引孔辅助施工技术对高压旋喷桩成桩质量的提升效果分析

2024-05-08 02:06:48宋永杰
福建交通科技 2024年2期
关键词:施作成桩施工工艺

■宋永杰

(福州市首邑交通建设投资有限责任公司,福州 350000)

近年来,随着城镇化进程的加快,城镇道路的提升改造也在提速,城镇中的很多道路跨越河流,原有的桥梁已不能满足现状交通量的需求及交通荷载的要求,需要进行拆除新建,新建桥头的地基要具备较高的强度、刚度、稳定性以及承载能力[1]。 有些新建桥梁的桥头会存在软土地基,容易造成路面沉降、桥头跳车等病害出现,须进行软基处理。 目前应用较多的处理技术是高压旋喷法施工,该技术最早起源于日本, 是在化学静压注浆法的基础上,结合高压水流射切技术发展而来[2]。 该技术具有明显的优势:(1)设备简易、施工便捷,适用范围广;(2)固结体的形状和方向可控、 柱体强度、 耐久性高;(3)料源广泛易得、价格便宜,生产安全、对环境影响小等[3],在国内外得到了广泛的应用。 然而,高压旋喷法应用于杂填土、填石层、填中粗砂层等空隙率较大软基时易导致成桩质量较差。基于此,本研究以南通镇通洲路(二期)道路工程为例,探讨并验证采用引孔辅助施工技术提升高压旋喷法成桩质量问题,为高压旋喷法施工技术的完善提供更多选择。

1 工程概况

南通镇通洲路(二期)道路工程位于福州市闽侯县南通镇,项目起点接南通镇民生路,向南延伸,终点接南通镇南通街,道路长度1 835.866 m,道路宽度20 m。全线有桥梁1 座,该桥横跨通洲河,现状桥梁不能满足交通量的需求及设计荷载要求,安全隐患大,且桥梁跨径偏小,阻水面积大并不符河道规划断面,故需在原桥址拆除旧桥重建新桥。

新建桥头有软基需要处理,通过对软基进行钻探勘察可知,该桥头软基的地质情况从上往下主要为1.4 m 厚的杂填土、2.7 m 厚的填石、2.9 m 厚的填中粗砂、2.13 m 厚的河泥、13.4 m 厚的淤泥夹砂。软基处理采用单管高压旋喷桩,具体设计参数如下:(1)软基处理面积1 326 m2,高压旋喷桩707 根,总长度15 906 m;(2)高压旋喷桩设计为单管旋喷桩,平面布置为梅花形布置,间距1.5 m×1.3 m;(3)设计桩径φ500 mm,桩长(21.5~23.7)m 采用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比为0.8~1.2;水泥浆喷射压力宜大于20 MPa,喷浆管提升速度为(0.1~0.25)m/min,水泥用量150 kg/m,要求施工成桩28 d 后取芯的无侧限抗压强度大于等于3.0 MPa,复合地基承载力大于等于132 kPa。

2 高压旋喷桩施工工艺

2.1 布置形式

本项目高压旋喷桩按梅花形布置,见图1。

图1 高压旋喷桩布置情况

2.2 施工工艺

软基处理采用的高压旋喷法自下而上喷浆搅拌成型, 喷嘴为单管双嘴, 注浆管喷嘴直径为20 mm,注浆压力不小于20 MPa。 水泥浆从喷嘴中喷出,高压旋转环切削土体,削切较大颗粒为小颗粒,达到置换及填充的效果,从而提高土体强度,工艺流程见图2。

图2 高压旋喷桩工艺流程

3 高压旋喷桩成桩存在的质量问题及主要原因分析

3.1 质量问题

经试桩发现存在以下问题:(1)施工过程中返浆异常,冒浆量比较少;相邻旋喷孔口出现串浆现象;(2)原地面以下5 m 范围内高压旋喷桩存在基本不成型、桩身不完整、抗压强度低、承载力低等质量问题。

