浅谈深长大直径灌注桩反循环施工的质量控制

2023-11-25 08:05黄桂祥
四川水泥 2023年10期
关键词:沉渣清孔成孔

黄桂祥

(中国建筑第七工程局有限公司,福建 厦门 361001)

0 引言

灌注桩的成孔作业可采用冲孔钻机、旋挖钻机、反循环钻机等设备进行施工。进行灌注桩施工时,应根据不同地质条件、成孔直径、成孔深度、工期及质量要求,选用适宜的施工设备,并采取合理的施工工艺,进行施工过程控制。反循环钻机是采用泵吸或抽吸等方式来进行排渣,具有排渣能力强、成孔效率高、对孔壁冲刷作用小、成孔质量相对较好等特性,在深长大直径灌注桩施工中尤为适用。

1 工程概况

在某深长大直径灌注桩施工中,桩成孔深度约86~100m,直径1500mm、1600mm。在综合场地地质条件、工期及质量等各方因素后,选用反循环钻机进行成孔施工。本文结合该桩施工,对深长大直径灌注桩反循环施工质量控制进行分析。

案例工程的地质情况见表1。

表1 工程地质情况

2 深长大直径桩施工、检测和验证的要求

(1)施工对深长大直径桩的常规要求是:孔径、垂直度、桩位中心、沉渣厚度等允许偏差应满足规范及设计要求;入持力层深度、超灌高度、充盈系数、泥浆密度、含砂率、黏度等满足设计及规范要求;钢筋制安、检测试件数量(如:混凝土试块、钢筋原材、接头等)应满足设计及规范要求。

(2)深长大直径桩的承载力特征值普遍较大,在施工完成后无法采用常规堆载方式进行抗压静载检测,而是采用自平衡检测法检测,为此需要预埋自平衡荷载箱。

(3)深长大直径桩在采用取芯法进行桩端持力层及沉渣厚度验证时,由于其有效桩长过长,采用常规取芯方式时,取芯过程中因垂直度偏差易导致钻杆偏出桩外,无法达到进行桩端持力层及沉渣厚度验证需求,为此需要预埋取芯管[1]。

3 深长大直径桩施工质量控制措施

3.1 成孔

(1)护筒埋设时应当做好桩基定位,定位偏差严格按照规范及设计要求进行控制,护筒顶端高程应当比地下水位高约1.0~1.5m,以保证水头压制,尽可能减少地下水向孔内渗流导致的孔壁稳定性问题。

(2)设备就位基础应平稳并具有足够的强度,避免设备施工过程中失稳,通常采用铺设砖渣+钢板的方式,保证施工设备基础的稳定性。

(3)泥浆的选用是成孔质量的关键,通常采用高塑性黏土或膨润土进行造浆,针对不同土层采用不同的泥浆比重。

由于成孔深度较深,丰富的地下水会对泥浆造成稀释,因此应当结合工程地质条件进行泥浆调配,适当增加泥浆比重。

(4)终孔时对持力层的验收,确认在充分结合地勘报告、入岩深度、现场实际岩样性状的基础上,还应当对地质土层是否存在孤石、斜岩等情况进行判定,避免岩层判定错误或存在桩基未能全断面进入持力层的情况发生。

3.2 钢筋笼

(1)计算钢筋笼的长度时,应当充分考虑接头搭接长度、钢筋锚固长度等。

(2)深长大直径灌注桩的钢筋笼重量大,且涉及预埋管较多(如:预埋后注浆管、声测管、取芯管等),为此加工过程中不仅需要控制主筋间距、螺旋箍筋焊接以加强钢筋笼的整体稳定性,还要做好各种预埋管的分布及加固工作。

(3)钢筋笼吊运过程中的吊点设置应当合理,可采用多吊点设计,避免转运过程中产生变形。

(4)钢筋笼安装及浇筑过程中均应当采用吊筋吊住钢筋笼,避免因钢筋笼过重,导致下方钢筋弯折、钢筋笼下沉。

3.3 沉渣厚度控制

(1)选择合理的清孔方式。采用反循环施工工艺时,通常采用抽浆法进行排渣,可以有效地清除孔底沉渣。

利用已安装好的混凝土浇筑导管,采用喷射法进行二次清孔,能够有效地解决沉渣厚度问题。需要注意的是,采用喷射法时,会对孔壁的稳定性造成一定的影响,为此清孔后应当立即进行混凝土浇筑[2]。

