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(1.中国化学工程第十三建设有限公司,河北 沧州 061000;2.内蒙古科技大学,内蒙古 包头 014017;3.青岛融合桥头堡开发有限公司,山东 青岛 266041;4.青岛昆泉建设工程有限公司,山东 青岛 266041;5.青岛海诚油气技术有限公司,山东 青岛 266041)
近些年随着城市发展的需求,越来越多的地铁线路在新建并开通运行。目前地铁运行主要采用直流牵引的方式,在地铁运行过程中,牵引变电所整流机组正极将电流输送至接触网,列车从接触网获取电流,电流通过钢轨流回至牵引变电所负极。当钢轨与隧道结构或钢轨与大地之间过渡电阻值较低时,部分钢轨回流电流从钢轨泄漏至外部,流入排流网或者扩散至大地,形成杂散电流[1]。某城市地铁8号线地铁回流系统处于地下,位于混凝土隧道结构中,杂散电流的泄漏如图1所示。
图1 地铁牵引系统杂散电流泄漏示意图
当钢轨附近敷设有埋地金属管道或其他金属构筑物时,由于埋地金属管道本身防腐层的缺陷性,导致埋地金属管道无法对大地完全绝缘,部分管道防腐层缺陷点位成为土壤中杂散电流窜入的低电阻通道。杂散电流由管道防腐层某一缺陷处流入,且流入端形成阴极区得到保护;再在变电所附近的管道防腐层缺陷点的低电阻处流出进入大地,返回变电所负极,管道中杂散电流的流出端形成阳极区并加速腐蚀,管道杂散电流干扰腐蚀如图2所示。地铁在启动、运行、制动等状态下,负荷电流都在变化,管道在受到复杂的杂散电流干扰时管道电位出现频率高、幅度大的波动,影响管道阴极保护系统的正常运行。
图2 管道杂散电流干扰腐蚀示意图
某输油管道始建于2019年,长度约50km,管道外防腐层采用3PE结构,全线管道采用外加电流阴极保护系统。地铁8号线投入运行前,管道外加阴极保护系统运行正常,电位稳定;地铁8号线投入运行后,输油管道线路测试的阴极保护电位出现异常波动,并且频率高、幅度大,导致管道断电电位正向偏移,部分时段处于欠保护状态。为确保输油管道在阴极保护状态下安全运营,对管道采取排流防护措施前、后的杂散电流干扰程度进行监测对比分析,确保管道在受到杂散电流干扰后达到阴极保护状态。
输油管道受到外界的杂散电流干扰,管道电位呈现频繁的波动漂移状态。为评估地铁8号线运行对输油管道的干扰程度,需要对距离地铁线路较近的管道位置采集电位数据,判定管道受杂散电流干扰的程度。
本次输油管道杂散电流干扰检测用到的主要测试仪器(如表1所示)。
表1 杂散电流干扰检测的主要仪器
依据前期管道阴极保护电位普查结果发现靠近地铁的测试桩5#、6#、21#、45#点处管道电位漂移范围较大。检测前,管道已经充分极化,管道断电电位监测采用数据记录仪UDL2和便携式极化探头进行监测[2],极化探头试片埋设在管道上方土壤里(冻土层以下)并浇水浸湿,试片通过线缆与管道电缆连通,确保极化探头试片极化完成后进行24h连续监测采集管道断电电位,测试结果详如表2所示。
表2 管道直流干扰电位数据
依据管道杂散电流干扰防护标准[1]及动态杂散电流干扰防护效果评定[4],表2测试结果表明,测试桩5#、6#、21#、45#处管道电位干扰程度达到“强”,且管道断电电位正向偏移,出现部分时段管道处于欠保护状态,无法满足动态杂散电流干扰防护效果的评定。
为确保管道全时段处于阴极保护状态下安全运行,依据管道杂散电流干扰防护标准[1],需要对干扰严重的测试桩5#、6#、21#、45#处管道位置增加排流防护设施。依据设计文件,对以上4处干扰严重的管道位置采用极性排流器+锌带阳极地床的组合排流措施。地床结构为浅埋锌带阳极地床,地床沿管道平行敷设,长度为150m,与管道间距为1m。排流地床的连接电缆通过极性排流器与管道相连,以起到抑制或消除杂散电流干扰的作用,排流器安装在排流测试箱中。管道排流防护系统安装如图3所示。
