唐宁远,沈 亮,付峥嵘,陈 鑫,黎 源,张 帆
(1.株洲华晟环保技术有限公司,湖南 株洲 412007;2.湖南大辰环保股份有限公司,湖南 株洲 412007;3.湖南泰华科技检测有限公司,湖南 株洲 412007;4.湖南工业大学 土木工程学院,湖南 株洲 412007;5.湖南智谋规划工程设计咨询有限责任公司,湖南 株洲 412007)
当前,各级政府正在积极推进“乡村振兴”战略,农村生活污水污染问题已成为美丽乡村建设的难点之一。厨房、洗涤、沐浴和冲厕用水是农村生活污水主要来源,具有排放不均匀,水量变化系数较大,废水中有机物、氮和磷含量比较高,不含其他有毒有害物质,可生化性较好等特点。我国农村生活污水常用的处理技术包括厌氧、好氧生物处理技术、自然生态处理技术[1-4]。单一的厌氧、好氧生物处理和生态处理技术往往存在一些缺陷,难以长期稳定运行并达到日益严格的排放要求。其中,厌氧和好氧生物处理可较好去除农村生活污水中的有机物,但存在氮、磷去除能力较差,容易引发农村水体的富营养化问题;生态处理技术虽能较好地脱氮除磷,但存在占地面积大和运行不稳定等缺点。将厌氧和好氧生物处理与生态处理技术结合在一起的组合工艺具有占地较少、能耗低、抗冲击负荷能力强等特点,是解决上述问题的一种优选工艺。
何占飞[5]、古腾[6]、聂发辉[7]和熊仁等[8]分别报道了人工湿地不同的组合工艺对配置的农村生活污水处理实验结果,结果显示组合工艺能较好地去除污水中的有机物、氮和磷,但是国内对组合工艺在农村实际应用缺乏长期监测评估研究,不利于该技术在农村的推广应用。农村生活污水污染物种类多、水质多变,且组合工艺运行效果受气候及环境影响较大[2,6]。但是,鲜有文献报道基于监测的组合工艺设施现场运行综合评估,而这对解决农村生活污水污染问题具有重要的指导意义。本研究将以某农村人口集中区的“隔油/厌氧/ 微动力A2O(anaerobicanoxic-oxic,厌氧-缺氧-好氧脱氮除磷工艺)一体化设备/人工湿地”生物生态组合工艺现场设施为例,对其性能进行长期的监测研究,充分评估其污染物处理效果,分析可能的潜在限制因素,以期为农村生活污水处理提供借鉴,更好地服务中南地区美丽乡村建设。
项目位于湖南省某市城乡结合部农村人口集中区,污水处理设施用于处理来自村委会及村人口集中区的生活污水,设计处理能力为50 m3/d。设施出水间接排入敏感水体,出水水质应稳定且达到《湖南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB 43/1665—2019)一级排放标准要求[9]。方案设计阶段对比了农村生活污水处理组合工艺的主要特征,如表1 所示。农村经济、技术水平低于城市,污水处理设施要求降低日常运行维护费用。通过对组合工艺处理效果、稳定性和能耗等角度的综合考虑,选择厌氧+好氧+生态系统的组合工艺。
结合现场踏勘,本项目采用提篮格栅/隔油池/厌氧酸化池/微动力A2O 一体化设备/潜流人工湿地组合工艺,组合工艺流程如图1 所示。因为农村生活污水中混杂餐厨垃圾和纸屑等有机固体废物,增设提篮格栅和隔油设备,去除污水中大颗粒漂浮物、悬浮物及动植物油脂,以保证后续生物生态处理单元的正常运行。该工艺有效整合厌氧水解酸化、微动力A2O 一体化设备,设备各生化单元内均装弹性填料,通过泥膜耦合系统高效处理污水中的有机物、氮和磷;设备间歇运行,间隔时间为1 h,采用太阳能和市电双模供电系统,能耗较低。后续人工湿地能强化有机物、氮和磷去除,既降低了湿地基质堵塞风险,又稳定提高了出水水质。
