王闯
摘 要 为了避免循环水长期停用造成大量污水排放,同时针对单元机组频繁启停和长时间停运,无法实现对临机冷却水塔内循环水回收利用的问题,提出基于重复性的单元机组冷却水塔内循环水回收利用技术。分析循环水对单元机组冷却水塔的腐蚀速率,获取单元机组冷却水塔液位和循环水的水质,采用优化循环水系统的运行方式,结合循环水系统运行方式和设备特性,实现单元机组冷却水塔内循环水的重复性回收利用。实验结果表明,经该方法优化循环水系统的运行方式之后,两台机组冷却水塔的腐蚀率都达到了国标要求,产生了一定的经济效益,强化了循环水系统的重复利用性,进而提高了机组的安全可靠性。
关键词 循环水 回收利用 重复性 冷却水塔 单元机组 腐蚀速率
中图分类号 TM223 文献标志码 B 文章编号 1000?3932(2024)01?0133?05
在我国北方,以湿法制冷为主的热电厂,其循环用水大部分是来自冷却水系统[1]。在系统运行过程中,采用循环泵将冷却水引入冷凝装置进行热交换,然后将冷却水通过冷却水塔冷却后进入冷却水塔的底层蓄水池,最后通过循环泵将其输送到凝汽器中进行循环利用,但由于两个冷却水塔之间没有连接管道或潜泵,因此不能对冷却水塔的内循环水进行再生利用,也不能提高冷却水塔的循环水质量[2]。随着新能源发电装置规模的不断增加,对环境保护的要求越来越高,燃煤电厂的开关率也越来越高,已成为一种普遍现象[3]。2018年,国能孟津热电有限公司两套600 MW机组17次启动、停机,造成塔内大量循环水长期停用,大量的污水被排放,因此,对冷却水塔内循环水回收利用技术进行研究具有十分重要的意义。
陈杰等通过模拟计算,在电厂冷凝器内增加了一组高效的热源,实现了对冷凝器的再热回收[4]。根据夏季机组的实际运行情况,在冬季进行抽汽供暖时,对4.9 kPa和280/250 MW的电负荷进行了计算,得出了不同环境温度下机组的热负荷,确定了相应的凝汽器分区运行模式,电站实验结果显示,相比于传统的分区式冷凝系统,引入了换热器区域之后,可以在冷热系统中回收剩余蒸汽,从而得到更多的余热,具有更好的经济效益和社会效益。胡大龙等针对循环废水的水质特性提出了一种回收处理方法[5],实验结果证明,加强混凝能够去除废水中的部分有机物,去除COD和TOC的效率均为61.2%,对膜体系造成的有机污染也会有所缓解;在二次软化处理中,Ca2+的脱除率可以达到86.5%,Mg2+的脱除率可以达到92.5%,总磷的脱除率可以达到97.9%,全硅的脱除率可以达到84.3%,TOC的脱除率可以达到27.4%。RO的产水可以用作锅炉的补充用水,而RO的浓缩水则可以用作烟气的脱硫处理。
基于以上研究背景,笔者利用重复性原则,对火电厂单元机组冷却水塔内的循环水进行回收利用,实现循环水的重复性利用。
1 内循环水回收利用技术
1.1 内循环水系统概况
目前,电站实施了废渣处理的节能措施,采用弱酸法对单元机组冷却水塔内循环水进行处理后[6],再将辅助机组的冷却液补充到循环水中[7]。现有的水厂循环水补给能力为1 800 t/h,排放水量400 t/h,其浓缩倍数约为3倍。大部分的废渣、废水已经全部被循环利用,没有再从外部排放[8,9],从而大幅度减少了灰和渣系统的耗水量,使循环水的排放废水不能进入灰渣系统。为了节约能源,达到环境保护要求,发电厂要求污水处理达到零排放。
1.2 分析循环水对单元机组冷却水塔的腐蚀速率
国能孟津热电有限公司的两台600 MW机组,分别采用SUS304和SUS316L两种不锈钢作为冷却水塔的材料,由于循环水呈碱性且含有氯离子,会加速冷却器的腐蚀,因此,在不同浓度下,分析了氯离子和硫酸根离子共存时,氯离子对两种不锈钢的腐蚀情况,如图1所示。
对不锈钢SUS304和SUS316L的腐蚀情况
由图1可以看出,当氯离子的浓度低于600ppm(1ppm=1×10-6)时,没有发生任何的腐蚀现象;当氯离子与硫酸根的浓度在600ppm以上时,腐蚀介质明显增多,出现了腐蚀现象。
水中氯离子与碱度共存时,氯离子和碱度不同比值r对不锈钢SUS304和SUS316L的腐蚀速率如图2所示。
从图2中可以看出,当氯离子的浓度一定时,碱度越大,两者的比值r就越小,不锈钢的平均腐蚀速率越小;当氯离子的浓度一定时,碱度越小,两者的比值r就越大,不锈钢的平均腐蚀速率越大。因此,在增加氯离子的含量时,适当增大溶液的碱度,可以有效阻止腐蚀的产生。
当前,在循环冷却液中,硫酸根离子的浓度在1 000~1 200ppm之间,而总碱度在50~80ppm之间,因此,要想将氯离子的控制量提升到700ppm,就必须调整硫酸根离子和碱度的控制量[10],以抑制过高的氯离子浓度对腐蚀速率的影响。
1.3 获取单元机组冷却水塔液位和循环水的水质
利用超声波液位计获取单元机组冷却水塔的液位,超声波发射的波长和反射波长符合重复性原则。首先在超声波的反射波长范围内,将传感器探头安装在水塔顶部,然后利用超声波的重复性原则[11],穿透冷却水塔的液体对循环水的水质进行检测,最后将测量结果反射到传感器探头上。