(2)清孔控制。灌注桩施工至设计标高后,应进行一次清孔,以便将孔内较大颗粒沉渣排出,以节省二次清孔时间,第一次清孔时泥浆比重不做调整,以免泥浆过稀导致泥浆中的颗粒沉淀加快,影响二次清孔效率。

3.4 混凝土浇筑

(1)导管使用前应当进行水密性测试,避免导管接头进水造成的夹渣、断桩等情况。

(2)浇筑前应将隔水球放置于导管口(隔水球直径应小于导管直径10mm),防止混凝土进入导管后与导管中的水混合,影响混凝土质量。

(3)混凝土应当具备良好的和易性及较大的坍落度,施工时供应连续,不得中断,避免出现堵管情况。

(4)首灌量应当统计得当,确保首次灌注后导管埋深>1.0m,应当在混凝土罐车到达现场2~3辆后开始浇筑。

(5)深长桩浇筑过程中应当做好混凝土面上升高度的测量,由于测量存在偏差,为防止因深度测量偏差导致导管一次提升高度超出混凝土面,导致的断桩、夹渣等质量问题,施工过程中导管埋深建议控制在3~10m。

(6)混凝土超灌高度应当满足≮1.0m的要求,避免表面浮浆、夹渣等导致的桩头混凝土强度不足。

3.5 后注浆

(1)后注浆管应当在混凝土浇筑完成后24h内采用清水通管、开塞,避免堵管。

(2)对于存在空孔的施工场地,后注浆施工前,护筒不得拔除,以免孔壁坍塌导致注浆管弯折、损坏。

(3)在混凝土满足后注浆龄期要求后(示例项目要求2~30d期间),应当及时进行后注浆作业,避免周边其他作业工序导致后注浆管弯折、堵管、损坏等情况发生,且能够在后注浆作业完成后,尽早将护筒拔出、使用。

(4)注浆机的压力表应当经过鉴定,满足要求方可使用。

(5)后注浆作业前,应该根据水泥浆容器大小、水泥浆液水灰比要求,做好水泥浆液的调配。

(6)后注浆质量控制采用注浆量和注浆压力双控的方法,以水泥注入量为主,注浆终止压力为辅进行双控,确保后注浆质量满足要求。

4 深长大直径桩检测和验证质量控制

4.1 自平衡检测

自平衡荷载箱设置于孔底约1.0m深度,固定在钢筋笼上,自平衡箱的千斤顶尺寸较大,环形布置后导致中间预留导管下放孔洞变小,存在导管无法放置到底的隐患,进一步影响二次清孔及混凝土浇筑。

解决措施:

(1)根据导管直径(约300mm)尽可能扩大自平衡荷载箱中间孔洞直径,一般直径不少于450mm。

(2)适当加密用于固定自平衡荷载箱的喇叭筋,避免导管下放时卡入侧边,并同时作为导向筋引导导管进入孔洞。

(3)钻机就位后做好水平校正工作,尽可能减少成孔垂直度偏差,避免钢筋笼下放时倾斜,导致自平衡荷载箱上的预留孔洞倾斜,增加导管进入难度。

4.2 取芯管预埋

预埋的取芯管通常固定于钢筋笼内侧,在桩长较长的情况下,由于钢筋存在的扭曲、倾斜,导致取芯管的垂直度无法满足取芯钻机施工要求,导致预埋取芯管失效。

解决措施:

(1)在条件允许的情况下,加大预埋取芯管的孔径,增加容错率。

(2)确保取芯管的壁厚,避免在钢筋笼下放过程中由于碰撞导致的管壁凹陷等情况。

(3)取芯管尽可能采用螺纹等密闭、牢固的连接方式,避免泥浆渗入,导致后期取芯工作无法进行。

(4)取芯管应当采用焊接固定于钢筋笼主筋上,固定间距不大于2.0m。

4.3 成孔检测

反循环钻机的成孔记录:(1)过程多次抽测,泥浆比重处于1.10~1.20之间。(2)成孔深度约92.0m,入岩前反循环施工效率平均约6.5m/h,在相对“软弱土层”中(如:粉质黏土、淤泥、中砂等)进尺速度达到约13.8m/h。(3)终孔进行孔深测量时,孔底沉渣极少,能够较为明显地感受到孔底持力层的撞击。

