降低铅银渣含锌的研究与实践

2023-09-14 02:31彭许文
湖南有色金属 2023年4期
关键词:含锌回转窑矿浆

彭许文

(南丹县南方金属有限责任公司,广西 南丹 547000)

南丹县南方金属有限责任公司现采用的是常压浸出工艺,锌浸出渣通过回转窑生产为氧化锌,将锌浸出渣中的铅、锌、铟、少量的银进行回收,再通过多膛炉脱氟氯、氧化锌中性浸出、酸性浸出后生成铅银渣。铅银渣都是送铅系统处理,因此降低铅银渣中锌可以提高金属回收率,减少损失[1-3]。但是公司在实际生产过程中,铅银渣含锌指标波动频繁,部分指标到达了7%~8%。本文对铅银渣含锌高的原因进行研究分析,采取改进措施,取得了一定效果。

1 工艺流程与原理

1.1 工艺流程

该公司现采用的是常压浸出工艺,产生的浸出渣,经过回转窑挥发、氧化,形成氧化锌,再通过多膛炉脱氟氯、氧化锌中性浸出、酸性浸出等工序处理后生成铅银渣送铅系统处理。工艺流程如图1所示。

图1 氧化锌生产工艺流程图

1.2 原理

1.2.1 回转窑处理浸出渣

在1100~1300℃的高温下,浸出渣中的锌等有价金属被一氧化碳还原为金属而挥发进入烟气,在烟气中被氧化成氧化物,随烟气进入收尘系统被收集下来。

主要化学反应式:

在料层内:

C+O2→CO2

CO2+C→2CO2

ZnO+CO→Zn↑+CO2

ZnO+C→Zn↑+CO

在料层上空:

Zn(气)+1/2O2→ZnO

CO+1/2O2→CO2

1.2.2 多膛炉脱氟氯

该公司氧化锌氟、氯含量平均达到0.1% ~0.2%,氟、氯离子在生产过程中,不但对电积过程造成危害,也会对设备造成腐蚀,所以采用多膛炉来脱除氧化锌中的氟、氯离子。

多膛炉是220m2的焙烧炉,共有10层,氧化锌从炉顶进料,经过第一、二层预热、干燥后,在四层、六层、八层分别安装两个燃烧室,煤气燃料在燃烧室燃烧,热量对炉膛内氧化锌原料加热焙烧,焙烧的实质是在400~850℃高温和一定负压的情况下,氟化物、氯化物发生物理、化学变化,使低沸点氟、氯化合物解析挥发重返气相,随炉气和氧化锌烟尘一道进入烟气系统而除去,经焙烧后的氧化锌从炉底排出,经冷却圆筒冷却、球磨机破碎后送氧化锌浸出。

1.2.3 氧化锌浸出

该公司的氧化锌浸出可以分为中性浸出和酸性浸出(包括低酸浸出、高酸浸出和超高酸浸出)。

中性浸出是用锌电解废液作为溶剂,控制适当的pH值和温度,使原料中大部分锌进入溶液,而铟、锗、铅等有价金属水解沉淀,则残留于渣中。

化学反应式如下:

ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O

酸性浸出是用锌电解废液和硫酸作溶剂,在高温和较高酸度的条件下,使氧化锌中性浸出底流中的锌、铟,尽可能地进入溶液,而铅留于渣中,达到锌、铟和铅的分离。

ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O

In2O3+3H2SO4=In2(SO4)3+3H2O

经过高酸浸出后,矿浆经压滤后形成铅银渣滤饼,送铅系统处理。

2 存在的问题和解决措施

2.1 改进措施前铅银渣存在的问题

2022年5月,铅银渣化验结果见表1。

表1 2022年5月铅银渣化验结果 %

从表1可以看出,铅银渣含锌平均4.67%,其中不溶锌平均达到了2.57%。从工艺流程和反应原理中查找不溶锌高的原因,在回转窑处理浸出渣阶段,该公司的生产实际情况如下:

该公司的2台回转窑尺寸为Φ4.3m×62m,随着公司的电锌产能逐步增加,浸出渣产量与回转窑产量不匹配,回转窑被迫加大负荷投料,大负荷抽风,导致氧化锌含碳、铁、硫化锌偏高。