假设超声波在冷却水塔中的传输距离为Xc,传输时间为t,超声波在空气中的传播速度为vq,那么存在如下关系:
根据式(1),可以获取两台单元机组冷却水塔的液位,从运行参数控制和化学监督角度考虑[12],国能孟津热电有限公司的冷却塔,其高度为1.40~1.75 m。
1.4 优化循环水系统的运行方式
在单元机组启停期间,根据两台机组冷却水塔液位,对水塔内的循环水进行适当的重复性利用,可以有效地减少备用机组循环水系统启动时间,提高汽轮机的循环水质量。在正常工作期间,根据两台机组冷却水塔内循环水的氯离子浓度,通过连接式潜水泵,对两个冷却器的循环水进行调节[13],以提高循环水的质量,从而实现人工调节污水排放的目的。
为实现上述目的,对循环水系统的运行方式进行了优化,如图3所示。
国能孟津热电有限公司两台600 MW机组采用了双曲线自然通风的逆向循环水冷却器,其外部构造如图4所示。
冷却水塔的相关参数如下:
冷却塔总高度H 150 m
底部直径dB 113.39 m
水池直径 117.4 m
水池深度 2 m
进风口高度 10 m
喉部直径 67 m
出口直径dA 70 m
淋水面积 8 540 m2
1.5 工艺流程
单元机组冷却水塔内循环水回收利用的工艺流程如图5所示。
图5中,由于热交换器1具有吸收热量的作用,因此循环水通过入口管道被输送到热交换器1中进行降温,然后流入蓄水池或者凝汽器中。并利用热泵冷却系统对凝汽器排出的凝结水进行加热,完成热量回收。
1.6 实验方法
在两个单元组冷却器的冷却塔间加装一根联络管道,并在每个冷却器中各加上两个7.5 kW的水泵,其工作电流为15 A,额定输出能力为100 t/h,现场设有一个电源控制器(电源从附近提供)。可根据冷却塔的水位和水质状况,对两个水泵进行灵活调节[14]。
按照上述方法,将实验时间设定为2022年5月1日~2022年6月19日,分别在单台机组运行和两台机组运行情况下,对单元机组冷却水塔内循环水重复性利用情况进行测试。
当运行机组循环水中氯离子浓度小于850ppm时,将备用装置冷却塔内的循环水引入到运行单元进行再利用。
当运行机组循环水氯离子浓度大于900ppm时,将机组冷却水塔内的循环水排到备用设备中,增加机组冷却水塔的补充水量,从而提高单元机组冷却水塔内循环系统的水质。
2 结果分析
利用上述实验方法,测试了国能孟津热电有限公司两台600 MW机组冷却水塔腐蚀速率与氯离子浓度、碱度的关系,如图6、7所示。
根据图6可知,红色框内,氯离子浓度在600~700ppm,因碱度控制在80ppm左右,所以腐蚀速率控制在1 mpy(1 mpy=0.0254 mm/a)左右;黄色框内,氯离子浓度在700ppm左右,碱度在60ppm左右,因碱度缓冲能力下降,使氯离子加剧腐蚀,腐蚀速率在2 mpy左右;蓝色框内,当氯离子浓度在700~850ppm,碱度在60ppm左右,腐蚀速率有时超过了3 mpy。
根据图7可知,红色框内,氯离子浓度在650~800ppm,碱度在40~80ppm时,冷却水塔腐蚀速率平均约为2.5 mpy;黄色框内,氯离子浓度在650ppm,碱度在40ppm左右时,氯离子的腐蚀反应加剧,冷却水塔腐蚀速率为1.5 mpy左右;蓝色框内,当氯离子浓度为550~650ppm,碱度在60ppm左右时,冷却水塔腐蚀速率平均约为0.8 mpy。
根据以上结果,对比了两台机组的冷却水塔腐蚀速率,具体见表1。
从表1的结果可以看出,优化了循环水系统的运行方式之后,两台机组冷却水塔的腐蚀速率都达到了国标要求(小于3 mpy),可避免备用机组长期停用时冷却水塔内暂存的循环水水质恶化,从而实现单元机组冷却水塔内循环水的回收利用,强化了循环水系统的重复利用性。
3 经济性分析
采用新的冷却水塔循环水运行模式,可以防止在备用设备长时间不使用期间,冷却水塔中的循环水质量下降,从而实现重复性利用。启动停备机组后,将运行在机组冷却水塔内的循环水排到备用设备中,使系统的启动时间缩短最少一个小时。国能孟津热电有限公司2×600 MW机组,循环水的补给来源为城市用水,备用水为黄河水,在常规操作中,冷却塔的水位控制在1.40~1.75 m(相应水量14 000~17 500 t),当机组停机后,采用优化后的循环水运行方式,可回收循环水量约15 000 t,对其回收利用后,节约水费大约34 500元(中水价格为每吨2.3元),若没有优化循环水的运行方式,将造成此循环水外排,产生外排废水费用约1 350元(排污费单价为每吨0.09元),共计产生经济效益约35 850元。
4 结束语
提出了基于重复性的单元机组冷却水塔内循环水回收利用技术,强化了冷却水塔内循环水系统的重复利用性,有效提高了机组的经济效益。在今后的研究中,还要继续挖掘设备的潜力,使设备在最优运行状态对循环水进行重复利用。
参 考 文 献
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