秦延山
(聊城市特种设备检验研究院,山东 聊城 252000)
工业锅炉在实际运行时,炉中水质污染程度高低,将直接影响锅炉运行的效率与节能效益。并且如果不及时进行锅炉排污,对锅炉本身也会造成严重的损害。如今随着节能环保理念的普及,传统手动排污方式已经难以满足节能环保要求。基于此,有必要加强对智能排污装置在工业锅炉节能技术中的应用探讨,从而有效提高锅炉水质,提高锅炉运行安全经济性。
在工业锅炉实际运行时,采用的水一般仅仅是经过简单的处理,虽然显著降低了水的硬度,但水中其他一些污染有害物质尚未得到有效去除。比如在锅炉水质中,存在一些可溶性盐类,比如硫酸盐等。一旦没有及时进行排除,很容易对工业锅炉运行带来以下危害。首先,工业锅炉排污效果不佳,会直接对锅炉的运行效率造成不利影响,从而导致锅炉消耗更多燃料,才能达到预期的生产效果。其次,如果锅炉中存在大量污染有害物质,没有及时进行排出,还会削弱锅炉的机械强度,导致锅炉一些装置发生故障问题。比如锅炉管壁会发生鼓包,严重时还会直接出现裂缝问题。最后,锅炉中的一些可溶性盐类物质如果无法进行排出,还会进一步加重锅炉的电化学腐蚀,同时受工业锅炉污染物的影响,还会引发锅炉汽水共腾现象,导致水位出现较大的波动,影响水位信息的真实性,造成相关技术人员误判,最终带来更为严重的后果。基于此,加强工业锅炉排污非常重要,通过抓住信息化时代机遇,在工业锅炉中应用智能化排污装置,从而在提高工业锅炉排污效果的同时,降低能耗,这对推动工业锅炉生产发展也有着重要意义。
相较于传统锅炉排污装置,锅炉智能排污装置最大的特点在于,能够自动进行排污。在智能化锅炉排污装置中,一般配置有专业的电导率仪探头,从而能够对工业锅炉中的水质变化情况进行实时的监测,了解锅炉水中溶解性盐浓度数值变化信息。在监测过程中,一旦发现当工业锅炉水的水含盐量超出设定允许值时,便会自动触发排污功能。此时排污阀会自动打开,进行排污工作。随着排污不断进行,工业锅炉内的水待含盐量也会逐渐下降。在下降至允许值范围内后,将会触发排污阀门关闭功能,自动将阀门关闭。整个过程由装置智能化控制,无需进行人工操作。
从智能排污装置原理来看,在检测溶解固形物难度较高的情况下,可将检测对象换为电导率或氯离子,从而实现对水质污染情况的间接检测。但在这一过程中,为保障检测的
准确性,还需要结合具体的试验,明确溶解固形物与电导率或氯离子比值关系。并在此基础上,还需要应对上述比值关系进行复试与调整,确保比值关系始终正确合理。一般而言,如果工业锅炉水质正常,还能为电导率大小测定带来便利,并以此为依据。完成对工业锅炉排污率的计算。在实际计算过程中,可以选择参考以下计算公式:P=X给/(X锅-X给)×100%。在上述公式中,X给表示给水的电导率数值,X锅表示工业锅炉中的电导率数值。上述数值单位是μS/cm。
在上述计算原理的帮助下,并严格按照GB1576-2008要求,选择在对应压力下,做好试验的开展。结合实验结果,计算出锅炉最大允许溶解固形物(氯离子)时的电导率数值。最后,再将这一数值作为智能排污装置上限允许值。还需要结合实际,合理预测出锅炉排污下限允许值,如此一来,锅炉排污便会更加的智能化。在实际应用智能排污装置的过程中,需要先进行电导率仪电极(探头)的安装,一般情况下,安装位置可选择在锅炉炉水污水出口管线上。然后通过PLC智能控制器,结合探头实际对工业锅炉水质的结果,实现对锅炉电动排污阀自动化控制。 在工业锅炉实际运行过程中,电磁阀定期预先开启取样器冷却水。随后需要等待约5min左右时间,此时冷却器内的水温会逐渐下降,一般温度在降至70℃以内后,控制器再控制炉水取样管上电磁阀,使其能够自动打开。此时,工业锅炉中的炉水经过取样器出口管上平衡筒。而平衡简之上配置有电极,能够对工业中的水离子杂质电导率进行检测,结合检测结果,实现对锅炉排污的智能化控制。
