唐兆坤,陈 雷,秦晓隆,张书源,张一鸣
(中国石油大庆石化公司塑料厂,黑龙江 大庆 163714)
氯化聚乙烯(CPE)是由聚乙烯(PE)粉料与氯气通过取代反应改性制得的1种高分子合成材料,呈白色粉末状固体,无毒无味,且内部分子链构成均为饱和键,因此材料具有弹性强、耐候性好、耐臭氧、耐油、耐腐蚀、阻燃性好等特点,可广泛用于材料加工的抗冲击性、树脂改性、工程塑料等领域[1]。由于CPE所具有的优异特性,随着工业科技的发展,聚氯乙烯(PVC)门窗被大量生产和应用,国内CPE市场需求不断增加,产量一直在不断提升,目前全国CPE年消费量约80×104t,其中大约50%的原料依然依赖进口。
1960年,德国Hoechst公司首先研发成功并实现了CPE的工业化生产。1990年,中国开始引入此生产工艺和设备,逐步建起了生产装置。目前CPE主要的生产方法有3种:溶剂法、固相法和悬浮法。其中溶剂法由于生产成本高,且溶剂对臭氧层伤害大,因此逐步被淘汰。固相法生产规模小,氯气利用率低且生产控制问题尚需解决,无法扩大规模,因此应用较少。
悬浮法分水相法和酸相法2种。
(1)水相法是聚乙烯树脂粉末悬浮于水中载氯的过程,国内应用较广泛,具有操作平稳、氯气利用率高等优点,缺点是水消耗量大、产物盐酸的回收困难易带来污染,三废处理复杂繁琐,且对反应釜设备腐蚀严重;
(2)酸相法是聚乙烯树脂粉末悬浮于盐酸中载氯的过程,经过脱酸,洗涤,干燥等过程得到产物,是水相法的改进,高效环保且工艺简单,是目前世界上最先进的生产方法,但由于溶剂为稀盐酸,对设备耐腐蚀要求高、1次性投资高,酸相法生产具有流程短、产品质量稳定、废水排放量低的优点越来越受到重视。
某石化公司塑料厂24×104t/a低压高密度聚乙烯(HDPE)装置采用日本三井淤浆法生产工艺,原料为乙烯,共聚单体为丙烯或丁烯-1,通过氢气调节产品的相对分子质量生产HDPE树脂[2、3]。
为满足CPE用户要求,2018年8月对装置C线进行改造,解决了由于室内包装流程长,粉料包装风机能力不足、目标料仓压力高、入口压损大、换热器能力小,干燥机下料困难、粉料和粒料料仓切换复杂等一系列问题,解决了冬季生产QL505P粉末的难题,使装置可以实现全年生产,2019年装置生产79 429 t,2020年生产61 739 t,2021年截至10月已生产65 413 t,累计超过19.6×104t,产品在潍坊硕邑化学有限公司、山东日科橡塑科技有限公司进行酸相法CPE的生产,生产过程稳定,载氯量满足用户要求。
根据财务处5月30日效益测算报告,505P产品价格比低压王牌料5000S高1 207元/t,为公司带来了可观的经济效益,同时满足市场并稳定了客户群体,有望实现进口替代。
通过走访市场,取得5种国内外的同类型HDPE产品的熔融指数(2.16 kg,5 kg,21.6 kg)、堆积密度、密度参数,国内外同类产品熔体流动速率、堆密度、密度分析结果见表1。
表1 国内外同类产品熔体流动速率、堆密度、密度分析结果
从表1可以看出,5种同类型HDPE产品各项数据均有较大差距,为此重点考虑用户评价好的产品—辽阳石化的L0555P,同时重点分析考虑用户要求。
由于常规分析指数2.16 kg测试的数据较小,且测试时间较长,不利于在生产中实时监测数据,而指数21.6 kg测试数据结果误差相对较大,无法作为判定的主要指标,因此,文中采用指数5 kg作为新产品的评价数据。从表1可以看出,5种HDPE产品指数范围均在0.3~0.6 g/10min之间。此外,通过市场调研和分析用户产品实际数据发现,大多数市场用户所使用粉料的堆密度均不小于0.38 g/cm3,结合该公司低压装置现有5000S粉料产品的堆密度实际数据,确定目标产品指标堆密度为大于0.35 g/cm3,密度为0.952±0.223 g/cm3,保证满足用户需求。同类产品筛分分析数据见表2。
表2 国内外同类产品筛分分析数据
