文/刘小虎 田崔海 刘 冰
韩城矿业公司桑树坪煤矿属双突矿井,消突、抽采瓦斯主要采取底板巷穿层钻孔、水力冲孔、预抽瓦斯等措施。4322底板巷、3317抽放瓦斯底板巷在打钻过程中,产生大量煤水并流到轨道巷,不仅导致作业环境脏乱差,严重影响打钻进度和生产接续,而且存在一定的安全隐患。为此,桑树坪煤矿进行专题攻关,探索新方法新途径,有针对性地设计了一套煤水分离系统,将钻孔施工过程中产生的煤和水分离,有效提升了工作效率,保证了安全高效生产。
煤水分离系统借鉴选煤厂成熟的产品脱水工艺,采用“振动筛分+浓缩沉淀+压滤回收”的联合脱水工艺,煤通过带式输送系统运出,水流入水仓通过水泵排到地面,保证了采煤工作面大量涌水时生产、运输及仓储的安全。该工艺方案自成系统,能较好地适应井下生产情况变化,各项技术指标先进,既能最大限度地回收煤炭资源,又避免了煤泥对下游工序的影响。
(1)系统设计要求。采煤工作面涌水进入煤流中形成“水煤”,不仅直接影响到原煤运输、提升作业的连续性,还会带来严重的稀煤溃仓、胶带打滑和淤煤等安全问题。针对桑树坪煤矿的生产实际,新设计的系统要能处理6台钻机同时工作时产生的煤泥水量,处理后的干煤泥能够落入皮带运走,清水循环再用或排入水沟,达到煤水分离效果,保证水沟畅通,降低工人劳动强度,提高工作效率,改善轨道巷环境;同时,根据矿井现有条件,满足设备运输安装尺寸要求。
(2)系统组成及运行。基于上述要求,项目组开发的煤水分离系统包括煤砾泵、一级煤泥水预分离装置、二级粗煤泥除渣装置、三级煤泥水滤榨装置,各装置实现有效结合。设备启动顺序为:粗煤泥除渣装置→专用煤砾泵(远程输送泵)→煤泥水滤榨装置。系统停机顺序为:停止专用煤砾泵→停止除渣装置。
在实际运行中,首先将若干个(台)水钻打孔时产生的煤泥水汇集到一个沉淀池内;钻机冲孔煤泥水经煤砾泵远距离输送至一级煤泥水预分离装置处理,脱掉一部分细煤泥的煤泥水流入沉淀池;剩余的煤泥水流入二级粗煤泥除渣装置再进行脱水处理,脱水后的干煤泥落入皮带运走,脱除的细煤泥水流入沉淀池;沉淀池的煤泥水经专用渣浆泵打入到三级煤泥水滤榨装置最终脱水,脱水后的干煤泥落入皮带运走,脱下的清水经管道排到水仓。
(3)设备性能优势。煤砾泵过流部件采用高铬耐磨合金钢材质,可长时间连续使用,耐磨性能好且使用寿命长;叶轮采用半封闭设计,可有效防止卡死;配备耐磨合金铰刀,减少磨损过流部件的问题,延长叶轮和蜗壳寿命。二级粗煤泥除渣装置采用高频振动和负倾角运行设计,脱水效果更好,煤泥水处理量大。篦水板采用无磁不锈钢耐磨材质,脱水效率高且不易堵塞篦水板。三级煤泥水滤榨装置手动和自动运行模式可自由切换,可视化触摸屏设计可实时监测运行情况,采用液压高压压紧和篦布四周加衬设计,可防止喷浆,使用寿命长,煤泥水分离效果好。筒式过滤装置体积小、方便安装、透水性好、耐磨、使用寿命长。
(1)系统处理量可达到120m3/h以上,工作电压为660/1140V,系统功率≤150kW,入料粒度≤15mm。所有设备满足井下巷道运输安装要求,设备可根据现场情况解体安装。所有电气设备符合煤矿井下要求,系统自动化程度高。
(2)特制煤砾泵流量≥80m3/h,扬程≥40m,过流面采用耐磨合金,带耐磨搅拌头,叶轮等过流部件为耐磨、抗腐蚀材质。
煤泥水远距离输送装置,可将收集起来的钻机钻孔煤泥水输送到粗煤泥及杂物除渣装置,实现煤泥水远距离有效输送。系统输送煤泥水≥150m3/h,通过最大颗粒粒度≥20mm,输送距离≥400m,具有良好的稳定性和耐磨性,配套煤泥水防沉淀装置效果较好。