当挥发窑反应带温度高于1100℃时,铁酸锌、硅酸锌和硫酸锌都容易分解。硫酸锌由于含有硫,在高温状态下会快速分解形成SO2等物质,部分ZnSO4会被还原成ZnS。

2ZnSO4=2ZnO+2SO2+O2

ZnSO4+2C=ZnS+2CO2

ZnSO4+4CO=ZnS+4CO2

在反应带高温区,从物料中挥发出来的大量锌蒸气和少量硫蒸气,由于充满了整个窑内空间,加之窑内各区温度的差异。因而在避开火焰的靠窑壁较低温度处(因窑外壳淋水)或者后端,锌蒸汽可能与炉气中炉气中的SO2,S(g)及PbS等作用而被硫化。

2ZnS=2Zn(g)+S2(g)

3Zn(g)+SO2=ZnS+2ZnO

2Zn(g)+S2(g)=2ZnS

回转窑氧化锌化验成分见表2。

表2 回转窑氧化锌化学成分 %

通过表2可知,在回转窑生产阶段,大量的锌蒸汽在窑内被还原为硫化锌(根据经验分析,这部分占硫化锌总量的90%),同时因为风机抽力大,部分硫化锌直接被抽至布袋(根据经验分析,这部分占硫化锌总量的10%)。一般情况下,在氧化锌浸出阶段,硫化锌与硫酸不发生反应,从而导致铅银渣含锌偏高。

2.2 解决措施

我们的氧化锌都经过了多膛炉处理,其实多膛炉在脱除氟氯的同时,实际上,多膛炉在脱除氟氯的同时,部分硫化锌和硫化亚铁被氧化,反应如下:

ZnS+O2=ZnO+SO2

4FeS+5O2=2Fe2O3+4SO2

2022年6月开始,开始强化多膛炉操作,严格控制焙烧层温度在800~830℃之间,负压在-10Pa。

6月份焙烧后氧化锌的化验结果见表3。

表3 多膛炉优化操作后焙烧后氧化锌化验结果%

从表3可以看出,通过多膛炉焙烧,氧化锌中的不溶锌下降,最低降至2.78%,氧化锌中的铁也大部分以三价铁形式存在。

氧化锌中的不溶锌一般是以ZnS形式存在,一般情况下不与锌电解废液和硫酸发生反应,但是在酸洗浸出时,ZnS在高温、高酸和三价铁的作用下,发生以下反应:

Fe2O3+3H2SO4=(Fe)2(SO4)3+3H2O

ZnS+Fe2(SO4)3=ZnSO4+2FeSO4+S

通过优化操作后,6月10~13日对铅银渣进行取样,铅银渣的化验结果见表4。

表4 多膛炉优化操作后铅银渣化验结果%

由表4可以看出,经过优化多膛炉工艺操作后,铅银渣含锌平均2.4%,指标得到明显优化,不溶锌平均也降到了0.48%。

当然,有部分企业没有多膛炉设备,为降低铅银渣含锌,在酸性浸出段加入双氧水、锰粉,将Fe2+氧化成Fe3+,再通过Fe3+去氧化ZnS,达到降低渣含锌的效果,但是,双氧水容易分解、利用效率低;锰粉会导致系统锰离子不断增加。经测算,使用这两种物料的成本均远超多膛炉生产成本。

2.3 改进效果评估

通过加强多膛炉运行操作后,系统稳定运行一个月时间,铅银渣含锌稳定在3%左右,比4月份降低了1.67%,以南丹县南方有色金属有限公司2022年近4万t铅银渣(干量)数量计算,减少锌金属流失668t,以每吨锌金属2万元计价,降低损失1336万元。在为公司减少损失的同时,也为后续铅银渣进入铅冶炼系统处理创造了良好的条件。

2.4 其他控制条件

2.4.1 矿浆球磨粒度

矿浆球磨粒度越小,反应比表面积越大,反应更加充分,根据控制要求,球磨处矿浆小于-0.074mm粒度数量≥90%。

2.4.2 温度

根据范特霍夫规则,一般每增加10℃,反应速率增加2~4倍。氧化锌中性浸出的温度一般控制在70~80℃,酸性浸出的温度一般控制在90~95℃。

3 结 语

生产实践证明,通过加强多膛炉操作,降低氧化锌中的不溶锌含量,过程中加强球磨矿浆粒度、温度的控制,可以大幅降低铅银渣含锌,不但可以降低损失、创造效益,也为后续铅银渣进入铅冶炼系统处理创造了良好的条件。

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