广州广重企业集团有限公司 陈广辉 徐晓嘉 杨冬竹 江夏莲 刘敏杰
本系统是以巴基斯坦某一糖厂小型汽轮机组为研究背景,从项目的技术要点和需求等多角度进行分析,设计出适用于本项目的汽轮机监控系统。对于单台汽轮机监控系统的设计,可以探讨适用到其他汽轮机系统,为国内外中小型汽轮机组的监控系统设计上提出一些可借鉴的方法。
汽轮机是以蒸汽为工质的将热能转变为机械能的旋转式原动机,主要与压缩机、风机、发电机等设备结合,用于现场工业生产。中小型汽轮机系统主要包括了汽轮机本体系统(DEH调节系统、TSI监测系统、ETS遮断保护系统),以及汽轮机辅助系统(汽水系统,油路系统)等[1]。本系统主要是对上述的几大系统进行实时在线监视和控制。
生产工艺。本项目汽轮机是一台背压式汽轮机,一个进汽调节阀HP,汽轮机转子通过蒸汽做功旋转后,连轴齿轮箱减速,从而带动糖厂的撕解机工作。辅助的系统主要是汽水系统和油路系统,油路系统较为复杂,其需要维持轴系的润滑和控制回路油压的稳定。糖厂的撕解机运行时负荷波动可能使得转速波动较大。
工作环境。汽轮机组为整个糖厂的一部分,项目现场的各类生产设备较多,有高低压变频器、水泵、电机等容易产生干扰的电气设备。
控制要求。汽轮机本体自动运行,保护连锁以及与汽轮机相关的汽水控制流程监控,油系统的控制流程监控等。
硬件要求。控制器需要采用国际知名产品,设计前期需要提供相关品牌供选择,监控系统需要设置相关冗余措施。
针对项目环境特点以及项目需求,设计前进行了监控系统的分析和优化。
一是如客户提出使用woodward的505D型控制器,经过分析对比,Peak200新型控制器是基于Peak150和505D升级而来,其采用了新的OPtiTune PID,具有双动态控制,可分析汽轮机的动态系统响应,稳定转速波动功能强,也可通过以太网连接和自带触摸屏,性价比高,基本功能不仅可以实现,且投入低于505D,因此设计中提出建议使用peak200,通过讲解了其功能属性后,业主同意选择使用peak200新型控制器。
二是如客户需要国际知名品牌的控制器,可选欧姆龙、三菱、ABB等知名PLC,在与客户沟通中,介绍了西门子PLC与同品牌WinCC搭配使用,对编程、通信方案设计、组态、使用、维护等优点,客户考虑后最终选择了西门子S7-300。
三是考虑现场运用时抗干扰问题,设计中采用性能优良的电源,抑制外部引入的干扰,控制器和I/O系统分别由各自的隔离电源供电,并与主电路电源分开。PLC模块的24V直流电源不对外围的各类传感器供电,以减少外围传感器内部或供电线路短路故障对PLC控制器的干扰[2]。TSI探头比较灵敏,易受到干扰,所以对于系统中功率较大的直流器件并接续流二极管,尽可能地减少干扰。
PLC:CPU:6ES7 315-2EH14-0AB0;WINCC:6AV63812BN075AV0;Peak200:8200-1501;HMI:cMT3160X;TSI:A6500。
SIMATIC STEP7,WinCC7.5;EasyBuilder pro V6.04;Woodward Remote View;Emerson Machine Studio。
根据项目的技术协议,统计的测量点和信号类型以及项目的工艺流程,设计了本项目所需的系统监控方案。
4.1.1 系统数据显示
汽轮机TSI轴系信号、水汽系统温度压力信号、各调节阀开度信号、辅机电流信号等。
4.1.2 危急遮断系统
系统接收TSI停机保护开关量信号,就地压力开关,急停开关及其他系统的停机信号,当系统出现下列极限参数时,系统能实现停机保护(汽轮机轴向位移过大,轴瓦振动过大, 轴承温度过高,润滑油压力过低,排汽压力过高,汽轮机转速过高,DEH系统故障,DCS系统故障,遮断油压力过低;油箱油位过低)。