(3)一级煤泥水预分离装置提前脱除60%明水,提高了后续二级粗煤泥脱水效果。二级粗煤泥除渣装置,可先将煤泥水中的大颗粒和杂物除去。煤泥水处理量≥150m3/h,除渣粒度为0.1~1mm,进料粒度≥30mm。该系统占地面积小、可靠性高、处理量大、运维方便,可连续把粗煤泥及杂物滤水后落入皮带运走,剩下的细煤泥水流入到缓冲水池备用。三级煤泥水滤榨装置处理量≥60m3/h,可将细煤泥水中的所有煤泥双向进料并快速滤榨出渣,滤出的煤泥水经过处理后变成清水,基本实现全自动运行,效率高,处理量大,噪音小。
(4)智能控制系统具有过载、短路、漏电闭锁、断相、欠压、过压、堵转保护、不平衡保护、反时限过流保护等保护措施。整机具有机械电气闭锁功能,隔离开关处于断开位置时,主腔前门才能打开;解锁开关处于解锁位置,隔离开关不能转动。整个系统采用PLC控制,具有手动与自动相互切换程序。
(5)煤水分离系统与常规振动筛、固液分离机不同,可靠性高,大倾角安装,即使设备出现故障,也不影响矿井的正常生产。
(1)二级粗煤泥除渣装置运转中严禁触摸带电部位或旋转部位,每班应检查轴承温度,在正常负荷和最大负荷下检查振幅,随时观察运转情况,每班对连接件的螺栓进行检查,检查是否松动,若松动必须拧紧。
(2)防爆激振电机必须加注专用油,不得和其他品牌润滑油混用。5~7天注油一次,每台振动电机加注50~100CC专用润滑油。
(3)定期检查设备润滑部分,确保设备润滑完好,转动部分灵活。
(1)滤榨装置在运行时,要保证有操作工时刻看守。特别在卸料时,操作工要时刻关注卸料情况,要保证卸料后箅布周边边框的清洁,不能有煤泥,箅布不能有褶皱。
(2)没有打满物料时,严禁卸料,否则滤布上会粘满稀煤泥。如果箅布上粘有煤泥,要冲洗干净,否则会喷浆,损坏箅布,严重时可导致箅水板变形、压裂。
(3)箅布破损后要及时更换滤布,否则煤泥会进入箅布内部,堵塞箅水板,如果不及时清除会造成箅水板变形、压裂、喷浆,严重时会造成整机变形。
(4)煤砾泵座和取板器驱动电机减速机润滑油每4个月更换一次,煤砾泵座加油量以可视油表为准;取板器驱动电机减速机加油量以从上油孔加油,侧油口排出为止。液压泵站液压油每6个月更换一次,加油量一定要高于最低可视油标线。煤砾泵不能空转,严禁倒转,每三个月要检查叶轮及前后护板磨损情况。
(5)如果取板器取拉板时不能正确触碰到箅水板把手,可调节拉板小车上的调节螺丝,直到调至不影响取拉板为止。油缸不能正常运行时,要检查油缸限位开关是否正常,如有损坏要立刻换新;再检查压力表是否正常,排除接触不良因素。
桑树坪煤矿煤水分离系统自运行以来,不仅将煤粉从煤泥水中有效分离出来,而且处理效率高,分离率达95%以上。目前3317运顺底板巷可连续多天打钻,煤粉清理时间缩短,不仅加快了灾害治理进度,而且有效防止煤泥水进入采区水仓。每天分离出的50吨煤粉发热量高达4600大卡/千克,通过对原有运输系统进行调整,将分离出来的煤粉直接运至原煤仓,避免了资源浪费,取得了良好的经济效益和社会效益。
该煤水分离系统使用方法简单、成本低、稳定可靠,对环境和操作要求较低。以前一台钻机需专门安排两人不间断地清煤,现在只需安排一人即可完成工作任务,有效降低了职工的劳动强度,提高了打钻现场的安全生产质量标准化水平,为安全高效治理瓦斯灾害提供了技术保障,具有一定的示范推广价值。