马加顺 周明露
(1.南方电网调峰调频发电有限公司工程建设管理分公司2.南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司)
电站400V厂用电系统于1992年底投入运行,投产后出现诸多问题,并于2000年底由镇江某公司进行了改造,改造至今已超过20年时间,目前,供电可靠性、设备监控、运维检修等方面均无法满足电站运行要求,急需再次改造。
电站厂用电400V系统共分4组母线,分别为机组自用电、技术供水用电、公用母线及照明母线。其中,机组自用电设3段母线,分别由3台500kVA变压器供电,为单母线分段接线;技术供水用电设4段母线,分别由3台1000kVA变压器和1台1600kVA变压器供电,为4段单母线接线;公用电设3段母线,分别由3台1000kVA变压器供电,为单母线分段接线。照明用电设2段母线,分别由2台630kVA有载调压变压器供电,为单母线分段接线。
正常情况下,机组自用电中间母线(Ⅱ段)处于明备用状态,不带任何负荷,分段开关开断,在两侧母线失电时,则分段开关由备用电源自动投入方式替代失电母线。
对于技术供水泵用电,由于技术供水泵系统设计[1-2]是按3台水泵供2台机成为1组供水单元,而这3台水泵又分别由3段不同的母线供电,且每1台均可通过自动轮换成为工作状态或备用状态,故技术供水4段母线并无明确的备用母线。正常运行方式是4段分别独立供电,在某段母线或电源检修时可手动切换其他母线段水泵供水,技术供水母线间无联络开关。
对于公用电,中间母线接有检修负荷及制冷负荷,正常运行时3段母线均投入运行,且母联开关开断。
照明用电部分只有两段母线,运行方式比较简单,即分段运行,母联开关设备用电源自动投入装置,平时断开。
(1)由于400V系统一级负荷盘柜所带负荷较多,机组自用电一级负荷盘柜只有在6台机均停机及对应10kV厂变停电的情况下才能进行维护工作;公用电负荷较复杂,三段母线都有关键负荷,对其停电风险较大,难以对整段一级负荷母线盘柜进行停电维护。故目前的厂用接线难以满足日常维护检修要求,会导致部分开关柜超期未修,存在较大安全隐患。
(2)经评估复核电站6台机最大自用电同时负荷为1段母线和3段母线,合计为942A,所需变压器容量应不小于653kVA;但目前自用变压器容量为500kVA。当机组自用电1段或3段母线停电检修时,全厂6台机组的自用电将全部接于3段或1段母线上,此时对应的机组自用变容量不满足需求,故目前电站无法停电检修机组自用电1段和3段母线。
(3)电站设计于上个世纪八十年代,受制于当时的设计理念和电网需求,厂用电接线未考虑接入黑启动装置,已不满足现行规程规范要求。
考虑到这三类村镇银行P值随监管强度的变动而发生改变的作用路径是不同的,Ⅰ类村镇银行贷款的P值在θ=0时的初始值以及P值随θ增加而下降的速率较其他两类村镇银行更低。Ⅱ类村镇银行P值的变动同理,即分别代表 i(i=1,2,3)类村镇银行贷款业务的平均违约概率随监管强度变动而改变的路径(如图1)。
电站原机组自用电和公用电接线方案如图1、图2所示。
图1 电站原机组自用电接线图
图2 电站原公用电接线图
(1)机组自用电接线优化方案
电站原400V机组自用电接线共设3段母线,并分别由3台机组自用变提供电源。正常运行方式下3段母线独立运行。第Ⅰ段母线带1号~6号发电机机旁动力盘的1段母线运行,第Ⅲ段母线带1号~6号发电机机旁动力盘的另1段母线运行,第Ⅱ段母线实际处于明备用状态,不带任何负荷,仅在第Ⅰ段母线或第Ⅲ段母线失电时,由第Ⅱ段母线带第Ⅰ段母线或第Ⅲ段母线运行。该方案在第Ⅰ段母线或第3段母线停电检修时,全厂6台机组的自用电将全部接于第Ⅲ段母线或第Ⅰ段母线上,若此段母线再出现故障,将会造成全厂停机风险;且6台机组的自用电的负荷由Ⅰ段母线提供,机组自用变容量不满足需求。
针对上述问题,将机组自用电一级负荷配电柜采用3段单母分段接线,每段母线均带4回机旁盘配电回路。正常运行时,3段单母线分段运行(母联断开),当其中一段母线的进线电源失电时,相应母联合上,由1台变压器带2段母线运行。该方案的机组自用电接线详见如图3所示。
图3 优化后机组自用电接线图
该方案每段母线均带4回机旁盘配电回路。当任一段母线停电检修时,可保证2台机组机旁盘双电源供电,4台机组机旁盘单电源供电;任两段母线停电检修时,可保证4台机组机旁盘单电源供电,从而避免全厂停机风险,安全可靠性较高,彻底解决了原接线方案中机组自用电盘检修不便的问题。
此外,该方案机组自用变最大负荷出现在一台自用变带2段母线的情况,2段母线总负荷约为435 kVA,500kVA机组自用变压器能满足该要求。
(2)公用电接线优化方案
电站原公用电接线为3台公用变压器带3段母线的单母线分段接线,3段母线间可互为备用,供电可靠性和灵活性较高;3台公用变容量均为1000kVA,但3段母线所接负荷分配不合理,第Ⅰ段和第Ⅲ段母线分配的负荷明显高于第Ⅱ段母线;若检修第Ⅰ段母线时,将会造成第Ⅲ段母线的公用变过载,同理检修第Ⅲ段母线时将造成第Ⅰ段母线的公用变过载,故电站难以对上述母线盘柜进行停电维护。
针对上述问题,优化公用电负荷的接线,尽量使公用电负荷均匀分配在三段母线上,三段母线间设置母联,正常运行时,3段单母线分段运行(母联断开),当其中一段母线的进线电源失电时,相应母联合上,由1台变压器带2段母线运行,且公用变不会过载。母线检修时可分段进行,彻底解决公用电盘柜检修维护问题。
根据电站目前实际运行情况及在电网中的作用,计划结合本次厂用电系统改造,增加柴油发电机组作为电站黑启动电源,使电站具备B类黑启动能力。
根据GB/T 38334-2019《水电站黑启动技术规范》的相关要求,并结合电站实际负荷情况,电站B类黑启动交流负荷为:蝶阀油压装置油泵、顶盖潜水泵、压力钢管取水电动减压阀(在黑启动时,可打开该阀门,从该减压阀取水作为机组的技术供水)、励磁装置交流电源、励磁风机电源等。
上述交流负荷共计约140kW (其中最大负荷为蝶阀油压装置油泵,95kW),且均从机组自用电配电盘引接电源,故本次厂用电改造,拟在机组自用电一级负荷盘第Ⅱ段母线中增加柴油发电机的进线开关,柴油发电机组连接至该段母线后作为电站的黑启动电源。考虑电动机启动压降等因素,经复核,柴油发电机的容量应不小于315kW。
电站400V厂用电系统于2000年底进行了改造,改造至今已超过20年时间,供电可靠性、设备监控、运维检修等方面已无法满足电站运行要求。针对电站厂用电接线所存在的问题,通过机组自用电接线方式的优化和公用电负荷分配的优化,彻底解决了电站400V厂用电系统难以停到检修的问题;并根据现行规程规范要求,厂用电接线中增设了黑启动电源,使电站具备B类黑启动能力。