某工业锅炉在安装智能排污装置后,通过进行实验,获取锅炉在实际运行中,在相应的压力与流量条件下,工业锅炉水含有的氯离子、碱度、PH值、电导率等数据信息。以下是数据统计分析:
(1)2020年6月27日,在原锅炉水中,硬度为4.225mmol/L;含有的氯离子为9mg/L;锅炉水的碱度为3.8mmol/L。水质在软化后,硬度为0。含有的氯离子含量没变,依然是8mg/L。最终测得软化水的电导率为:486μs/cm。
(2)2020年6月29日,在原锅炉水中,硬度为4.225mmol/L;含有的氯离子为9mg/L;锅炉水的碱度为3.7mmol/L。水质在软化后,硬度为0。含有的氯离子含量没变,依然是8mg/L。最终测得软化水的电导率为:488μs/cm。
(3)2020年6月30日,在原锅炉水中,硬度为4.225mmol/L;含有的氯离子为9mg/L;锅炉水的碱度为3.7mmol/L。水质在软化后,硬度为0。含有的氯离子含量没变,依然是8mg/L。最终测得软化水的电导率为:482μs/cm。
最后,通过将锅水各项指标值,对照锅水及锅炉的软化水的数据,可以进行如下的对比分析:
首先,在2020年6月27日下午13:00,通过智能排污装置测得数据如下:在工业锅炉中,测得水碱度为19.5mmol/L。原水的碱度是3.7mmol/L.那么碱度浓缩倍数为19.5/3.7=5.27。而在该工业锅炉中,测得水中氯离子的含量为45mg/l,原水的氯离子为9mg/l.那么氯离子的浓缩倍数为45/9=5。通过进行检测,测得该工业锅炉实际的锅水电导率为2381μs/cm,原水的电导率为486μs/cm,那么电导的浓缩倍数为2381/486=4.90。另一方面,在2020年6月29日中午11:00,通过智能排污装置测得数据如下:在该工业锅炉中,锅炉水碱度为19.8mmol/l,原水的碱度是3.7mmol/L。那么碱度浓缩倍数为19.8/3.7=5.35。通过进行检测,测得该工业锅炉水中的氯离子含量为48mg/l,原水的氯离子为9mg/l.那么氯离子的浓缩倍数为48/9=5.33。而该锅炉中的锅水电导率为3125μs/cm,原水的电导率为488μs/cm,那么电导的浓缩倍数为3125/488=6.403。
通过采用上述方式,来进行数据对比分析,我们能够了解到,在锅炉中,上述各种参数数值变化通常都是在一定范围内,且整体波动较为稳定。因此我们可以结合上述数据,将锅水碱度控制在18~27mmol/l,锅水电导率上下限值控制在1800~3200μs/cm范围内。
结合上述分析,当采用手动排污时,从实际生产来看,每班只能够进行2次排污,每次排污时间为40s,锅炉工作压力为1MPa,排污管径为40mm,结合上述信息和得出,每10s手动排污的锅炉排污量为455kg,由于手动排污时间共80s,那么总排污量为1683kg。而在智能排污方式下,通过结合上述实验分析数据,将锅水碱度控制在18~27mmol/l,锅水的电导率上下限值控制在800~3200μs/cm范围内。在上述条件下,每班累积排污时间为37s,同样按照每10s排污量455kg计算,最终可得出智能排污模式下排污总量为1683kg,两者排污总量相差1967kg。结合经验,每1t排污量所消耗的能量与135kg标准煤相等。而工业锅炉实际排污消耗的是二类烟煤,每天三班,折合计算后,智能排污每天少消耗二类烟煤量为1008kg。假设每吨二类烟煤价格为850元,按照生产时间10个月进行计算,那么可以节省约25万元,节能效益显著。
总而言之,相较于传统手动排污方式,采用工业锅炉智能排污装置,不仅能够有效提高排污效率与排污效果,同时还能够起到非常好的排污节能效益。基于此,在工业锅炉排污生产过程中,应加强智能排污装置的普及与应用,从而推动工业产业实现更好发展。