考虑到提高组合工艺设施在冬季的处理效果和稳定出水水质,同时融入农村良好生态景观环境,隔油池、厌氧池、一体化A2O 设备均埋在地下。提篮格栅为不锈钢材质,栅孔孔径为3 mm,隔油和一体化A2O 设备采用碳钢防腐材质,厌氧池为玻璃钢材质。上述设备均设有0.50 m×0.50 m 的人孔,便于后期的维护管理。组合工艺设施各处理单元的工艺参数见表2。
表2 组合工艺设施各处理单元工艺参数Table 2 Process parameters of each treatment unit of the combined process facilities
潜流人工湿地为砖和砼梁结构,为了防止渗漏对地下水的污染,湿地床底、四周砖墙均铺设了防渗膜,湿地基质从下至上依次为厚为0.50 m 卵石(Ф20~50 mm)、厚为1.2 m 碎砖块(Ф10~30 mm)、厚为0.3 m 重质陶粒(Ф5~10 mm),湿地植物为美人蕉,种植密度为25 株/m2。沿湿地长度方向设置挡墙将湿地均分为4 个分室,废水沿长度侧向进入第一个分室,第一个分室自上而下入渗,经挡墙底部开孔向上流入第2 个分室,如此交替,形成折流和上下流耦合波形流动进入湿地出水端,在人工湿地出水端设置集水槽,集水槽底部布设穿孔集水管与出水管连接,出水管可上下移动调节以控制湿地床内水位。
项目于2020 年9 月正式完工即开始运行调试,11 月初正式运行,进水监测时段为11 月初至2021年8 月底的大半年时间,监测频率为1 次/周,其中2021 年2 月份春节期间两周没有监测。工艺流程中共设置5 个监测取样点,分别位于进水提升井、隔油池、厌氧调节池、一体化A2O 设备内和湿地出水端。
长期监测水质指标包括:悬浮物(suspended solid,SS)、化学需氧量(chenmical oxygen demand,COD)、氨氮(NH3-Nitrogen,NH3-N)、总氮(total nitrogen,TN)和总磷(TP,total phosphorus),水质分析方法参照相关标准进行,其中SS 采用称量法,COD 采用重铬酸钾法,NH3-N 采用纳氏试剂分光光度法,TN 采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,TP 采用钼酸铵分光光度法[10]。
组合工艺设施经调试且稳定运行后,委托具有污水水质检测资质的第三方水质检测机构对出水进行了5 次取样检测,结果如表3 所示。表3 结果显示出水水质均满足DB 43/1665—2019 一级排放标准。
表3 组合工艺设施的进、出水水质Table 3 Inlet and outlet water quality of the combined process facilities
为详细监测组合工艺设施的性能,如1.3 节所示对组合工艺设施中各处理单元内水质进行了38 次取样分析,各污染物浓度监测结果在2.2~2.6 节中讨论。
运行期间组合工艺设施对SS 的去除效果、去除率和各处理单元沿程变化见图2。
