定向长钻孔施工消除工作面瓦斯抽采空白带的技术研究

2022-11-12 08:48
机械管理开发 2022年10期
关键词:钻场钻机风量

司 飞

(晋能控股集团寺河煤矿, 山西 晋城 048205)

引言

S3102 工作面切眼347 m,在进行作业的过程中,抽采瓦斯需要考虑到的问题是可能会遇到空白带。分析得出以下两种情况,第一种是由于在工作过程中钻孔的孔长不能满足要求。过去使用的钻机是履带式的设备,在工作面作业时预期能够达到的深度为170 m左右,实际情况下只有150 m 左右,远不能达到主运顺槽和回风顺槽作业时在S3102 工作面实现之间相交。第二种情况是钻孔与预期的路线相偏离、作业过程受到外界的压力导致钻杆受力不均匀、煤层出现的缝隙不均匀分布等现象,与期望的轨迹差距大,无法将抽煤位置全部覆盖,导致内部出现空白带。

采取的措施是通过定向钻机进行对预定位置的作业,这样能够明显解决以上遇到的问题。通过定向钻机作业,可以有效解决遇到的空白带的现象,从而能够使钻孔路线进行人为控制且所产生的成本不高等优势。

1 S3102 工作面概况

通过对晋能控股煤业公司中的某个高瓦斯矿井进行研究分析调查,得到以下相关的数据,该矿井主要开采3 号煤层,其中对煤层的瓦斯计量为8.51 m3/t。S3102 工作面的回风顺槽长和主运顺槽长分别为1 583 m 和1 527.1 m,回采斜距和回采平斜分别为1 258.7m 和1 285 m,其中计量出回采斜面积的相关值为4.46 万m2。整体来看S3102 的工作面可以发现,该工作面通过传统的综合机械化作业,采用一次采全高全部跨落式进行。如图1 所示为S3102 工作面平面图。

图1 S3102 工作面平面图

一般情况下,使用的方式为“U”和高抽巷方式相结合,也就是所谓的“一进一回”的形式,进风位置为S3102 主运顺槽,回风的位置为S3102 回风顺槽,并且结合设有相应的S3102 高抽巷。最初的瓦斯含量8.4 m3/t,最大可吸 4.487 3 m3/t。

2 顺层钻孔空白带存在原因

2.1 钻孔深度不足

对S3102 工作面进行相关参数记录得知,回风顺槽和主运顺槽相关值为1 583 m 和1 527.1 m,测量过程中得知切眼斜距为347.2 m,通过顺层作业的方式来进行对瓦斯的抽取,应该要保证孔深不能低于173.6 m,且需要保证主运顺槽孔严格保证20 m 的压茬,孔深应该至少保证183.6 m。在过去进行作业时,采用的是ZDY6500 履带式钻机设备,该设备在进行钻孔时能够至少保证170 m 的孔深,然而在进行实际操作时,调查发现孔深只有150 m 左右。研究表明受到周边环境的影响,导致不能够对空白带的覆盖和钻进值减小[1]。

2.2 钻孔轨迹偏离

然而过去采用的全液压坑道钻机设备也是有缺陷的,由于转配的钻头和钻杆在作业的过程中受到周围环境的影响,容易导致不能按照预定的轨迹进行。这种情况将对造成工作面存在没有被覆盖的空白带,直接导致工作效率低下。

3 定向长钻孔施工

进行钻孔作业的装备有通缆钻杆、孔底马达、定向钻机和定向钻头等,现对在作业过程中的主要工作设备进行说明,如下页图2 所示。

图2 定向钻机施工工艺示意图

1)在进行定向钻孔过程,通常采用的设备是VLD-1000-T,该设备的相关性能是能够实现在低速的情况下产生较大的转矩,符合深孔钻进的条件。钻机的相关参数:尺寸为3 870 mm×2150 mm×1 720 mm,功率为90 kW。其工作原理是通过高压水驱动实现钻头作业,接着将产生高压的水流将工作后的残留物进行冲洗,该设备在工作过程中钻杆不转,通过钻孔的末端马达后部装有的探管来进行实时监测,完成对钻孔的路线记录,能够便于工作人员及时对钻孔轨迹了解。对钻孔设计相关要求的了解,通过马达来进行数值的调整和更改,从而实现钻机在预期的轨道进行。

2)孔底参数测量选用DGS 系统,该系统是由通缆钻杆、测量探管等构成,其可以进行的任务是能够对相关数据进行测量和记录,在仪表上显示和储存,该测量系统能够达到的精度为方位±1.5°,倾角±0.2°。通过该系统的使用能够达到定向深度钻孔的任务,且能够随时对钻孔工作的状态进行监测,从而符合在预定轨迹上进行钻孔。

