陈庆波,马寿文,周 斌
(云南天安化工有限公司,云南 安宁 650309)
我公司合成氨装置原料门式斗轮堆取料机(以下简称门斗)是生产线上的重要设备,其强大的堆煤取煤功能,是生产线上燃料煤(原料煤)输送及倒运切换、装置稳定运行的重要保障。
该设备为长春发电设备总厂生产的MDQ型大型堆取料机,由司机室、配电室、钢架本体、活动梁、刚性(柔性)腿、堆料/取料/移动胶带、尾车/分流/变换、动力卷盘、控制卷盘、控制系统等部分组成,结构极其复杂。其中,动力卷盘是整机动力电源上机的部分,经电缆、卷盘机构、滑环机构等,在停车或运行过程中,为机组提供电源[1]。一旦门斗故障,输煤系统面临瘫痪。随着门斗使用年限的增加,其稳定可靠性下降,故障频繁,已成为制约堆煤输送的瓶颈。
目前,使用的动力卷盘为力矩式磁力摩擦制动型结构,由调压器(力矩控制器)控制电机驱动减速机,通过磁力摩擦带动或制动动力卷盘,随大车行走同步前进或后退。其滑环随卷盘同步旋转,在滑环上装有动力碳刷,实现动力卷盘在转动过程中不间断为机组提供电源[2]。
动力卷筒主电机型号为YLJ112-100/6,额定功率 3 kW,冷却风扇电机为 0.2 kW,力矩电机控制器为TMA-4B 25A。电气一次系统简图如图1。
图1 动力卷盘电气一次系统简图
动力卷盘的前行控制包含主动收电缆和被动放电缆两个阶段。定义水平直线方向上从左往右为前行。
1)当整机在左侧向右前行,机组无故障且收到前行命令,前行接触器闭合电机运行,此为主动收电缆过程(图2)。
图2 前行收缆示意图
2)当整机通过中间锚定位置继续向右前行,导向轮限位换向,前行接触器释放,电机停运卷盘制动。但由于整机继续前行,电缆在锚定位置被固定,所以动力卷盘被电缆拖着反向旋转,此为被动放电缆过程(图3)。
图3 前行放缆示意图
动力卷盘在前进或后退过程中,当大车停止运行时,延时 5 s 断开卷盘前行或后退逻辑程序出口,卷盘延时停止,避免在停机时造成电缆拖拽或堆积。
由于电缆外皮及线芯绝缘破损、电缆回收时翻卷、突发性电缆大量滑落与受力,近年来几乎每年需更换一次动力电缆。
其主要原因是:
1)地锚处电缆弯曲半径不够,电缆回折、磨损、受力严重。按动力电缆线设计要求圆弧段应为R400 mm,但实际基础中间翻板装置出口结构件圆弧段仅为R250 mm。
2)导向轮处电缆弯曲半径不够,动力电缆盘导向装置各导轮位置与实际电缆线导线受力不均衡,下部末端导轮与导线形成夹角,受力较大,易造成电缆线横断面破损[3]。
3)动力电缆卷盘的垂直度与水平度不够、动力电缆卷盘的线槽宽度不够,导致回收电缆时发生翻卷、扭扯、两端端面磨损严重。
4)永磁偶合器部分永磁铁大量脱落、发生偏磨,制动效果差,突发性动力电缆卷盘无法回收,导致动力电缆大量滑落,在人工盘收后,启动时电缆瞬间受力拉扯。
1)动力圈盘中间导线位置无电缆线固定夹板、固定导向盘法兰螺栓易松动,导致滑环箱进口电缆线中心位置不正确,碳刷弹簧压力接触不良,易拉弧放电;
2)滑环支架在大车行走过程中出现扭曲,导致整个集电器不同心,滑环与碳刷接触不良,加之密封差粉尘多,易造成滑环表面缺相拉弧起火烧坏,损坏严重(图4)。
图4 损坏的滑环
滑环箱内部磁力摩擦片在长期使用中,各摩擦片平面扭曲变形,造成制动接触不良。
经过设备市场的调研,目前广泛使用的CZ型磁滞联轴器性能可靠稳定,已成功使用6年以上,未出现动力电缆损坏、电缆滑落、偏磨、扭扯、滑环烧毁等故障,动力电缆外观完好,动力电缆卷盘运行稳定(图5)。
图5 磁滞型应用案例
该结构由卷盘、齿轮减速机、电动机、磁滞联轴器、集电滑环箱、安装底座及导缆架组成(图6),传动方式为:电机→磁滞联轴器→减速机→卷盘。
