废弃矿井导水通道封堵技术研究

2009-04-09 03:17陈昌友连占国
新媒体研究 2009年5期
关键词:标定裂隙顶板

陈昌友 连占国

[摘要]根据××煤田各矿的井田边界煤柱遭受破坏的具体情况和水害发生、发展的实际过程,通过全面的调查分析研究,采用“以堵为主、以排为辅、并行作业”的水害综合治理方案,主要包括井田边界地面动水注浆截流等,平均减少各矿井总涌水量2000m3/h以上,保证矿井及其所属范围内几十对乡镇小煤矿的安全正常生产,取得预期的治理效果。

[关键词]废弃矿井 导水通道封堵 地面动水注浆截流

中图分类号:TE2文献标识码:A文章编号:1671-7597(2009)0310073-01

针对矿区废弃矿井的地质、开采条件,本论文采取导水通道与控制双重效果的研究,不但解决井田内受水威胁的煤炭资源安全开采,而且将废弃矿井的水位恢复到一个较高水平,以实现采煤、水资源与生态环境的协调、持续发展。本论文成果也为我国其它矿区解决类似问题提供了理论和技术依据。

一、地下水综合治理技术与工程工艺

(一)钻孔结构

巷道封堵的钻孔结构:煤层巷道上覆岩层未受采动的影响,地面注浆钻孔直接贯穿巷道顶板即可。钻孔包括表土层固井段和基岩段。

破碎带、离层带注浆的钻孔结构:破碎与离层两带的钻孔结构包括第四系风化带钻孔段、基岩段、离层带关键层位注浆及破碎带注浆段。各段的钻孔结构如图2所示。

(二)工程工艺

1.注浆材料。破碎带注浆采用水泥,浆液由水泥和水配制而成,水灰比一般为0.7:1。并按比例加入速凝剂。离层带注浆采用电厂粉煤灰,浆液由粉煤灰和水配制而成,浆液比重为1.14-1.16。

2.注浆工艺。(1)巷道封堵工艺:地下水位监测→骨料级别选择→骨料注入→注入速凝剂。(2)导水裂隙带、破碎带注浆工艺:破碎带砂浆注入→水泥浆注入→破碎带速凝剂加固封闭→导水裂隙带注入水泥浆→导水裂隙带快速凝固浆注入→裂隙带封闭注浆。(3)离层带注浆工艺:离层注水试验→高压压裂扩张→离层带水泥浆注入→通水洗孔→循环注浆。

二、田边界地面动水注浆截流

××煤田水害治理方案于2008年开始实施。矿1约占××煤田各矿井总涌水量50%以上的涌水量进入矿2并继续西侵是形成煤田严重水害威胁的主要因素,所以,首先堵截矿1与矿2之间的导水通道,防止矿1的大量涌水外流进入其它矿井,建立第一道防线。根据两矿之间的已知和可能的连通情况,分析研究制定了截流方案,并编制了地面动水注浆设计,同时对新井两条石门的标高、具体方位、巷道坐标等作进一步计算核实,对采动破坏情况进行分析,在此基础上标定注浆钻孔位置。为使工程尽快开工,早日解除水害隐患,注浆工地的供电、供水及工农关系等工作也同步进行。

(一)注浆技术方法

注浆截流工程以巷道为重点,每条巷道附近拟布置2个注浆孔,沿巷道东西方向布孔。钻孔间距20m,每孔深约340mo沿两条石门附近共布置4个注浆孔,计划工程量1360m。开孔前对钻孔孔位进行了严格的标定、复测。防止标定孔位错误,造成钻孔报废。钻孔在施工过程中采用了陀螺定向技术,保证了钻孔的垂直度。钻孔打入巷道后,首先向孔内注入石子、砂子等骨料,然后注入水泥~水玻璃双液浆,最后注入水泥单液浆。由于该处为动水注浆,原则上采用浓浆液定量多次注入的方式以控制浆液扩散流失,加强充填注浆封堵效果。注浆终止压力定为静水压力的1-2倍,约3-6MPa。封堵采动裂隙的钻孔则采取孔内先爆破然后再加压注浆的方法。

(二)施工措施

共施工注浆孔4个、工程量1261.17m,注入水泥3336t、砂子181.7m3、石子158m3、水玻璃、食盐、三已醇胺适量。

1.注浆1号孔:钻孔标定在正巷石门开口与矿1煤下山三叉门处。共注入水泥548t、砂子138m3、石子158m3,注浆终止压力为3.8Mpa。

2.注浆4号孔:钻孔位于石门副巷中部,由于没有巷道导线资料,钻孔标定仅根据市煤炭局提供的兰图反算坐标,作为参数标定。坐标精度误差较大。施工到279.5m处时钻孔出现全漏水现象,并出现卡钻坍塌。先后采用水泥封闭11次,封堵用水泥425.7t,此时287.00m以上基本堵住不再漏水。向下采用边堵边钻进方法施工到328.20m,仍没有发生明显的掉钻现象,根据测斜资料计算,孔深310m处的偏距为1.90m,偏率0.61%。

由于本巷道为地方小煤矿开拓,其原始数据不详,再利用钻孔钻探巷道难度相当大。根据钻探资料分析,孔深到305m以下时,地层已正常,说明巷道应该在305m以上钻孔附近。因此,决定在钻孔内实施爆破,扩大钻孔与巷道的连通通道,然后对其注浆。截止到2000年4月5日共注入水泥694.25t,注浆终压为4MPa,该孔结束。根据注浆4号孔的钻探施工过程反映,该处除导水巷道外,还存在采动破坏影响产生的导水裂隙,通过注浆4号孔注入的浆液起到了封堵该处的导水裂隙的作用。

在318m-320.Sm处,共装入地震勘探用TNT炸药12kg,一次炸破,但效果不明显。该孔共注入水泥408t。

三、工程效果

地面注浆堵水工程,注浆工程初见成效。矿1水位由每天上升约0.3m,变为每天下降约0.2m。矿2水位仍继续上升,两矿水位差继续拉大。充分说明泄水的通道已基本堵住或部分堵住。为巩固注浆成果,对两条导水石门,又各施工一个注浆孔,现注浆工程全部结束,矿1水位为+39.91m,而矿2水位仅为+1.70m,两矿水位差由注浆前的5m左右,增加到38.21m,并继续加大,注浆截流工程首战告捷。

参考文献:

[1]贾光胜、毛德兵,综放开采顶煤离层与破坏规律研究明,矿山压力与顶板管理,2002,19(2):68.

[2]邢士军、张连勇等,综放面顶板(顶煤)运移规律实测研究,矿山压力与顶板管理,2002,19(2):810.

[3]孙守义、马新华等,综采放顶煤技术的应用与展望闭,矿山压力与顶板管理,2002,19(2):1314.

[4]杨永辰,对综放面动压系数减小原因的分析,矿山压力与顶板管理,2002,19(2):1516.

作者简介:

陈昌友,男,地质工程师,1987年毕业于安徽理工大学煤田地质与勘查专业,现为安徽省煤田地质局二队工程师,主要从事地质、岩土工程施工。

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