3)该设备中采用Φ73 mm 的钻杆,且长为3 m;选用的钻头类型有 Φ240 m、Φ240 m、Φ190 m 这三种,主要的作用是进行开孔,用于钻进的钻头通常选用Φ96 mm;为了能够在工作的过程中满足满眼钻进的要求,可以在钻头的后方安装稳定器。

4)孔底马达作为一种动力组件,可以通过钻机工作中的冲洗环节,将液压能转化为机械能,确保钻头面对坚硬的岩石有很强的冲击性,孔底马达能够实现大扭矩高转速的性能,其中马达的参数为Φ73 mm[2]。

4 现场实施效果分析

4.1 定向长钻孔竣工图

3 个长钻孔分布在S3102 主运输槽,进行11 个长钻孔工作,如图3 所示为作业后的图况。

图3 S3102 工作面定向钻孔施工竣工图

4.2 定向长钻孔抽采数据

如表1 所示,为长钻孔相关数据。

表1 S3102 工作面定向长钻孔单孔抽采数据

4.3 效果分析

从图4 中可以明显看出配风量为3 300~3 600 m3/min 范围内的瓦斯浓度的相关变化。

图4 S3102 工作面回采期间回风流瓦斯浓度变化

1)从图4 中可知,回采距离为0~215 m 之间时,在配风量到达3 300 m3/min,仅仅是顺层钻孔抽采,且可以看出瓦斯的密度大,在0.83%左右,最高能够达到1.01%。

2)当回采距离在215 m 和546 m 之间时,配风量到达3 400 m3/min,可以看出工作面能够到达3 号钻场进行覆盖,这时瓦斯的密度开始发生改变,逐渐下降,为0.46%左右,最高可以达到0.99%。

3)当回采距离的值处在546 m 和734 m 之间,配风量为3 500 m3/min,这时会出现风量增加,会导致在546 m 和720 m 之间瓦斯的密度逐渐减小,而在720 m 和734 m 之间,瓦斯的密度呈相反趋势开始增加。总体瓦斯的浓度在0.28%上下波动,最高值能够达到0.52%。通过分析研究得出是由于2 号钻场和3 号钻场无压茬,导致出现空白带,从而导致在进行回采的过程中出现瓦斯浓度增加。

4)当回采距离在734 m 和1 050 m 之间,配风量达到3 500 m3/min,会出现工作面到达2 号钻场中钻孔范围,此时瓦斯密度在0.34%上下波动,最高浓度为0.59%。

5)当回采距离在 1 050 m 和1 180 m 之间,配风量达到3 600 m3/min,此时到达1 号钻场的孔范围,此时瓦斯密度在0.45%上下波动,最高浓度为0.58%。

4.4 成本核算

S3102 的回风顺槽长和主运顺槽长分别为1 583 m 和1 527.1 m,通过对停采线进行相关分析可知,当回采距离达到1 286 m 时应该采用顺层钻孔进行,大概需要分别进行514 个孔位。测量过程中得知切眼斜距为347.2 m,通过顺层作业的方式来进行对瓦斯的抽取,应该要保证孔深不能低于173.6 m,且需要保证主运顺槽孔严格保证20 m 的压茬,孔深应该至少保证183.6 m。然而根据实际情况来看,需要在平均值150 m 的条件下还应该延长43.6 m。因此通过使用顺层钻孔来解决空白带的问题需要进行的作业长度为514×43.6×2=44 820.8 m,若依据 50 元 /m 的钻孔所耗费的成本来进行算,则需要C1=44 820.8×50=224.1万元。

通过使用定向长钻孔,能够达到的工作深度为500 m,依据回风顺槽1 583 m 算,则应该采用3 个钻场,若将钻场成本按照一个为8 万元来进行,则应该需要24 万元的综合成本。确保钻孔到达的预期范围,需要对钻孔进行的钻场使用定向长钻工作,这样的好处是能够有力地解决空白带问题,需到达的深度为500×3×3=4 500 m,若按照300 元/m 的成本来考虑,则需要花费C2=4 500×300+24=159 万元。

通过以上的分析可以看出C1>C2,因此,应该采用定向长钻孔是比较适合解决空白带问题。

5 结语

1)该矿使用的钻机型号为VLD-1000-T,通过对工作面进行定向钻孔,能够解决对空白带出现的问题。

2)当工作面回采到能够覆盖的距离时,此时瓦斯浓度不会高于0.8%,从而能够确保快速高效地进行作业。

3)在相对的情况下,分析得到定向长钻孔所耗费的成本较低,所以应该使用该钻孔技术来进行作业。

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