3.2 主要原因分析

经分析, 试桩质量存在上述问题的主要原因如下:(1)地质原因:该软基上层的杂填土、填石层、填中粗砂层空隙率较大,达到40%~60%,空隙比>1.0,呈高压缩性,土质疏松;产生漏浆、跑浆、水泥浆液,水泥浆与土体不能良好结合,从而土体强度低;注入土体层的浆液扩散至周边土层,产生无效的大量的浆液浪费,从而出现返浆异常、冒浆量比较少以及相邻旋喷孔口出现串浆等现象,这种特殊的地质条件是导致成桩质量差的重要原因。 在进行高压旋喷桩施作时,没有对相邻的两个桩进行间隔施作,且间隔施作的时间较短,从而加剧相邻旋喷孔口串浆。 (2)地下水的影响:高压旋喷桩临近河边,地下水位较高, 注入含水的地层浆液被地下水稀释扩散,降低了水泥浆的浓度,降低了桩身的强度;严重时候被地下水冲走,出现离析、断桩等后果。 (3)施工工艺原因:工程范围内的地层空隙率大,水泥浆比重按照淤泥层的比重计算偏小,注浆压力采用淤泥的注浆压力偏大。

4 引孔辅助高压旋喷桩施工技术

4.1 改进措施

针对上述问题,采取引孔辅助改进高压旋喷桩施工技术: 先使用螺旋钻机竖向钻进一定深度,同时对所钻的孔进行泥浆护壁, 待该所引的孔稳定后,再使用常规高压旋喷技术对该孔进行旋喷施工至设计深度,具体措施如下:(1)根据本项目软基地质条件,引孔深度定为5 m,5 m 以下仍采用常规高压旋喷技术。引孔时采用优质膨润土作为泥浆护壁材料进行孔壁防护,达到以下目的:①与周边的地下水隔绝,制造一个小的封闭环境;②防止旋喷泥浆从较大空隙率的地层跑浆。 (2)为了提升成桩质量,采取如下加强措施:①引孔后及时进行高压旋喷桩钻进施工; ②5 m 以下复喷1 遍水泥浆强化桩身强度。 (3)对相邻的两个桩采取间隔施作的方法,间隔时间应足够长。 (4)隔断地下水:考虑到项目现场临近河流,采用轻型井点降水方法,使水泥浆液不易渗流或者被地下水稀释及冲跑。

4.2 引孔辅助施工流程

采用履带式地质螺旋钻机作为引孔设备,该设备小、灵活方便、费用较低、成孔质量好,适用于不深地层引孔。 螺旋钻头直径φ150 mm,确保成孔有效直径不小于φ130 mm。

4.2.1 施工准备

首先是对桩位进行放样,确定好各个旋喷桩的位置并用签片桩插设,用石灰圈点标记,方便在施工中迅速定位;其次是沟槽开挖,以高压旋喷桩的中心为基准向两侧开挖约50 cm 的槽,方便架设旋喷机具;再者是建造灰浆拌制和排污系统,废浆和沉淀等全部按照污水进行处理,不得直接排放入河流;最后是准备地质螺旋桩机2 台(1 台用于引孔、1台用于旋喷成桩)及其配套钻头钻杆,以及优质膨润土若干吨。

4.2.2 履带式地质螺旋引孔钻机就位

按照放出的桩位,现场就位桩机后进行调平,钻头对准桩的中心。 通过调整4 只液压支腿的高低,保证主机水平,使井架保持垂直。 桩位允许偏差不超过50 mm,桩垂直度偏差不超过0.5%。 同时校验钻杆的长度,可使用喷漆标示深度线于钻塔旁,以确保引孔深度。

4.2.3 钻进造孔

钻孔前要调试泥浆制备系统,确保制浆设备正常运转。 引孔时确保钻孔位置纵横轴位置不超过±50 mm,确保钻进过程机械不产生较大的晃动,引孔自上而下逐层钻入,引孔速度根据机械的性能及地质层的特性的实际情况严格控制,防止钻孔扭曲变形。 引孔过程安排专人负责,对现场成孔情况做好详细记录,密切观察每个孔钻进状态和一些特殊情况,及时反馈上报并采取有效措施。

4.2.4 泥浆护壁

考虑到本项目地层地质复杂(填石层、杂填土层、粗砂层、地下水位高),空隙率特别大,在引孔过程中需采用优质膨润土作为泥浆护壁材料,对孔洞周边空隙有较好的填充效果,防止塌孔,泥浆浓度应调制较为浓稠效果最佳。