4.1.3 汽轮机辅机系统控制
数字量接收辅机远程控制、过载、运行;模拟量接收电机电流信号,各类状态经程序逻辑判断,通过数字量输出控制辅机运行,控制对象包括交流辅助油泵、直流应急油泵、抽油烟机控制、主蒸汽阀控制、油箱加热器、主汽阀、1#2#轴封风机、盘车电机等。
4.1.4 数据记录
系统接收各类信号指令,如报警信号、故障信号、停机信号经内部逻辑判断,将数据归档,可通过WinCC系统查询显示。
4.1.5 DEH控制
升降负荷控制,控制使能,状态检测记录,故障报警连锁等。
4.2.1 PLC设计
使用西门子S7-300小型可编程控制器,满足了本项目汽轮机的系统监控功能。在PLC程序中,对信号的识别处理采用模块化设计,如热电阻热电偶模拟量输入,电机水泵控制等,使用FB功能块,根据需要在FC中进行调用,在各类数据中,对数据处理时,汇总至相应的DB数据块中,使得在WinCC或者触摸屏中能够更好地进行数据解析。模块化的设计可以提高程序编辑,调试效率,并且可以供后续类似机组移植使用。
4.2.2 Peak200设计
由于其自带操作屏幕,安装在DEH控制柜面板上,在汽轮机开机前组态检查、冲转阶段时,可方便现场操作人员使用。使用远程软件即可对控制器进行组态,将本机组的各项参数输入到控制器中后,Peak200可按照预设程序控制汽轮机运行。
4.2.3 触摸屏设计
WinCC作为中控室操作站,考虑到现场设备辅机需要监控状态及操作,在项目中PLC柜搭配了一个触摸屏,一方面可以实时与Peak200控制器搭配使用,另一方面触摸屏是以WinCC为模板,设计了一整套汽轮机监控系统,因此可以在WinCC有主机故障或通信故障时,作为备份控制面板接替WinCC使用。对涉及的控制柜均采用双电源进线方式,一路UPS,一路备用电,保证系统用电。
针对所选择的产品,项目的特点及技术协议控制功能,考虑到可能与其他设备扩展通信等,设计了本套汽轮机的控制系统网络结构图如图1所示。
图1中,PLC控制器为西门子S7-300,PLC采用模块化结构,CPU使用315-2EH14系列,带有PN接口,使用IM360,IM361进行模块扩展。DEH控制单元为Woodward的PeaK200,TSI使用艾默生A6500系列,通过硬接线方式传输信号。触摸屏使用威纶通cMT3160X系列,带以太网接口,上位机系统为WinCC7.5,搭配一台西门子工控机,作为为RC工程师站,根据项目的IO统计数量,确定了RC512授权点。WinCC、触摸屏、PLC、PK200四者之前的数据通过以太网—交换机进行实时传输交换。交换机预留接口,当项目需要时,糖厂的DCS系统可以对本套系统进行通讯。
一是WinCC本身集成了常用的通讯驱动程序,在系统中,选用的CPU带有PN接口支持以太网通讯,因而对S7-300的通讯中,选择了TCP/IP通讯方式,连接的网络IP地址设置为192.168.9.xxx,机架号和插槽号与PLC端相对应即可。
二是在对Peak200控制器的通讯配置中,查询到控制器支持通讯方式有串口232/485以及MODBUS TCP/IP,而WinCC也有MODBUS TCP/IP的通讯驱动,WinCC可以作为主站,控制器作为从站,因此配置了对应远程控制器IP地址,端口,远程从站的地址。
三是在配置的工控机中,支持两个以太网口,因此可以设置两套IP地址,WinCC与Plc,WinCC与控制器两个通讯互不干扰。