为确保深长大直径灌注桩反循环钻机施工成孔质量,在终孔后采用超声成孔成槽检测仪进行成孔质量检测,发现存在孔底沉渣堆积、缩径、扩径等问题。

4.3.1 孔底沉渣堆积

反循环钻机能够较好地完成排渣工作,但是由于其终孔后需要进行导管提升、钢筋笼安装、混凝土浇筑、导管下放等工作。根据成孔深度不同,在深长桩施工中,上述流程需要8.0~10.0h,在此过程中泥浆未能有效循环,导致沉积。由于成孔后约6h进行成孔质量检测,导致孔底堆积着较厚的沉渣。

解决措施:

(1)工序的衔接应当合理、紧凑,尽可能缩短成孔后至混凝土浇筑的时间[3]。

(2)采用混凝土浇筑导管进行二次清孔,做好时间规划,混凝土运输车辆到场与二次清孔满足要求时间,二次清孔沉渣厚度满足要求后,停止清孔工作,立即进行混凝土浇筑。

(3)确保混凝土的首灌量,首灌时要求储料斗内应有足够的混凝土量,以增大混凝土对孔底残余沉渣的冲击力,使孔底沉渣在不间断的冲击下顺利排出孔外,首灌混凝土应确保导管埋入混凝土面以下1m,首灌时应当有后备混凝土车,以确保混凝土持续浇筑。

采取上述措施后,成效显著,在检测孔底沉渣厚度时发现,沉渣厚度基本控制在20mm以内。

4.3.2 缩径、扩径

根据成孔检测发现,孔径在淤泥层中存在一定的缩径,在杂填土及卵石层中存在局部塌孔扩径情况,整体孔径基本满足要求。

产生的原因为反循环钻机在软弱土层中的钻进速度过快,孔壁土体张力未能完全释放、泥浆无法及时形成护壁,导致孔壁收缩。在卵石层中因泥浆比重不足导致局部塌孔情况发生。

解决措施:

(1)控制反循环钻机在软弱土层中的钻进速度≯8m/h。

(2)适当扩大成孔直径,根据试桩情况,将成孔直径扩大约5%。

(3)调整泥浆比重以满足卵石层护壁要求。

通过在混凝土浇筑过程中跟进测量孔内混凝土面上升情况(每浇筑10m³抽测一次),并进行数据统计分析,上述措施能够有效地解决局部缩径及扩径所存在的问题。

5 结束语

案例项目的深长大直径灌注桩在施工中加强了质量控制,质量核验结果如下:

(1)自平衡静载在最大荷载作用下,荷载箱上下段位移量均小于40mm,且没有明显位移增大的现象。

(2)全数采用低应变法进行桩身完整性检测,I类桩占比>95%,其余为II类桩,无II类以下桩基。

(3)随机抽取30%采用声波检测进行桩身完整性核验,100%为I类桩。

(4)采用取芯法进行孔底沉渣及持力层验证,检测结果均符合要求。

(5)利用取芯孔洞进行孔内成像核验,持力层及沉渣厚度,结果均符合要求。

通过采取各种检测手段对成桩质量进行核验,检测结果均满足设计及规范要求,且达到优质工程标准。充分证明了深长大直径灌注桩在采取上述质量控制措施后,施工质量得到了很好的把控,为项目建设打下良好的基础。

猜你喜欢
沉渣清孔成孔
不良地质情况下机械成孔灌注桩的施工
冲击成孔混凝土灌注桩施工技术
浅谈旋挖机成孔水下混凝土灌注桩中二次清孔的重要性
钻孔灌注桩泥浆上返流速对清孔影响的数值模拟分析
城市地下综合管廊成孔技术探讨
杂填土区灌注桩成孔方案比选分析
关于灌注桩沉渣厚问题的探讨
钻孔灌注桩桩底沉渣对单桩承载性状的影响分析*
AVE-763C型尿液沉渣分析仪检测尿液中管型的准确性
沉渣厚度检测模拟试验及应用