杨东方
(潞安矿业集团<有限>责任公司古城煤矿,山西 长治 046100)
均压通风技术是一种合理、高效的通风管理技术,在煤矿井下通风调节控制中得到广泛的应用,尤其是在煤矿生产过程中,已被广泛地用于矿井瓦斯的防治和防火管理。对工作面进、回风巷的气流进行了有效的控制,使工作面压力差保持在合理范围内,从而对工作面的采空区进行了有效的控制。对采空区煤层进行抑制,防止煤层发生自燃,避免煤层上隅角积累CO,保证了综采工作面的安全。潞安化学公司某矿具有120×104t/a 的产能,经调研分析,该矿瓦斯级别为高瓦斯矿井,以3煤层为重点,其自燃程度为一级,自然点火时间59d,为易燃性煤层。煤矿采气方式为抽吸,主要为主斜、副竖井,而在东侧为回风。在矿井自然发火监控中,采用JSG-8 型束管式监控,以人工监控为辅,采用阻化剂、注水、注浆等措施进行控制。当前,由于受地质条件的制约,3605 综采工作面采空区在回采时会出现局部的有底煤的情况[1]。在采空区煤层中,由于煤层的存在,煤层中的煤层会发生自燃,在煤层上隅角处,CO喷发量较大,严重时可能发生超限。
3605综放工作面位于3603号回采工作面的南侧,位于东翼带-175m 的运输大巷的北侧,东翼为轨道运输大巷及煤柱,延伸至四采区保护煤柱,西侧至三采区铁路下部。由于候村的滑移作用,对3605 工作面造成较大影响,导致3605 综放工作面3#煤的赋存不稳。对采区运输巷和回风巷掘进过程中的实际数据和开采面10915 和10807 钻孔数据进行了分析,研究发现,该矿区的煤层具有非均质性的特征,煤层厚度分布在0.1~10.2m 之间,平均厚度为4.6m。煤层顶为中度砂体,平均厚度12.5m,顶板较硬,且具有5~7 的硬度。煤体底板为8m 厚度的砂质粘土岩石,其坚硬系数为2~3。采场上煤层的矿体特征见表1。3605综放区在施工中,一些顶板和底板出现了明显的起伏,造成了回风巷和运输巷的高煤层,高度甚至达到10.2m,并有抛底煤的可能。工作面的纵向长度为502~698m,坡长160m,可开采储量58×104t。采场采取了向长臂式后撤开采方法,全崩塌开采方法进行顶板管理。采用U 形通风方式,3605胶带巷为进风巷、3605辅运巷为回风巷,隧道截面呈半圆形弧形[2]。
表1 工作面顶底板岩性
在3605综采工作面2021年5月12~15日组织生产过程中,煤层上隅角CO发生异常喷发。经现场人员检查和观察,发现CO的浓度在(1.2~3)×10-5之间,并有连续的喷流,CO感应器发生四次报警。经现场勘查和分析,分析结果表明,CO 的异常爆发是采空区的漏气引起的,煤体发生氧化、自燃,CO 流入工作面,导致上隅角处CO的反冲,给工作面带来了很大的冲击。
在原U 型通风系统的基础上,通过加装调整装置的方式,对采场进风巷进行了调整,利用采场进风流量进行均匀通风。根据采场的要求,采场设计的通风能力为1041m3/min,按照采场实际工作条件,设计了1621m3/min 的通风系统。均匀压力通风系统主要是为了降低进风巷的排风率,进而对采空区进行漏风率的调控,减少进风巷和回风巷间的风压差值,以避免采空区内煤燃烧引起CO进入采场。
3605 的进风量是1621m3/min,在使用均匀的气压下,3605 的进风巷的气压是281Pa;回风巷气流为1648m3/min,气压为320Pa。在3605进风巷采用均匀压力通风后,空气流量是1190m3/min,压力是382Pa;回风巷气流为1208m3/min,气压413Pa。图1 所示为工作面的均匀通风系统。
图1 均压后的通风系统示意
(1)采用均压通风以后,3605 工作面进风巷和回风巷的风流量差异为27m3/mm 和18m3/mm,降低了9m3/mm。