自动化系统中,人机交互界面作为第一印象至关重要。其不仅是显示界面,更是功能接口,在汽轮机的运行系统中,某些重要的操作按钮或重要的参数设定需要使用权限进行保护,具备相应权限的用户才能操作这些按钮或者进行参数设定,WinCC系统中组态了用户管理,对不同的使用者分配了登录账号密码,并为用户分配了相应的权限[3],项目设计中,设置了三个登录等级,分别是工程师级,管理员级和操作员级。在对本套系统设计时,由于是外方使用,因此在设计时,使用了双语设计,即中文和英文,通过按钮点击切换即可。鼠标移动到测点上时,可以提示出相应测点名称。
DEH系统为汽轮机的调节系统,本系统的调节单元为Peak200,设计了MODBUS TCP/IP通信方式,将Peak200的主要参数和WinCC进行单独数据通信,在DEH自动运行和手动调节时,通过界面的显示,可以快速直接监测到Peak200的内部数据。汽轮机调节过程中,WinCC上可以通过通信方式进行指令下达,也可以通过界面按钮硬接线方式下达,在这两种方式中,设计了使能按钮,可在紧急情况(通信故障或硬接线故障)下切换,保证系统可靠控制。
汽轮机油路系统主要有交流/直流润滑油泵、抽油烟机、油箱加热器、盘车控制等。操作控制时,只需要移动鼠标至对应的控制对象上,当鼠标箭头变成闪电图标,点击鼠标后界面将弹出操作窗口,系统界面中可以同时点击,弹出全部的控制窗口,或者关闭单一的窗口。每个控制对象都设计了远程控制状态、故障状态、运行状态、自动/手动运行切换等,满足系统控制需求。
ETS为汽轮机的保护系统,对汽轮机的紧急保护停止起到了非常重要的作用,汽轮机运行前需要对所有停机信号进行确认,系统设计时,在ETS界面上对每个停机信号进行了闪烁显示,首出常亮显示(唯一灯亮),当有停机信号进入系统时,对应的指示灯亮起,提醒操作人员需要将停机信号确认去除后方可启动汽轮机。系统在每个停机信号上串联投入/切除按钮,点击ON按钮时,停机信号有效,界面中对应的开关将处于闭合状态,反之点击OFF则开关打开,此时停机信号无效,即使有停机信号进入也不会进行停机,这样可以方便对已知可控的停机信号进行切除。在汽轮机发生停机状态时,对应的电磁阀灯会显示此时的得电/失电,得电时为常亮,失电时为灰色。投入/切除开关和信号的状态简单,使得操作方便。
TSI监控界面上以柱形图和数值的方式显示在画面上,并在柱形图上标注了对应报警和停机的红线,在界面上还有汽机轴瓦的温度示数,包括主副推轴瓦温度、前后径向轴瓦温度、气缸法兰温度、上下气缸温度、齿轮箱轴瓦温度等,汽轮机内部的各项参数都显示在了同一界面上,整个轴系一目了然。
在WinCC监控系统中,设计上调用了WinCC online table,online trend,Ruler Control控件,因此可以使用表格和趋势的形式输出当前过程值和已归档的过程值。设计WinCC归档时,使得数据有一致性,长期有效性和可追溯性、高效性,可靠的实时历史数据对项目后期维护提供保障。
汽轮机水汽系统涉及的设备主要有进汽、排汽、盘车、漏气冷凝器、轴封系统等,将PI图显示在屏幕上,方便运行人员识别和操作。
在报警视图中,对消息界面组态了日期、时间、编号、消息、状态、报警回路、报警确认、持续时间。
通过已组态好的报警系统,用户可以用于处理并显示本控制系统运行过程中发生的报警和事件,能够快速定位参数的故障或者控制系统本身的错误,从而能够快速地排除故障,除此之外,可以对重要的报警消息进行归档,方便以后查询。
本监控系统涉及的多个控制器的组态编程均可分开进行,人机界面程序面向对象的设计,良好的交互界面设计,使得本监控系统程序可移植性好,操作简单灵活,维护、扩展方便,提升了汽轮机机组运行的安全性稳定性和经济性。该设计经过运行表明,系统以较高效率可靠地运行着,满足了用户的系统监控需求,运行效果显著。