长螺旋CFG桩施工常见质量问题及控制措施

2009-06-15 02:40王晶龙
管理观察 2009年11期
关键词:CFG桩质量问题控制措施

王晶龙

摘 要:CFG 桩是水泥、粉煤灰、碎石桩的简称,已在施工中得到广泛应用。但在施工过程中也出现了不少如堵管、窜孔等,有时甚至造成工程质量事故。笔者根据施工中的实践经验,对长螺旋CFG桩常见的质量问题进行了总结分析,并提出了应对措施,供施工时参考。

关键词:CFG桩 质量问题 控制措施

1.CFG桩施工方法

1.1准备工作结束,具备钻机施工条件后,首先钻机就位,当钻进到设计深度后,不加压原地空转20s,同时开始泵送混合料,边提钻边泵送,直至桩顶设计标高。

1.2施工工艺流程:桩位放线→钻机就位→调整桩机垂直度→确定钻进深度标识→润湿泵管→钻孔→成孔至设计标高→泵送混合料至设计标高→清理桩间土→凿桩头→桩身质量检验。

2.施工中常见质量问题及控制措施

2.1堵管

2.1.1现象

CFG桩成桩期间,砼阻塞于输料管或钻杆芯管等部位,造成砼不能沿输送通道运动,即为堵管。

2.1.2原因分析

(1)砼泵送量与提钻速度不协调。当提钻速度远小于砼泵送量时,造成钻头阀门出口阻力增大,这时钻杆内和输送管路上砼输送压力增大,砼容易发生泌水离析。对于失水失浆后的砂、碎石而言,管道或钻杆芯管接缝、弯道和糙面都会使它的传输受阻,并很快挤压密实,导致堵管。

(2)管道接口处密封不严漏水、漏浆。砼在管道中的泵送压力靠砼的液相物质传递,如管道接缝处密封不严就会漏水或漏浆,使砼失水、失浆而使输送阻力增大,导致堵管。

(3)钻头阀门设计不合理或类型选择不当。有的钻头其阀门密封不严,当在饱和砂土或粉土层中施工时,螺旋叶片剪切液化形成的超孔隙水压力,会使泥砂通过阀门接触缝隙进入钻头,形成一定厚度的砂塞,使砼无法正常下落,造成堵管;有的钻头阀门的长度和开启角度设计不合理,造成阀门不能打开到正常位置,也是造成堵管的原因之一;有的钻头阀门不灵活,摩阻力过大,砼泵入钻杆后因压力小而无法打开,造成堵管。

(4)弯头排气阀不能正常开启。砼泵送前和泵送过程中管内充有空气。为排出空气,在导向弯头与内腔管的接合部位设置排气阀,以排出砼输送过程中管内空气,当排气阀损坏或被砼堵塞时,则因其不能正常工作而造成堵管。

2.1.3防治措施

(1)要使提钻速度和砼泵送量达到动态平衡,即实现钻头同桩孔中砼料面相对位置的动态平衡,也就是说对于M米高的桩体,其等体积的砼需泵送时间t1 应等于钻杆提拔M米需要的提拔时间t2,计算公式为:

t1 = M ·a ·π·D2/ (4 ·B)

t2 = M/V

t1 = t2

ν = 4 ·B/ ( a ·π·D2)

式中: t1 —砼泵泵送时间,min

t2 —提钻时间,min

V—提钻速度,m/ min

B—砼泵实际平均输出量,m3 / min

a—桩体充盈系数

D—桩径,m

(2)在施工前和施工过程中要随时检查管道连接处的密封情况,提前预防,及时解决,避免堵管。

(3)选用钻头时要检查钻头阀门的密封性、灵活性和阀门长度、开启角度的合理性。目前长螺旋钻头有侧开门和底开门。前者在钻头两边设计两个抛物线型阀门,钻进过程中两阀门关闭,防止泥砂进入钻杆内堵塞。后者是钻头阀门和钻尖为一整体,向下钻进时密封,提钻时阀门在砼挤压下向下开启,当地层为饱和粉土或砂土时,应选用底开门钻头。

(4)砼的输送阻力随坍落度降低而增大,如坍落度过小,则可能使砼的可泵性降低。但并不是坍落度越大越容易泵送,因坍落度过大会造成混合料发生泌水或离析,砼输送管内水浮到上面,在泵压作用下,水先流动,骨料与砂浆分离,粗骨料处于相互接触的状态,磨擦力加大,从而导致堵管。一般,砼的坍落度宜控制在160~200mm,粗骨料采用卵石时,最大粒径为25mm,采用碎石时,最大粒径为20mm。

2.2窜孔、断桩、缩径

2.2.1现象

(1)当施工完一根桩而在邻近施打另一根桩时,发现已打桩顶突然下沉,桩顶下落数厘米,当新打桩灌注砼成桩后,已打桩下沉桩顶有所回升,有时也可回升到原桩顶标高,这种两桩之间的连通现象称为窜孔。一般在饱和粉土和粉细砂层中施工时常遇到这种情况。

(2)桩身断裂或桩径达不到设计值。

2.2.2原因分析

(1)在向下钻进时,剪切振动使饱和粉土和砂土层中能量积累,使土层液化,而后打桩提钻过程中,由于提拔的吸力,导致孔内出现短暂的真空状态,钻孔中某一时刻为真空时,相当于10m 高的水头差,使两桩之间液化土层向新打桩方向流动,形成了窜孔。

(2)在饱和软土中造成缩径和断桩的原因是在连打作业中钻压过大、泵送砼压力过大、钻头提拔速过快、孔距过近等。

(3)在饱和砂层中出现断桩的现象是桩机提升钻杆线速太快,泵砼量与钻杆提升速度不匹配。

2.2.3防治措施

(1)尽量采取大桩距的设计方案,减少新打桩对已打桩的剪切扰动。

(2)调整打桩顺序,采取隔桩或隔排跳打方法。

(3)改进钻头,提高钻进速度,减少钻进对土剪切扰动和能量积累,减弱土体液化态势。

(4)容易窜孔的场地要及时清理钻进弃土,以便及时观测到打新桩过程中周边已打桩顶下沉情况,当新打桩提钻泵送砼到发生窜孔土层时,应停止提钻,连续泵送砼直到窜孔桩顶恢复到原标高。

(5)使提钻速度和砼泵送量达到动态平衡。

2.3桩身空芯或夹砂

2.3.1现象

在截桩头有时会发现桩身顶部出现了空芯或夹砂,浅的几十厘米,深的1 米多。

2.3.2原因分析

(1)造成桩身空芯的原因是排气阀堵塞不能正常将管内空气排出,导致桩体存气,形成空芯。

(2)造成上部桩身中心夹砂的原因是在桩上部泵送时提钻速度过快,钻头没有埋在砼里,两侧阀门排出的砼包裹了塌在孔里的流砂。

(3)还有泵送过程中地层没有塌陷而是阀门排出的砼将浮浆包裹而成。

2.3.3防治措施

施工中应经常检查排气阀的工作状态,发现堵塞及时清洗,并保证砼泵送和提钻速度的协调。

3.结束语

笔者认为,在施工中只要根据其施工特点和地质情况,科学的组织,提前做好预防工作,严格按照防治措施施工,就可以避免或减少常见的质量通病,提高成桩质量,加快施工速度。◆

参考文献:

[1] 蔡晓鸿.长螺旋成孔、管内泵压混合料灌注成桩施工技术.建筑施工,2007,1.

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