千米定向钻机使用循环水打钻工艺研究

2022-11-12 08:48陆永强
机械管理开发 2022年10期
关键词:陶瓷膜补水钻机

陆永强

(山西晋能控股煤业集团沁秀公司, 山西 晋城 048006)

引言

随着当前煤炭开采条件不断复杂和开采深度的不断增加,瓦斯已成为制约矿井生产的主要因素。为提高瓦斯抽放效率及效果,保障煤矿安全、高效生产,井下一般采用千米定向钻机区域抽采治理瓦斯[1]。但定向钻孔在钻进期间要返出大量煤屑,要想重复利用循环水就必须将循环水中的煤屑分离出来,确保循环水在钻进期间携沙正常、泵压无明显异常。此外,定向钻进工艺对钻井也要求较高,需确保螺杆马达在定向钻进的数百小时内稳定工作,避免退钻造成孔内事故[2]。因此,研究定向钻机打钻的水循环工艺具有较高的推广价值和社会意义。

1 现场概况

岳城煤矿为晋能控股煤业集团下属高瓦斯矿井。目前该矿已全面推广定向钻孔工艺,现使用ZYWL-6000D、ZDY6000LD、GDST15-38、ZDY12000LD型定向钻机,保有量已超过20 台,每年打钻进尺超过1 000 km。为确保定向钻机正常钻进,岳城煤矿在现有定向钻机施工定向钻孔时,使用的是无污染的清水钻进,同时孔内返出的污水采用污水泵直接从排污管内排走,为此,必须为施工钻场铺设专用供水管路和排污管路。定向钻机每天累计的耗水量非常大,打钻后的废水通过排污泵直接排走,造成水资源的浪费,不符合当前国家和集团公司的相关标准要求。

2 问题分析

原供水系统流程如图1 所示。

由图1 可知,原先千米钻机工作面产生的污水,经5 次转载(用水点→集中排水点→盘区水仓→主水仓→污水处理厂→地面蓄水池)送至地面污水处理厂,污水处理厂通过加药沉淀、过滤等工序,净化出的清水净化后再返回井下用水点,煤泥水送往洗煤厂处理。原系统存在的问题:一是地面污水和处理站能力有限,极易造成千米钻机待水停机现象,制约抽掘采进度;二是千米钻机用水量大,造成排水系统压力增加,影响其他用水点的供需;三是经过5 次转载,水处理费用很高,约5.8 元/m3;四是排水管路安装工程量、排水仓施工工程量大,还存在环保方面的隐患,处理费用高。

图1 原千米钻机污水处理系统流程

3 系统流程

设计一种新型水循环净化系统,即在中水回用模组内采用平板陶瓷膜组作为净化装置的核心技术[3],只通过模板表面进行过滤,容易实现自动清洗;采用全气源作为驱动动力,有效避免千米钻场高瓦斯突出造成的火灾危险;通过自动气控元件进行延时控制,实现现场一键启动要求。其工艺流程如下页图2 所示。

由图2 可知,系统在千米钻机工作面增加振动筛与中水回用装置,污水先经过振动筛预处理,分离出大颗粒煤粉回收,同时起到改善中水回用膜组工况条件的作用,再经由沉淀池进行二次沉降净化,沉淀出筛分水中的细小颗粒,然后进入系统的中水回用装置[4]。污水通过中水回用装置,在外压内吸作用下,粒径小的水分子团和离子透过平板陶瓷膜,粒径大的固体杂质被阻挡在陶瓷膜表面,从而达到固液分离净化的效果。千米钻机工作面产生的污水就可以进行就地处理,净化后的水质可以满足钻机循环使用要求,达到就地处理、循环利用的目的。

图2 设计水循环净化系统流程图

4 核心部件设计

4.1 振动筛筛分装置

系统筛分装置采用脱水振动筛,主要作用是脱水、脱泥、脱介质,其中激振器采用进口气动式驱动,其功率可根据调节进气量的大小,满足各环境下的使用要求。同时为保证筛选效率,增加了反冲洗功能,可及时处理筛分过程中的网眼堵塞。

4.2 平板陶瓷膜过滤系统

平板陶瓷膜是采用无机陶瓷材料烧制而成,具有中空结构,膜面布满一定数量和直径的通透滤道。其工艺流程如图3 所示。

图3 平板陶瓷膜过滤系统工艺流程图

由图3 可知,平板陶瓷模组的主要作用是将单片的平板陶瓷膜进行组装黏合,使其可以多膜片同时工作,提高净化指标,同时将过滤清洗循环装置集成到模组内,做到设备的小型化与集成化。为保证设备净化指标和速度满足钻机用水要求,保证7.5 t/h 的膜组净水效率,将膜板拆分为400 片,每片净化能力为0.5 t/h,同时为避免膜组破损后由串联效应引起的设备故障,每片膜组均有逆止阀门,单片膜组破损后可通过逆止阀将单片破损膜组隔离,每破损一片影响装置处理能力0.25%,破损20 片影响装置处理能力5%,且每片膜板都可独立密封,破损后的膜板不影响运行,不影响设备净水效率。

4.3 自动补水装置

自动补水装置工艺流程示意图,如图4 所示。

图4 高压自动补水装置工艺流程示意图

由图4 可知,高压自动补水装置可根据受水容器(水箱、水塔等)的液位升降,实现高压水自动补充,保持受水容器液位稳定。部件全部由机械和气动元器件组成,适应各种补水环境,尤其适应防爆环境的自动补水。自动补水不受水压限制,不但适用于水的自动补充,而且适用于其他溶液和腐蚀性液体的液位自动补充。

5 效果验证

该项目于2020 年11 月21 日在矿东五盘区抽放措施一巷实施,由千米钻机一队负责该系统试验,至2021 年4 月2 日完成全部试运行进尺10 000 m。千米钻机(每台)日正常用水量为12~15 m3/h,回水经除砂装置处理后,除砂率≥96%,颗粒物粒度在90~110 μm,杂质总含量小于1%。按每天工作20 h 计算,日耗水量为240~300 m3。循环水箱日产水量为钻机用水量的80%~90%,补水量为10%~20%,每日补充清水量与回收上井废水相同,极大地减小了矿井排水管路压力,满足了生产要求。

6 结语

在不降低钻孔钻进效率和螺杆马达使用寿命的前提下,优化现有打钻工艺,研究水循环系统,减少定向钻进专用排水管路的铺设,节约用水,降低定向钻孔的钻进成本。目前岳城煤矿全面推广定向钻孔工艺,按每天工作20 h 计算,日耗水量为240~300 m3,排污泵功率22.5 kW,日耗电量为450 kW·h,岳城煤矿每天开工钻机约为30 台,钻机每天的耗水成本为840~1 050 元,耗电成本为675 元,水力成本和电力成本合计1 515~1 725 元,一年按300 个工作日计算,总成本约50 万元。因此研究定向钻机循环水打钻工艺,可以有效减少劳动强度、节约水资源,具有良好的市场前景和推广价值。

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