(2)3605 工作面回风巷和回风巷的压力差异为39Pa 和31Pa,压力差异减小8Pa,压强差异更为均衡。采场进风巷压强提升101Pa、回风巷压力提升93Pa,工作面压力得到了明显的改善。
(3)现场监测及管束监测显示,上隅角CO 浓度降低至(4~6)×10-6,较均匀通风时降低幅度较大[3]。
在3605 工作面上隅角CO 浓度超标的情况下,对3605 工作面进行了表面治理。在现场发现多处搬缝、塌陷区后,立即组织工人进行了搬缝及塌陷区的填筑,并派人进行现场验收,防止地表的气流通过搬缝、塌陷区进入采空区。在填埋场完成后,地面工作人员会定期对地面进行巡视,如果发现有新的裂缝和塌陷,就会立即进行填筑。
在3605 工作面采用均匀压力通风时,根据现场的具体情况,采取了如下的防火措施:
(1)采用3605 综采工作面上、下顺槽的管线,将管线连接到注浆站点,实现对采空区的持续注浆,同时可以对注浆数据进行记录,便于日后排查。
(2)对3605综采工作面封闭墙体进行了现场检查,对存在的漏风部位采用注浆加固或喷浆加固方法。
(3)为了保证采空区的残煤得到充分的覆盖,防止煤层发生自燃和氧化,必须加大喷淋次数和喷淋时间。
(4)配套建立监控体系,采用与工作面相连的密闭墙墙上、下隅角、工作面上、下隅角埋设管道,并对密闭墙和采空区的瓦斯采样进行了分析,以确定密闭墙内的瓦斯指数和采空区是否有自燃、氧化等问题。根据《3605 综采工作面防灭火设计及安全技术措施》的规定,矿井通风处每日派专人采样、分析密闭墙、采空区的瓦斯,以消除自燃发生的安全隐患。
(1)在3605工作面采用了均压措施以后,当监控系统监测到上隅角、回风巷等回风区存在CO 浓度大于2.4×10-5、CO浓度大于1.5%、CH4浓度大于0.8%、漏风量大于16m3/min等情况,导致工作面通风不畅或停电,应采取增阻措施,使回风巷内进、回风巷间风压差增大,防止非正常喷出或超限的危险气体。同时,要立即停止工作,并由班组长或安检员带领员工撤离到空气流通区域等安全地带,并将情况汇报给计划和通风部,在完成工作和保证通风系统的稳定后,方可进入。
(2)对3605工作面采取了均匀通风措施,通风部每天都要派瓦斯员对进、回风巷的调整设备进行检查,一旦发现有问题,立即进行处理,以保证设备的完好和通风的可靠性。
(3)在工作面开采过程中,由于大块的矸石、铁器等会对设备造成损害,在出煤过程中,安排煤矿工人看守设备,避免由于设备损坏而使工作面的风量增加,从而使采空区残留煤氧化、自燃。
(4)各班组安排专职检查人员执行常态化的检测工作,实时观测上隅角和回风巷CO浓度,如有异常,应及时报告调度和通风部门,并及时采取相应的措施[4]。
3605 工作面采用均匀通风、搬缝封堵等多种防火技术,并采取相应的防护手段,工作面风压降低至9m3/min,工作面压强明显增加,压力差由39Pa 降至31Pa,工作面上隅角CO浓度降低至(4~6)×10-6,大大减轻了现场的消防工作压力。
在3605综放工作面上,在回采期间,煤层上隅角处存在CO 异常喷发和浓度超标的问题。为了解决这一问题,采取了均匀通风技术,并通过维护调整设施,加固密封墙,并进行地面移缝的回填法,使采空区的漏风率小于8m3/min;另外,对采空区进力行黄色泥浆灌注,增加采空区残留煤层的使用次数和使用时间,利用JSG-8 光束监控和现场测量等方法进行了有效的防火控制,有效控制了采空区漏风引起的残余煤体的燃烧。工作面上隅角及回风巷CO 浓度降低至(4~6)×10-6,对CO的异常爆发和超限起到了很好的抑制作用,同时也能减轻工作面的消防工作量,提升了工作面得到安全性。