从表2可以看出,5种同类型HDPE产品各项筛分数据有明显差距,考虑到现HDPE装置的生产情况,设计产品指标时重点考虑现有产品生产的实际数据,同时与用户进行详细了解和沟通,筛分作为氯化情况的判断依据,若是粒径≥500 μm意味着产品颗粒较大,单位质量的比表面积较小,在设计工艺要求的时间内存在难以氯化完全可能,从而影响CPE的质量;若粒径<70 μm意味着产品颗粒较为细小,比表面积过大,反应过于剧烈,并且由于静电作用易导致产品粘连结块。
此时还不能确定准确的各项指标,参照惯例,需列为实测数据,根据实际生产情况再确认相应的各项指标。
根据表1、2,确定该QL505P产品设计指标主要包括熔体流动速率、密度、粉末堆密度、熔流比、筛分,见表3。
表3 QL505P产品设计指标
意大利Ceast公司的6542型熔体流动速率仪和6001型密度梯度仪。
低压装置生产采用於浆法工艺,使用钛系催化剂,要求催化剂颗粒形态好,粒径分布均匀,具有良好的共聚性和氢调敏感性,按离子聚合机理,生产粉末状聚乙烯树脂,再经混炼造粒而成。装置由原料精制、聚合、脱气、混炼造粒、回收、成品包装等工段组成[4,5]。
装置生产以乙烯、丙烯、氢气为主要原料,均为该公司自产,技术指标见表4。
从表4实测值看,3种原料的组分、技术指标均在设计范围内。
表4 原料技术指标
根据上游乙烯负荷不高的情况,为保证生产稳定,首次试生产采取单釜生产的方式进行生产,初始负荷给定4 t/h,根据成品包装要求,正品料包装20 kg/袋。
主要生产操作条件见表5。
表5 生产工艺操作条件
由表5可见,乙烯进料、浆液MI、丙烯进料、釜压、釜温、浆淤浓度等操作条件都在设计范围内,操作可控。
酸相法CPE专用树脂生产:聚合釜单釜(位号D-3221)首先开始加开车己烷,2 h后依次加主催化剂、辅助催化剂,4 h后2釜开始投乙烯进行间歇聚合反应,造粒系统在11 h后开始人工包装粉末,此期间生产正常。
2021年,低压装置分别在5、7、9月进行3次工业化生产,装置生产过程稳定,粉料产品性能结果见表6。
从表6可见,QL505P的产品指标均高于辽阳石化的L0555P。其中辽阳石化L0555P指数(5 kg)为0.335 g/(10 min),QL505P为0.40 g/(10 min)。从筛分数据对比可以看到,辽阳石化L0555P的≥500 μm为0.3%,底为2.5%,而QL505P≥500 μm为0.1%,底为2.8%,说明该公司产品平均分子量低于辽阳石化产品,另外该产品S值为13.9,大于辽阳石化的实测值,说明该产品分子量分布宽、有利于后加工生产。
表6 3次工业化生产的QL505P产品实测值
另外看3批产品各项数据均衡稳定,说明操作条件合理可行。
新产品于2021年6月分别在在山东潍坊硕邑、日科橡塑公司等进行酸相法CPE的生产,生产加工过程顺利,最终产品CPE质量满足用户标准。
2个用户的试验过程均采用现有的原料加入量、反应条件、干燥条件。将500 kg的QL505P投入反应釜中,升温后分别停留一定时间,经水洗、干燥至最终的成品CPE。
试验情况:产品载氯过程进行顺利,水洗后,产品未有结块现象,检测2个用户的载氯量分别为30.1%、31.2%(用户指标为(30±2)%),均满足用户标准。
同时根据用户反馈与国内外同类产品相比,该公司产品的载氯量、载氯过程及工艺条件相当,可以稳定生产。
另外从原料的S值看,该公司产品为13.9,说明其分子量分布比国内(辽阳石化为9)产品宽,更有利于产品后加工。
目前,低压装置已实际工业化生产19.6×104t以上,经多个用户的加工使用证明,该公司低压装置生产酸相法CPE专用基础树脂QL505P粉料生产稳定、可靠。
QL505P与国内外同类氯化产品相比,其载氯量、过程、成品CPE粉末的氯化度及操作工艺条件相同,没有给用户带来产品质量波动、加工上的难度以及成本的增加,从分子量分布S值看,该公司产品分子量分布宽,更易于氯化料产品后加工。