1.卷盘;2.齿轮减速箱;3.磁滞联轴器;4.电动机;5.滑环箱;6.安装底架。图6 磁滞式动力卷盘结构示意图
磁滞联轴器是卷盘的动力调速机构,当电机带动主动磁盘(与电机相连)高速旋转时,通过磁场感应带动被动磁盘(与减速机相连)旋转,恒转矩输出,超载打滑[4]。以中间供电型、导缆架右下侧安装、水平直线方向从左往右为前行收缆方式为例:设备运行时(驶向或驶离电缆锚位),卷筒电机同时得电且始终旋向收缆方向;设备停止时,卷筒电机视设备滑行时间而延时失电。
1)当大车驶向电缆锚位时,卷盘电机得电正转,经磁滞驱动器调速后(磁滞联轴器超载打滑),驱动卷盘收卷电缆;
2)当大车驶离电缆锚位时,卷盘电机得电正转,在大车的拖拽下,磁滞联轴器超载打滑,被动放出电缆;
3)当大车停止时,卷盘电机延时断电,由于磁滞联轴器内的单向离合器的止转作用,卷盘制动,电缆不下滑。
1)根据现场位置,可寻轴向1~3台或径向1~5台不同转矩的磁滞驱动器。
2)取消了力矩控制器,利用磁滞联轴器实现卷盘调速,并可在现场根据实际收放电缆受力情况调整输出转矩大小;用机械代替电气调速,降低控制系统故障率。
3)取消了导缆架的换向限位,电机始终单向旋转,简化控制回路,降低了故障率。
4)该结构紧凑,安装方便,可直接在原基础位置进行改造。
5)设备启动平衡,收放电缆过程柔和,恒转矩输出,延长电缆的使用寿命。
6)行走过程中,磁滞联轴器能依据大车行走速度、卷径及拉力变化,自动调整输出转速,使收放缆的线速度与大车行走速度保持同步。
7)改善集电滑环箱的传动结构,其密封性能极大提高。
从技术的先进性、设备的可靠性、设备特点与优势、控制理论与应用实践分析,采用磁滞联轴器型动力卷盘是可行的。
1)采用CZ磁滞联轴器型(KDZ-300)成套动力电缆卷盘对现有故障卷盘进行整体改造;
2)重新制作电缆锚定,加大电缆翻转半径,确保不小于R400 mm;
3)用成套的磁滞联轴器电机替换现有的力矩电机及力矩控制器,动力电缆按现有规格配置;
4)更换导缆架,取消换向限位及正反转控制回路,简化控制原理;
5)根据现场实际电缆受力情况,调整磁滞联轴器的出力大小,并于大车纠偏、行走同步。
为确保改造后的设备尽量避免外部环境影响,延长其使用寿命,特别防范如下:
1)堆煤时,在门斗轨道内侧预留适当保护空间,确保轨道上无积煤,减小大车行走受外力阻碍的影响;
2)要求动力电缆卷盘的槽宽约为电缆宽度的1.5倍,降低电缆磨损及翻卷的影响;
3)定期清理电缆收放通道,降低地面杂物/利物摩擦损坏电缆绝缘外皮的影响;
4)制作外部围栏,消除车辆、重物碾压损坏电缆的影响;
5)密封所有电缆控制箱、集电滑环箱,降低煤粉对滑环碳刷及绝缘的影响;
6)定期维护,严把质量关,消除潜在的故障隐患。
按上述技术方式进行动力卷盘改造,费用预估15万元(表1)。根据考察现场使用经验,可安全使用10年以上。
表1 改造费用预估
目前,由于设备故障,每年更换1次动力电缆,每根电缆成本18万元(ZR-YJV-0.6kV-3×185+×95扁平电缆,120 m)。按实施改造10年无主电缆故障计算,可节约直接维护成本:
Y1=18×10-15=165(万元)
若按每2年更换一次电缆,可节约直接维护成本:
Y2=18×5-15=75(万元)
由上可见,改造的经济效益非常可观。
通过对门斗现有故障的深入分析,掌握了故障频繁的本质。经市场调研,了解了磁滞型结构的工作原理及特点;通过可行性、经济性分析,为开展门斗技术改造提供了理论、实践指导经验。通过改造,可有效攻克动力卷盘频繁故障的缺陷,明显降低设备维护及故障处理成本,极大提升设备的稳定可靠性,为生产装置稳定运行保驾护航。