从图2 中可以看出,在监测期间,进水中SS 质量浓度的变化范围为112.4~198.1 mg/L,平均质量浓度为144.2 mg/L 人工湿地出水SS 质量浓度的变化范围为4.7~11.3 mg/L;平均质量浓度为7.8 mg/L;组合工艺设施对SS 平均去除率为94.7%,达到DB 43/1665—2019 一级排放标准,这表明组合设施能有效且稳定去除污水中的SS。其中隔油池、厌氧池、微动力A2O 一体化设备和人工湿地的去除率分别为12.7%,26.5%,45.6%和12.1%。隔油池水力停留时间较短,主要通过沉降去除废水中大颗粒污染物;厌氧池则利用大颗粒有机物的水解酸化成可溶性物质,同时较长的水力停留时间也提高了沉降效果,这些使厌氧池出水中SS 降低;微动力A2O 一体化设备为泥膜耦合系统,提高了污泥的沉降性能,极大降低了出水SS,废水中的大部分SS 在微动力A2O 一体化设备中被去除;人工湿地中基质对进水中小颗粒物有较好的过滤作用,进一步降低了污水中SS 浓度。监测期间,组合工艺设施出水中SS 浓度较低且稳定,季节性变化和冲击负荷对组合设施SS 去除性能没有影响。
运行期间组合工艺设施对COD 的去除效果、去除率和各处理单元沿程变化见图3。
由图3 可知,在稳定运行阶段,进水中COD 质量浓度的变化范围为140.4~243.2 mg/L,平均质量浓度为182.5 mg/L;人工湿地出水COD 质量浓度的变化范围为3.3~23.7 mg/L,平均质量浓度为13.3 mg/L;组合工艺设施对COD 的平均去除率为92.9%,满足且优于DB 43/1665—2019 一级排放标准,进水中COD 浓度存在一定波动,出水中COD 浓度比较平稳,这表明组合工艺设施能稳定有效去除废水中的COD,这些归因于隔油池、厌氧池、微动力A2O一体化设备和人工湿地生物生态组合工艺设施对进水中COD 有着缓冲、调节和降解的作用,能有效抗击冲击负荷,稳定出水水质。其中隔油池、厌氧池、A2O 一体化设备和人工湿地的去除率分别为13.1%,28.2%,37.0%,14.6%,组合工艺设施中微动力A2O 一体化设备对COD 去除贡献要明显高于其他处理单元,归因于泥膜耦合系统能高效去除进水中的COD[11]。监测期间,季节性变化对组合工艺设施COD 去除存在一定的影响,图3 显示,冬季组合工艺设施出水中COD 浓度高于其他季节,归因于低温气候下,微生物活性降低,因而降低了组合设施对COD 的降解能力,导致出水中COD 浓度上升。
运行期间组合工艺设施对NH3-N 的去除效果、去除率和各处理单元沿程变化见图4。由图4 可知,在组合工艺设施稳定运行阶段,进水中NH3-N 质量浓度的变化范围为14.0~24.6 mg/L;平均质量浓度为18.4 mg/L,人工湿地出水NH3-N 质量浓度的变化范围为1.8~8.6 mg/L,平均质量浓度为5.3 mg.L-1;组合工艺设施对NH3-N 平均去除率为70.5%,达到DB 43/1665—2019 一级排放标准。其中隔油池的去除率仅为4.7%,主要依靠吸附在颗粒物上的少量NH3-N 而得到沉降去除。而厌氧反应池的去除率为-17.4%,在厌氧池内污水中有机氮通过水解、氨化作用转化为NH3-N,导致了厌氧池出水中NH3-N增加。微动力A2O 一体化设备的去除率为65.2%,人工湿地的去除率为17.9%。组合工艺设施对NH3-N具有较好的去除效果,这主要是依靠微动力A2O 一体化设备的泥膜耦合系统中微生物的硝化作用,同时,在人工湿地中交替出现的好氧环境中,基质膜上微生物的硝化作用及植物根系吸收则进一步强化了对进水中NH3-N 的去除。监测期间,季节性变化影响了组合工艺设施对NH3-N 的去除,在冬季低温环境下,组合设施出水中NH3-N 浓度高于其他季节,归因于低温气候下微生物硝化活性降低,影响了组合工艺设施对NH3-N 的去除效果。
运行期间组合工艺设施对TN 的去除效果、去除率和各处理单元沿程变化见图5。
