刘 健,贾维龙
(马鞍山马钢华阳设备诊断有限公司,安徽马鞍山 243000)
汽轮机在运行中承受较大的离心力,工作环境恶劣,经常会发生叶片断裂和脱落等故障,汽轮机叶片损伤及导致二次损坏严重影响着发电机的安全稳定运行[1-2]。目前利用多种振动分析方法、结合汽轮机力学特性和监控诊断经验等,仍是判断汽轮机叶片断裂的主要方法。
中国宝武马钢集团某钢铁厂1#汽轮发电机组,在运行过程中机组振动多次突然增大,特别是汽轮机驱动侧瓦。通过一个多月的跟踪测试诊断,判断机组状态由“注意”发展到“危险”状态,主要故障为汽轮机转子动平衡不良(检修发现叶片断裂)、发电机瓦存在缺陷。通过及时安排检修,防止了故障继续扩大,确保机组安全。
设备由汽轮机和发电机组成,图1 中1#、2#、3#和4#为瓦的编号。
图1 汽轮发电机组传动结构
设备生产厂家为南京汽轮电机(集团)有限责任公司,制造时间为2013 年,相关工作参数为:额定功率35 MW,转速3000 r/min,额定电压10.5 kV,额定电流2405 A,额定容量43.75 MV·A。
2020 年5 月12 日20:39,机组1#~4#瓦出现了明显的振动上升。随即将负荷降至5 MW,各瓦振动有一定程度下降并保持基本稳定。5 月13 日3:09,将负荷升至7 MW,6:23,将负荷升至10 MW,此过程各瓦振动基本稳定;7:17,将负荷升至15 MW,振动有所上升,稳定负荷后,观察振动变化情况。当日上午,马钢华阳设备诊断公司技术人员到达现场,对机组1#~4#瓦以及基础部位进行振动测试,发现在各种负荷下汽轮机与发电机瓦的振动均偏大(表1)。
表1 5 月13 日机组振动速度有效值(2~1000 Hz)
从图2 可以看出,汽轮机振动以50 Hz 为主,发电机振动以50 Hz、100 Hz 为主。根据以上信息结合诊断经验初步判断:①汽轮机转子平衡精度差;②发电机前后瓦存在瓦间隙不良;③轴承座地脚螺栓振动分布不均匀,某些地脚螺算紧力不足。
图2 5 月13 日机组振动频谱
现场考虑到机组振动值始终偏高,认为满负荷运行存在安全隐患,于17:35 机组停机。
5 月14—17 日对机组进行检查和检修,主要内容有:对瓦面进行修刮;汽轮机与发电机中心复测;紧固发电机地脚螺栓、3#、4#瓦轴承座进。5 月19 日开机后,测试振动值见表2。将表1、表2 进行对比,发现机组振动无明显改善迹象,说明隐患没有真正消除。
表2 5 月19 日机组振动速度有效值(2~1000 Hz)
需要注意的是,5 月19 日汽轮机振动频谱和波形没有明显变化,但是发电机频谱除了50 Hz、100 Hz 振动较大,出现了间隔为12.5 Hz 的分频振动,振动波形也与之前不同,出现了对应转频以及12.5 Hz 的冲击(图3、图4)。这说明发电机振动状态出现了变化,推测可能是发电机瓦间隙不良或瓦损伤等。汽轮机瓦振动也可见分频振动的特点,但是其强度弱于发电机瓦,说明振动的变化主要来源于发动机一侧。
图3 5 月19 日机组振动频谱
图4 发电机驱动侧瓦水平(3H)振动波形
5 月31 日,机组因发电机二极管故障停机处理。6 月1 日再次开机运行,开机后机组振动逐步变大。6 月3 日上午,对机组进行了全面的振动测试(表3)。6 月18 日晚,在线监控显示2#瓦、4#瓦振动突然增大,随后降低机组负荷,振动略有下降。6 月19 日上午对机组进行了全面的振动测试(表4)。
表3 6 月3 日机组振动速度有效值(2~1000 Hz)
表4 6 月19 日机组振动速度有效值(2~1000 Hz)
对比表1~表4 可知,进入6 月份以后,整机振动明显增大,说明机组状态存在持续恶化的趋势,振动逐步发展到严重超标。汽轮机1#、2#瓦振动超过8 mm/s,发电机4#瓦轴向振动超过12 mm/s,机组处于“危险”运行状态。
根据测试可知,5 月中旬机组振动增大后到6 月下旬一个多月来,整机振动出现逐步增大的趋势;调整负荷,振动会发生变化;振动以50 Hz、100 Hz 为主,属于普通强迫振动。5 月19日,发电机瓦振出现突然变化,冲击振动明显,存在大量分频振动。特别是6 月18 日晚,汽轮机驱动侧瓦振再次突然变大,同时发电机4#瓦振动也突然增大,机组振动波动大、无法满负荷工作,最多只能上升到33 MW。
综合分析认为机组处于危险状态(“红区”),存在重大隐患,判断存在以下故障:
(1)汽轮机:①转子动平衡精度差,叶片可能有损伤或存在动静摩擦;②轴瓦间隙不良,或瓦与瓦座配合不良。
(2)发电机:①两端轴瓦间隙不良,或瓦与瓦座配合不良;②非驱动侧瓦基础部位振动大,部分地脚螺栓紧力不足。
6 月23 日,某电科院对机组从启动至满负荷进行了监测,主要对机组启动过程的轴振、瓦振数据进行测试分析。此次停机时间较短,为热态启机,最后负荷稳定在30 MW。
根据测试数据,在转速3000 r/min 时发动机4#瓦轴振达到295 μm。负荷在30 MW 稳定后,各瓦振动值均较大,3#和4#瓦振动值分别为180 μm、440 μm,振动严重超标。因此,6 月24—25 日机组负荷只能维持在20 MW 以下。
综合以上多种情况下的测试和一个月来的跟踪诊断分析,认为应该尽快安排检修,建议:
(1)检查汽轮机末级叶片状况,校正汽轮机转子平衡。
(2)检查汽轮机轴瓦以及发电机轴瓦情况。
(3)检查发电机非驱动侧基础螺栓紧力。
另外,6 月19 日至停机前,汽轮机瓦温有升高现象。6 月26 日机组停机,因电气需要进行匝间短路试验,再次启动时,升速至3000 r/min 时振动严重超标,已经超过轴振动探头测量范围,机组打闸停机,转入检修状态。
(1)汽轮机第16 级有142 根叶片,检查发现有5 根断裂,其中约7 点钟位置断裂两根、11 点钟位置断裂3 根(图5)。根据端口、成分等数据判断,某叶片出现疲劳和突然断裂后,撞击其他叶片并导致发生脆性断裂故障。
图5 汽轮机第16 级叶片断裂
(2)汽轮机1#、2#瓦垫铁脱空(仅20%接触),2#瓦局部脱落、瓦面有擦伤,1#瓦基本正常。
(3)发电机3#、4#瓦严重剥落损坏(图6)。
图6 发电机瓦损坏
叶片断裂、脱落的典型特征是振动趋势呈阶跃式、无过渡过程,断裂后的转子动平衡精度破坏,振动特征表现为不平衡特征。通过在线振动趋势并结合离线振动测试,可以看出振动突变基本是工频能量的变化,叶片断裂后继而发生撞击其他叶片,扩大事故程度。通过故障分析判断,准确定位故障原因,避免事故继续扩大,缩短检修工期。