4.2.5 移机

移动地质螺旋钻机,开动履带设备移至下一根桩位(间隔引孔),移动时候注意不要造成洞口塌方,引起孔洞堵塞。

4.2.6 验孔

每一个孔钻完毕应及时组织验孔,对孔深、孔径、垂直度进行检验,确保各项指标符合要求,并对其覆盖保护,防止机械及人员对孔的破坏。 验孔合格后即可按照图2 的高压旋喷桩工艺流程图进行5 m以下地层高压旋喷作业。

5 2 种施工工艺效果分析

在同一区域,采用常规高压旋喷桩施工基桩6 根,编号C1~C6;采用引孔辅助技术施工旋喷桩6 根,编号Y1~Y6。两组试验桩相邻布设、施工,待达到规定龄期后,根据JGJ 106-2014《建筑基桩检测技术规范》,进行桩身完整性、桩身强度、单桩竖向抗压承载力、复合地基承载力检测,以检验引孔辅助施工技术效果。

5.1 桩身完整性

采用低应变法检测桩身完整性,结果见表1。

表1 2 种施工工艺桩身完整性检测结果

由表1 可知:常规工艺施作的高压旋喷桩多为III 类桩,桩身有明显缺陷;引孔辅助施工的高压旋喷桩多为I 类桩,桩身完整性更好。

5.2 桩身强度

采用取芯法进行桩身强度检测。 由图3 可知:常规工艺施作的高压旋喷桩桩身强度在2.1 ~2.5 MPa,平均强度为2.3 MPa,不满足大于等于3.0 MPa的设计要求;引孔辅助施作的高压旋喷桩桩身强度在3.1~3.5 MPa,平均强度为3.3 MPa,满足设计要求。 两者相比,采用引孔辅助施工技术的旋喷桩,其桩身强度提高约44.1%。

图3 2种施工工艺桩身强度对比

5.3 单桩竖向抗压承载力

采用静载试验进行单桩竖向抗压承载力检测。由图4 可知,常规工艺施作的高压旋喷桩单桩竖向抗压承载力在150~190 kPa,平均承载力为173 kPa;采用引孔辅助施工技术施作的高压旋喷桩单桩竖向抗压承载力在290~320 kPa,平均承载力为298 kPa。两者相比,采用引孔辅助施工技术的旋喷桩,其单桩竖向抗压承载力提高约72.1%。

图4 2 种施工工艺单桩承载力对比

5.4 复合地基承载力

采用复合地基静载荷试验方法进行复合地基承载力检测。 由图5 可知,采用常规工艺施作的高压旋喷桩复合地基承载力在160~195 kPa,平均承载力为176 kPa;采用引孔辅助施工技术施作的高压旋喷桩复合地基承载力在265~280 kPa,平均承载力为271 kPa。两者相比,采用引孔辅助施工技术的旋喷桩,其复合地基承载力提高约54.0%。

图5 2 种施工工艺复合地基承载力对比

综上所述,本项目采用常规工艺施作高压旋喷桩,其桩身完整性差,桩身强度不能满足设计要求;采用引孔辅助施工技术施作的高压旋喷桩,其桩身完整性好,桩身强度满足设计要求,各项性能指标大幅提高。

6 结论

由于本项目软基上层为杂填土、填石层、填中粗砂层,空隙率大,导致常规工艺施作的高压旋喷桩质量差,通过采用引孔辅助技术改善高压旋喷桩施工,桩基性能大幅度提升,很好地满足了工程需求和设计指标,得到结论如下:(1)由于特殊地质、地下水、施工工艺等原因造成常规施工的高压旋喷桩成桩效果不好,通过引孔辅助施工技术可有效解决了成桩质量差的问题;(2)引孔辅助施工技术需结合工程实际考虑引孔深度,使用优质膨润土作为泥浆护壁材料进行孔壁防护;施工过程应严格控制引孔的深度、孔径和垂直度等指标;(3)引孔辅助施工技术施作的高压旋喷桩,其桩身完整性大都由Ⅲ类桩提升至I 类桩;桩身强度、单桩竖向抗压承载力、复合地基承载力分别提高约44.1%、72.1%、54.0%。

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