陈志勇 赵 勇
(1.新疆伊宁市供热有限公司,新疆 伊犁哈萨克自治州 835000;2.烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司,山东 烟台 264000)
本文围绕烟气超低排放改造,主要研究以下三项内容:
一是分析目前常用的脱硫、脱硝、除尘技术。
二是以伊宁市供热有限公司第四热源厂超低排放项目为例,分析其在脱硫脱硝及除尘超低排放改造的技术路线。
三是分析改造后SO2、NOx 及烟尘的排放浓度。从收集的数据可以看出,伊宁市供热有限公司第四热源厂超低排放改造效果显著。
此次改造技术,方案成熟、技术合理、实施高效、效果显著,给后续参与改造的热电厂提供参考。热电厂实施超低排放改造,既是响应国家政策,又在保护环境,行使企业的社会责任。烟气执行超低排放改造,功在当下,立在千秋。
脱硫方面主要脱硫技术有干法脱硫、半干法和湿法脱硫,其中石灰(石)-石膏湿法脱硫运用最广泛。石灰(石)-石膏湿法脱硫技术,技术成熟、应用广泛、成本低廉。目前,在我国90%燃煤热电厂的脱硫系统,应用的是石灰石(石)-石膏湿法脱硫技术。但单纯的技术设计无法满足热电厂对烟气脱硫效率提出的更高要求,因此必须采取其他增效措施,例如,增加喷淋层数量、采用双托盘的技术、应用液柱塔技术、设置双循环的湿法脱硫技术等。[1]
脱硝方面,目前,降低 NOx 浓度的方法主要有以下三类:
一是炉膛喷射技术。
二是应用低氮燃烧技术,通过低氮燃烧器,降低燃料在燃烧过程中氮氧化物的产生。
三是烟气净化处理技术,主要有湿法净化和干法净化两种脱硝方法。
现在主要应用的烟气脱硝方法有:选择性催化还原技术(SCR)、选择性非催化还原技术(SNCR)和其他脱硝方法等。[2]
目前,我国大部分热电厂采用SNCR+SCR 结合技术、低氮燃烧技术+SCR 技术等方式降低NOX浓度,该方法成果明显、成本可控。此外,还可以增大催化剂数量、增加喷枪数量等措施,来降低NOX浓度,满足超低排放的要求。[3]
除尘方面,早期,应用较为广泛的是布袋除尘技术、静电除尘技术等单一手段除尘技术,随着排放标准不断提高,我们积极学习国外先进工艺,因此,目前在我国湿式电除尘技术、低温静电除尘技术、旋转电极静电除尘技术、电袋复合除尘技术等工艺技术的应用也较为广泛。[4]
伊宁市供热有限公司伊宁市供热有限公司第四热源厂为2×46MW+2×70MW 机组。烟气入口参数及排放要求见表1。
表1 烟气入口参数及排放要求
本项目将现有双碱法脱硫系统改造为石灰-石膏湿法脱硫系统,脱硫剂选用石灰粉。四台锅炉按两炉一塔布置,塔内循环工艺,共新建两台脱硫塔,每台脱硫塔烟气处理能力按1 台46MW 和1 台70MW 锅炉烟气量设计,原有设备如石膏脱水系统、工艺水系统、水池、制浆系统能利旧部分利旧。
性能指标:脱硫处理系统总的设计脱硫效率为98.5%,原始SO2排放浓度按1500mg/Nm3,SO2排放浓度<35mg/Nm3。
该项目所采用的石灰-石膏湿法脱硫工艺,主要由石灰浆液制备与供应系统、SO2吸收与氧化系统、烟气系统、工艺(业)水系统、石膏脱水系统、浆液排放回收系统等组成。采用直接外购石灰粉配浆方式,外购的石灰粉用汽车罐车运输至浆液制备区域,以气力输送的方式把石灰粉输送至石灰粉仓。
此外,本项目脱硫效率在96%以上,因此采取了以下三项措施提高脱硫效率:
1.在原第2、3 层的喷淋层间增大吸收塔高度,设置合金托盘。合金托盘可以积存脱硫循环液,可以实现在单塔内形成两种喷淋系统的效果。托盘将喷淋层分为上下两部分,位于下方的喷淋层实现预洗涤的作用,去除烟气中夹带的HCl、HF 和飞灰,因此上喷淋层的脱硫效率显著提高。烟气通过第一级喷淋层后,塔内烟气更加均匀,有利于提高二级脱硫效率。
2.适当增加循环泵扬程。
3.喷枪采用高效单向双头喷嘴,其具有提高喷淋覆盖、强化二次雾化效果的作用,因而喷淋层覆盖率至500%以上。
