叶 芳 朱旻哲
(苏州供电公司)
电力变压器作为变电站最主要的电力设备之一,其状态、 性能与电力系统运行的安全性、 可靠性和稳定性直接相关。近年来随着电力系统容量的增长, 电力变压器的数量日益增多, 变压器故障的数量也有上升趋势, 其中变压器短路故障就是十分常见的一种。文献[1]针对某220kⅤ变压器在下级输出线路相间短路故障切除后重瓦斯保护动作的问题, 通过诊断性试验及返厂解体, 判断半截油道垫块引起线圈局部绝缘薄弱, 匝间短路最终造成重瓦斯保护动作。文献[2]对一起500kⅤ变压器主变短路故障的原因进行了分析, 并详细介绍了故障概况、 试验结果及分析过程,提出了相应的处理措施和预防措施。本文就一起110kⅤ变压器低压绕组匝间短路故障, 结合油中溶解气体、 单相低电压空载、 变比、 绕组直流电阻、 解体检查详细分析了故障原因。
2022 年8 月18 日下午17: 30 左右, 110kⅤ某变电站#3主变轻瓦斯、 重瓦斯保护动作发生跳闸。故障变压器为某电力变压器有限公司产品, 型号SZ10-50000/110, 接 线 组 别YNd11, 额 定 电 压110+5-3 ×2%/10.5kⅤ, 2017 年7 月投运, 铭牌信息如表1 所示。投运前该变压器的各项电气试验、 油化试验结果均正常, 本体瓦斯继电器校核结果合格。
表1 故障变压器铭牌信息
根据故障现象, 从气体继电器的动作原理分析,当变压器内部出现匝间短路、 绝缘损坏、 接触不良、铁心多点接地等故障时, 都将产生大量的热能, 使油分解出可燃性气体, 向储油柜方向流动。当气体沿油面上升, 聚集在气体继电器内超过一定量, 将造成轻瓦斯保护动作。当气体流速超过气体继电器的整定值时, 气体继电器的挡板收到冲击, 将使断路器跳闸,重瓦斯保护动作[3]。
因此, 故障发生后, 现场立即组织对该台变压器进行了取油样以及相关电气试验。故障后油中溶解气体成分如表2所示:
表2 故障后油中溶解气体成分 (mL/L)
由表2 试验结果可见, 故障后油中特征气体组分明显升高, 其中氢气产气量超出150μL/L, 乙炔产气量 超 出5μL/L, 总 烃 产 气 量 超 出150μL/L。同 时,C2H2/C2H4 = 1.02, CH4/H2 = 0.40, C2H4/C2H6 =12.72, 根据5 种特征气体的比值, 对照三比值法的编码规则, 得出编码为102, 以此判断故障类型为电弧放电[4]。
对故障变电器进行单相低电压空载试验, 空载试验可以通过测量空载电流和空载损耗, 分析其变化规律来发现铁心故障、 绕组匝间短路等缺陷[5], 试验数据如表3所示。
表3 单相低电压空载试验数据
由表3 中所列数据可见: ①空载损耗Pbc与Pca远大于Pab,Pca/Pbc≈0.97, 不符合正 常 关系式Pab=Pbc,Pca=(1.4~1.55)Pab=(1.4~1.55)Pbc; ②凡是涉及c相时, 空载电流、 空载损耗均明显增大; ③当短接c相时, 其他两相损耗都小。
由此初步判断可能存在以下几种情况:
①变压器铁芯存在故障; ②低压c 相绕组发生匝间/层间短路故障, 由此导致在一定试验电压下,Pbc、Pca显著增加; ③高压C相绕组发生匝间/层间短路故障, 由此导致电流、 损耗增加。
根据以上分析, 随后对变压器的变比进行测试,结果如表4 所示, 根据《输变电设备状态检修试验规程》[6]要求, 变压器额定分接头外的其他分接头的变比初值差不应超过±1%, 由此可见低压c 相绕组可能存在匝间短路。
表4 变比试验数据
为进一步验证故障原因, 对高压绕组运行档 (第7 档) 、 低压绕组进行直流电阻试验, 结果如表5所示。
表5 直流电阻试验数据
由表5 可知, 高压绕组的相电阻相对误差为0.77%, 满足《输变电设备状态检修试验规程》[6]中“各相绕组电阻相间的差别不大于三相平均值的2%”的要求, 试验结果合格; 低压绕组的线电阻相对误差为39.45%, 不满足《输变电设备状态检修试验规程》[6]中“无中性点引出的绕组, 线间差别不应大于三相平均值的1%”的要求, 试验结果不合格。
为确定具体的故障位置, 下面将低压绕组的线电阻换算至相电阻进行比较:
其中,
调取该变压器的交接试验报告, 低压绕组的线电阻试验值, 以及将其换算至53℃时的相电阻值如表6所示。
表6 直流电阻交接试验数据
由此可见, 低压c相绕组的直流电阻, 与交接试验结果相比发生显著增加。
综合变压器油中溶解气体分析[7]、 单相低电压空载、 变比、 直流电阻的试验结果, 推断如下: 该变压器低压c 相绕组发生匝间短路, 在故障下, 变压器内部产生大量气体, 造成瓦斯动作。
返厂对故障变压器进行了解体, 在解体过程中发现: 低压c 相线圈已经局部烧损, 在下半部出线处存在大面积的熔断、 碳化现象, 如图1所示, 故障产生的油气造成轻瓦斯、 重瓦斯保护动作, 故障原因与诊断试验结果分析吻合。
图1 故障主变返厂解体后低压线圈烧损情况
导致低压c 相绕组匝间短路的主要原因可能为:①变压器的制造工艺存在缺陷, 如制造时使用了表面存在毛刺且有损伤的铜线, 绝缘纸有破损等, 在运行中缺陷部位局部场强过高, 产生局部放电, 虽然局部放电能量小, 但由于长时间存在, 其累计效应使放电点周围的绝缘材料逐渐劣化; ②变压器长时间过负荷运行, 在夏季高温重负荷下, 线圈发热严重, 导致缺陷扩大, 最终导致绝缘击穿、 匝间短路事故的发生[8]。
为了提高电网运行可靠性, 防止类似变压器损坏事故, 建议从生产工艺、 监造、 设备状态评估三方面加强管理。
①加强变压器从选型、 生产、 验收到投运的全过程管理, 提高变压器抗短路能力。变压器制造阶段应选用优质的电磁线, 并加强对电磁线的质量监督。
②严格按照监造关键控制点的要求进行监造, 及时发现设备制造工艺的缺陷, 在变压器制造阶段消除事故隐患。
③控制变压器的负荷率, 避免变压器长时间过负荷运行, 并加强设备状态评估, 根据在线监测、 变压器运行、 油中溶解气体分析等情况, 结合历年态势对变压器进行全面评估, 发现异常应缩短试验周期并及时处理。