图3 管道排流防护系统安装示意图
测试桩5#、6#、21#、45#处管道排流防护系统安装完成且投入正常运行后,按照防护前管道断电电位监测的方法对防护后的管道电位进行监测。通过极性排流器+锌带阳极地床的组合排流作用,管道杂散电流干扰得到有效的消除和抑制,管道断电电位波动范围明显减小,且向负向偏移。5#、6#、21#、45#测试桩管道电位监测分布曲线如图4、图5、图6、图7所示。
图4 测试桩5#管道电位监测变化趋势分布图
图5 测试桩6#管道电位监测变化趋势分布图
图6 测试桩21#管道电位监测变化趋势分布图
图7 测试桩45#管道电位监测变化趋势分布图
管道测试桩5#、6#、21#、45#位置安装排流防护设施后,管道电位24h持续监测采集的数据分析结果记录(如表3所示)。
表3 防护后管道电位监测数据分析记录
由表3及5#、6#、21#、45#测试桩管道电位监测变化趋势分布图分析可知:
(1)管道采取排流防护措施后4处测试点直流干扰程度减小为“中”;
(2)5号桩正于保护准则(-850mv)的电位数据比例为2.9%,正于保护准则(-800mV)的电位数据比例为0.2%,均在保护准则(5%、2%)以内;
(3)6号桩正于保护准则(-850mV)的电位数据比例为2.4%,正于保护准则(-800mV)的电位数据比例为0.6%,正于保护准则(-750mV)的电位数据比例为0.08%,均在保护准则(5%、2%、1%)以内;
(4)21号桩正于保护准则(-850mV)的电位数据比例为2.3%,均在保护准则(5%)以内;
(5)45号桩正于保护准则(-850mV)的电位数据比例为3.5%,正于保护准则(-800mV)的电位数据比例为1.1%,正于保护准则(-750mV)的电位数据比例为0.2%,均在保护准则(5%、2%、1%)以内。
输油管道受到来自地铁的杂散电流干扰[1],通过对临近地铁的管道测试点5#、6#、21#、45#测试桩监测管道电位,管道电位波动明显,且频率高幅度大。输油管道受到来自地铁为主要杂散电流干扰源的严重干扰,输油管道测试电位漂移大,管道断电电位出现正向偏移,部分时段处于欠保护状态,不能满足动态杂散电流干扰防护效果评定[4],导致管道阴极保护系统[3]不能正常工作。
来自地铁的直流干扰腐蚀主要发生于输油管道的一些局部位置,一般集中表现在防腐层的缺陷部位,外界的杂散电流流入被干扰的管道后,从管道其他防腐层缺陷处流出,杂散电流在管道的流出点形成阳极区会加速管道的腐蚀,造成管道壁厚减薄,最后因无法承受压力而爆裂穿孔泄漏。为确保受杂散电流干扰的输油管道在阴极保护状态下安全运行,需要对干扰段管道采取排流防护措施。
对干扰段管道采取排流防护措施后,监测管道电位并与防护前进行对比分析,发现管道杂散电流干扰得到有效的消除和抑制。监测数据分析表明管道电位波动范围缩小,干扰程度由“强”减为“中”,管道断电电位负向偏移,满足动态杂散电流干扰防护效果的评定[4],管道处于阴极保护状态下运行。
输油管道受到来自地铁运行的杂散电流干扰,且干扰程度较为严重,尤其是管道与地铁线路交叉及平行的临近段管道,干扰后输油管道断电电位产生正向偏移,会出现处于欠保护状态。
针对受到地铁干扰的输油管道采取极性排流器+锌带阳极地床的组合排流系统,管道杂散电流干扰得到有效的消除和抑制,管道断电电位波动范围明显减小,且向负向偏移,满足动态杂散电流干扰防护效果的评定,输油管道全时段处于阴极保护状态下运行。