赵世龙,张 浩,段福伟,孙垭栋,魏新桐,万佳峰
(山东钢铁集团日照有限公司,山东 日照 276800)
我国山东石横特钢集团有限公司主要生产Φ6~Φ14 mm小规格热轧带肋钢筋,经对小规格钢筋轧制道次多等各种问题进行分析,通过开发多线切分轧制工艺,能够更好地达成Φ10 mm钢筋五线切分、Φ12 mm钢筋四线切分等。因为多线切分对线差尺寸的精度要求较为严格,基于此,在生产过程中,应当根据具体情况尽可能降低轧辊的更换次数,保证生产稳定性。因此,选择轧辊材质和其寿命至关重要,本文针对提高轧辊寿命的轧钢工艺进行深入分析与探究。
1)轧辊存在掉肉、爆槽问题。具体表现为在轧槽中心部位存在不规则掉块等现象,从而导致出现成品废品[1]。
2)辊环崩裂。主要表现为在两个相邻的轧槽之间出现辊环崩裂,导致邻近槽无法正常使用,从而出现成品废品的情况。
3)轧槽出现麻点。此种情况虽然对产品的具体性能不会造成太大影响,但是仍然会因为产品的表面质量对产品的销售情况造成影响。此外,由于轧辊的自身问题,在实际生产过程中也会出现麻点。
4)操作不当。例如存在轧件缠辊、轧黑钢等多种问题,都会严重导致轧辊出现意外断裂情况。
通常情况下,轧辊冷却装置存在的问题主要有:
1)分析轧辊冷却水沿轧辊圆周方向的水量分布情况时,缺少一定的科学性与合理性,在设计轧辊冷却装置的具体结构方面也缺少对此方面的充分考虑、分析,而是根据常规与传统的方式进行,一般在轧辊上、下各配置1套水冷装置进行供水。
2)缺少对上下辊冷却水所需要量差的定量测定与分析,在设计上下辊冷却装置的过程中,需要采用完全相同的方式确保冷却效果,不能因短板轧辊造成任何影响。
3)在设计喷水器或是对其进行选型过程中,严重缺少精细化地分析与研究,从而降低冷却水的利用效率。
4)缺少对轧辊冷却水沿轧辊轴向具体分布的深入分析、研究,例如存在多切分横向多根水管而影响冷却效果的一致性问题等。
基于此,需对轧辊冷却装置进行改进,如图1所示。
图1 两线切分轧制时改进前后的成品轧辊冷却装置
1)通过应用组合的方式进行改进,主要体现为上一下二,在上辊出口侧配置水冷装置,并在下辊井口侧、出口侧配置水冷装置,且需保证上、下辊冷却装置供水量比例的有效协调,将其比例调整为4∶6即可。
2)更改轧槽冷却装置,将其以往的原方盒带孔更改设计为实心锥形喷嘴,并且在切分楔的位置中增加2排椭圆形水缝,使水缝所覆盖的切分楔宽度形成6 mm左右,并保证与其他位置相比,分楔位置的水量是其他位置水量的3倍,确保能够显著强化切分楔位置的冷却程度,从而有效增加切分楔位置的轧槽寿命。
3)确保各个喷嘴的喷水方向和轧辊的冲击角度保持在应有的范围内,可以将15°~35°作为标准范围,尽可能达到轧辊与冷却水切向方向接触,与预期相接近,防止喷嘴和轧辊表面直接性接触造成垂直喷水情况,从而导致大量溅水。
4)依据喷嘴的具体布置原则,以密到疏的方式布置,以确保轧辊刚刚脱离轧件位置的冷却强度,并注意水量应沿轧辊圆弧递减。
5)确保挡水板能够固定在冷却水管的四周,并将轧机防水装置安装在整个轧机外部,从而有效避免轧槽冷却水喷溅在轧机外。
石横特岗新投产棒材车间轧辊冷却水的水压机通常按照水压0.4 MPa左右进行设计,但在此基础上,由于轧辊冷却缺少数据运行而存在爆槽、辊环掉块的现象[2]。针对此,可对成品架次K1—K3的轧辊冷却水管的供水系统进行改造,将其以往的浊低系统供水调整、改造为浊中系统供水;并对电机进行改进,将水泵电机改为变频电机,不断提升水压至0.8 MPa,以此实现自动调整水压的优势[3]。在各架轧机供水总管上增加水压表,相关人员可以按照产品的具体规格等内容,对架次的水压通过手动阀门进行有效调整。在此种情况下,不仅能够提升轧辊的冷却效果,还能够节约用水,更好地避免浪费水资源。
以常规品种中的Φ12 mm热轧带肋钢筋K成品锟为例进行分析,起初轧槽中心的距离大约在19 mm左右,辊环宽度大约为7.8 mm,此距离以及宽度能够达到理论设计的相关需求。但是在深入分析辊环整块崩裂的实际情况时发现,由于辊环宽度始终存在较窄的情况,因此,在出现一定疲劳的状态时,十分容易出现裂纹,从而使辊环崩裂掉块。针对此种现象,应当对轧辊的具体长度进行综合性考虑,因此在设计过程中,将轧槽中心距离设计为22 mm,同时将中间辊环的宽度设计为10.8 mm。
我国棒线材生产线的轧机配置通常所采取的形式为6架粗轧机+6架中轧机+6架精轧机,一般情况下,预切分架次为1架,由于此架次压下量较大,因此轧辊切分楔可能存在劳损情况,其轧制量平均在3 000~4 000 t左右[4]。针对该种情况,石横特岗新建棒线生产线决定更改轧机配置,将其形式改为6架粗轧机+相同数量中轧机+4架预精轧机+相同数量精轧机形式,通过将以往1架预切分架次调整为2架,能够均衡切分压量,降低切分压力,使切分楔的寿命得以延长,从而提升单槽轧制量。
在具体生产过程中,由于操作不当也会造成多方面问题,例如会损坏轧辊[5]。基于此,需要加强操作的规范性[6]。
1)禁止导卫装置与轧槽直接接触;
2)严格按照轧辊冷却水的开关制度执行,避免在换孔后头部无水过钢;
3)需要强调点检,避免缠辊故障,一旦出现缠辊,应当及时停机,在缠辊料不断冷却至室温的情况下,即可停水对废钢进行处理;
4)严格根据工艺制度对轧件进行控制,确保其部位的黑头能够通过剪切清除干净,避免过黑钢的产生。
通过实施与落实相关措施,更好地延长了轧槽的寿命,并减少了对辊与槽的更换时间,从而减少了人工的劳动强度。此外,通过此次工艺优化有效解决了辊环掉块的重要问题,因冷却效果所出现的爆槽情况减少,几乎为零,大大提升了产品质量及轧机的有效作业率,从而提高了企业经济效益。