由图5 可知,在组合工艺设施稳定运行阶段,进水中TN 质量浓度的变化范围为28.4~41.2 mg/L,平均质量浓度为34.2 mg/L;人工湿地出水TN 质量浓度的变化范围为6.9~19.4 mg/L,平均质量浓度为12.0 mg/L;组合设施对TN 平均去除率为64.8%,出水水质比较稳定,达到DB 43/1665—2019 一级排放标准。其中隔油池的去除率仅为6.5%,归因于污水中颗粒态有机氮或吸附在颗粒物上NH3-N 的沉降。厌氧池的去除率为4.8%,在厌氧环境下,微生物增值的吸收对氮的去除非常有限。微动力A2O 一体化设备的去除率为40.4%,人工湿地的去除率为13.2%,A2O 一体化设备对废水中氮的去除发挥了主导作用。而人工湿地则依靠不断交替好氧、缺氧环境中基质膜上微生物的硝化和反硝化作用及植物根际的吸收作用,强化了废水中TN的去除,桂双林等[12]在厌氧/生物滴滤塔/人工湿地组合工艺处理农村生活污水的研究中也报道了类似现象。监测期间,季节性变化影响了组合设施对TN 的去除,图5 显示,在冬季低温环境下,组合设施出水中的TN 浓度高于其他季节,这是因为低温气候下微生物硝化、反硝化活性降低,植物对氮素吸收能力也降低导致的。
运行期间组合工艺设施对TP 的去除效果、去除率和各处理单元沿程变化见图6。
由图6 可知,在组合工艺设施稳定运行阶段,进水中TP 质量浓度变化范围为1.4~3.5 mg/L,平均质量浓度为2.4 mg/L;人工湿地出水TP 质量浓度的变化范围为0.1~0.7 mg/L,平均质量浓度为0.4 mg/L,达到DB 43/1665—2019 一级排放标准。组合工艺设施对TP 平均去除率为84.7%。其中,人工湿地对TP去除的贡献最大,达到39.1%,而A2O 一体化设备只贡献了24.8%,厌氧池贡献了8.4%,隔油池贡献了12.4%。主要原因是由于湿地介质中采用了碎砖粒,可较好地吸附去除进入湿地中的磷,此外,湿地中植物根系可在湿地介质中形成好氧环境,利于介质对磷的吸附和沉淀,同时植物也可以吸收部分磷[8,13]。微动力A2O 一体化设备对磷的处理效果弱于人工湿地,归因于A2O 一体化设备中装设了弹性填料,形成了泥膜耦合环境,排泥量较少,且泥龄较长,难以通过排泥去除污水中的磷,导致A2O 一体化设备除磷效果不佳,杨卫等[14]在倒置A2O 一体化装置的运行中报道了类似结论。而隔油设备主要通过沉降去除了进水中颗粒态的磷。监测期间,组合工艺设施运行稳定,冲击负荷对设施的TP 去除几乎没有影响,组合工艺设施具有较好的抗冲击负荷能力。冬季组合设施出水中TP 浓度高于夏季,可能归因于低温环境下,微生物活性降低,因而降低了微生物过量吸磷、增值排泥除磷效果,导致冬季低温环境下组合设施出水中TP 浓度高于夏季。
通过对人工湿地组合工艺设施处理农村生活污水效果的长期监测,可得到以下结论:
1)采用隔油/厌氧/微动力A2O 一体化设备/潜流人工湿地组合工艺设施处理农村生活污水,组合工艺设施对SS、COD、NH3-N、TN 和TP 的平均去除率分别达94.7%,92.9%,70.5%,64.8%,84.7%,出水水质达到DB 43/1665—2019 一级排放标准。
2)组合工艺设施各处理单元中,A2O 一体化设备对SS、COD、NH3-N、TN 的去除贡献率最大,而人工湿地对TP 的贡献率最大。
3)除SS 外,其他污染物的去除均受到季节变化的影响,夏季处理效果好于冬季处理效果。
4)组合工艺设施运行稳定,对农村生活污水具有良好的净化处理效果,具有较好的抗冲击负荷能力,适合在农村地区推广应用。