潜油电缆丁腈橡胶护套加工优化和改进

2024-03-11 01:25王朝阳吕金玲刘玉坤杨振宇陆有升
设备管理与维修 2024年2期
关键词:潜油丁腈橡胶胶条

王朝阳,吕金玲,刘玉坤,杨振宇,赵 均,王 鹏,陆有升

(渤海石油装备(天津)中成机械制造有限公司,天津 300280)

0 引言

潜油电缆是潜油电泵机组的重要组成部分,敷设于油井中,长期工作在地下高温、高压和具有腐蚀性液体环境中,为潜油电泵机组提供动力电源。丁腈橡胶护套是潜油电缆的常见结构护套层,避免电缆绝缘层受潮、腐蚀,保证电缆的电气性能和使用寿命。该护套层是通过橡胶硫化挤制生产线将丁腈橡胶挤包成所需的形状,继而包覆在电缆绝缘线芯上,在一定压力的连续硫化管道内硫化一定时间后,形成丁腈橡胶护套。

丁腈橡胶护套加工是潜油电缆生产的重要工序之一。随着原油开采井况的日趋复杂,潜油电缆丁腈橡胶护套加工质量的可靠性至关重要。

1 存在的问题

丁腈橡胶护套是目前常规耐温90 ℃潜油电缆护套的关键结构层,护套加工质量对耐温90 ℃潜油电缆的耐腐蚀性和气密性有着至关重要的作用,护套加工质量不好,油气窜入电缆内部,加速绝缘老化,直接影响电缆使用寿命。

由于人员操作、工艺执行、设备设施等方面的原因,造成该工序出现沙眼、断胶、漏洞、竹节等质量问题(图1),不但给产品质量带来一定的隐患风险,同时也严重影响生产效率。

图1 丁腈橡胶护套加工质量问题

通过对该工序的调查统计,改进前共生产丁腈胶护套线芯60 条,总计约360 km,其中因沙眼、漏洞、断胶、竹节等质量问题造成返修点共计180 个,平均每千米返修点数为0.5 个,返修率较高,丁腈橡胶护套加工质量问题分布如图2 所示。

图2 丁腈橡胶护套加工质量问题分布图

2 原因分析

结合现场情况,对人员、设备、材料、工艺等情况进行调查摸底分析(表1),确定主要原因(表2)。经过调查统计,确定影响丁腈橡胶护套加工质量的主要原因有:①炼胶打包次数少、粉尘多;②放线设备张力不稳定;③模具设计不够合理;④搬运方法不合理;⑤工作和储存环境不洁净,储存方法不合理。

表1 原因分析

表2 主要原因

3 优化改进

3.1 制定对策

通过深入车间生产现场调查,对丁腈橡胶护套加工质量状况、环境原料、设备模具、工艺规定、人员技能等一系列情况有了客观全面的了解,收集掌握了大量信息,分析影响丁腈胶护套加工质量的主次原因,并组织相关人员进行多次讨论,围绕改进目标,从5 个方面确定主要优化改进措施(表3)。

表3 优化改进措施

3.2 实施对策

3.2.1 增加胶料炼制打包次数

进行胶料混炼试验,提高胶料混炼充分性,完善工艺技术文件要求。改进前护套有粉尘杂质(图3a)),改进后护套无明显粉尘杂质(图3b))。

图3 打包次数改进前后对比

图4 模具优化设计

3.2.2 放线稳定性的改进

(1)设计装置选用:针对放线张力轮轮瓦上耐磨刹车带严重磨损的情况,经过分析讨论,决定采用成缆机选用的机械用刹车带,设计制作长400 mm、宽50 mm、厚6 mm 的刹车带。

(2)安装调试:在张力轮轮瓦上均匀地划线确定位置,钻出6 个直径3.5 mm,深20 mm 的底孔,并且在机械用刹车带上对应的位置也钻出同样的6 个孔,然后进行铆接,并且上线调试,张力性能得到大幅改善。

3.2.3 模具结构优化设计

优化改进模套锥面角度和轴向深度,提高护层包覆紧实性、稳定性,降低护套断胶的概率。

通过试验发现,优化改进模套大端口锥面的角度,增大了胶料的径向压力,提高了护套包覆的紧实性和光洁性。轴向深度由2.0 mm 增大至3.0 mm 后,提高了胶料压力稳定性,避免护套断胶问题的发生。

3.2.4 改进搬运方法

配置胶条储运车,胶条分层储存不粘连。同时改进胶料升降车,确保胶条不受外界环境杂质影响。

改进前胶条成圈缠绕并多层叠压储存方式,使用时不便拆解,且一旦粘连,容易导致喂胶不能及时跟进填充,出现护套断胶问题。改进后,胶条逐层有序摆放在洁净的储存箱内,通透性好、不粘连,取用便捷,有效防尘、防杂质混入。

3.2.5 改造环境设施

剔除原有存胶房的台面,将地面铺设瓷砖,配置空调,改造硫化平台上下地面,铺瓷砖,更新盛料装置。制定橡胶储存管理制度,提升胶料储存防护条件,确保胶条洁净,避免混入沙土使胶条不连续而出现漏洞。

4 检查效果

(1)对策实施后试验效果:各项改进措施实施完毕后,试生产2 条产品,跟踪结果显示实施效果良好。沙眼、竹节、断胶、漏洞、杂质等问题点均未出现,各项指标检测全部顺利通过。

(2)跟踪改进效果:改进后经一段时期跟踪统计,生产丁腈橡胶护套线芯22 条,共计132 km、6 个修复点,平均每千米返修点约为0.04 个,丁腈橡胶护套加工质量比改进前有了明显提高。

5 结束语

分析潜油电缆丁腈橡胶护套加工质量问题的原因,对丁腈橡胶护套加工工艺进行优化设计和改进,通过增加胶料炼制打包次数,放线稳定性的改进,模具结构的优化设计,搬运方法的改进,环境设施的改造等改进措施的实施,积累了丰富的设计和生产经验,促进了设备、工装模具的完善,解决了潜油电缆丁腈橡胶护套加工中存在的质量问题,提高了丁腈橡胶护套的生产效率和质量水平。

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