本项采用炉内SNCR+炉外SCR 联合脱硝技术,新建一套尿素溶解制备系统供四台锅炉使用,每台锅炉设置一套SNCR 炉内脱硝装置,每台炉新建一套炉外SCR 脱硝系统。通过改造锅炉尾部受热面,提供SCR脱硝系统反应所需的温度区间。
性能指标:脱硝系统设计脱硝效率90%,原始NOx浓度按350mg/Nm3,NOx 排放浓度<50mg/Nm3。
SNCR+SCR 联合烟气脱硝技术是SNCR 工艺的还原剂喷入炉膛技术同SCR工艺利用未反应氨结合起来,或利用SNCR 和SCR 还原剂需求量不同,分别分配还原剂喷入SNCR 系统和SCR 系统的工艺有机结合起来,达到所需的脱硝效果,它具有SNCR 工艺费用低和SCR脱硝效率高的优点。SNCR+SCR 联合脱硝工艺的脱硝效率可达到≥86%,氨逃逸<5mg/Nm3。
本项采目现有静电除尘器大修,更换损坏的极板极线,确保除尘效率;并在脱硫后增设湿式静电除尘器,同时脱硫增容改造协同除尘技术,除雾器为两级屋脊除雾器,提高除尘效率。
性能指标:入口烟尘浓度<5000mg/Nm3,静电除尘器设计除尘效率99%;新建湿式静电除尘器设计除尘效率85%,确保烟囱出口烟尘浓度<10mg/Nm3。
根据静电除尘器具体情况:
1.机械部件检修。
2.电气元件检修。
现有2×65t/h+2×100t/h 锅炉烟气经静电除尘后烟尘含量<30mg/Nm3,但通过湿法脱硫后烟气中的烟尘浓度大约为30-40mg/Nm3,本方案湿式电除尘器入口烟尘设计浓度为50mg/Nm3,处理后烟尘排放浓度降至10mg/Nm3,设计除尘效率85%。
湿式电除尘器与干式电除尘器相比,二者的主要区别有两点:
1.工作原理相似,但是清灰方式不同。WESP 采用水喷淋清洗,而ESP 采用振达方式清灰容易产生二次扬尘;应用的烟气环境(流速、含尘浓度、温度)不同。
2.WESP 不受烟气特性及比电阻的影响,而ESP 受烟气特性和比电阻的影响较大。
本项目湿式电除尘器技术的特点有:
1.收尘极板采用新型耐腐蚀复合材料,蜂窝形式布置,充分利用有效空间,流场分布均匀,耐腐蚀,放电强力稳定,使设备电压、电流处于较高参数,保证较好的收尘效果。
2.结构布置灵活,可置于吸收塔出口净烟道处,也可以布置于脱硫塔塔顶,或者布置于电厂合适的空地上。
3.运行时无需连续喷入碱性水,依靠电场管束中收集的雾滴形成溢流实现清灰的功能。
4.高压电源采用恒流和高效火花控制装置,避免闪络拉弧现象,保证电场稳定。
5.冲洗方式优化,包括简化供水系统、选用耐腐蚀、导电性强的增强碳纤维复合材质极板,无需喷淋碱液。
6.通过凝并装置的处理可以增加单个粉尘的比电阻,促进单个粉尘的长大使其满足被电离扑集的要求,提高除尘效率。
改造后的SO2、NOx、烟尘分析曲线详见图1。
图1 超低排放改造后SO2、NOx、烟尘排放浓度
上述数据表明,改造后的SO2排放浓度可稳定在20mg/Nm3左右,NOx 排放浓度控制在40mg/Nm3以下,烟尘排放浓度<10mg/Nm3,污染物浓度可以满足相关排放标准要求。
为了响应国家政策,伊宁市供热有限公司伊宁市供热有限公司第四热源厂对2×46MW+2×70MW 机组锅炉实行超低排放改造有以下三点:
为保证脱硫效率,采用湿法脱硫工艺技术,选择石灰石膏法脱硫技术,采用两炉一塔的方案对脱硫塔进行改造,最终脱硫改造效率可达98.5%以上。
采用SNCR+SCR 联合脱硝技术,增加催化剂数量,预留备用催化剂空间,增加声波吹灰装置,提高脱硝效率。改造结果:脱硝效率达到95%,满足超低排放标准的要求。
采用静电除尘结合湿电除尘工艺,充分利用原有设备,结合场地特点、施工便利性、综合成本控制和系统稳定性等因素,增加提效措施,控制出口烟尘浓度。改造后的烟尘去除效率可达99.8%,排放浓度低于10mg/Nm3。
随着科技进步和时代发展,环保相关法律法规也会更加严格、更加完善,热电厂超低排放改造技术的研究也将更加深入,未来不断探索研发新技术、新产品、新工艺、新材料也必将成为环保发展永恒的主题。