许 诺
(中核核电运行管理有限公司,浙江 海盐 314300)
蒸汽发生器(以下简称SG)作为重水堆核电站最核心的设备之一,是连接一/二回路的桥梁,它的水装量能否和一回路产生的热量匹配,直接关系到核电厂的安全稳定运行。因此,电站正常运行期间应当尽力维持SG水位在设定值以保证足够的装量。
每个SG液位控制阀组包含一个小液位控制阀(失效开)和两个大液位控制阀(失效关)。正常运行期间,一个大液位控制阀开启调节,另一个大液位控制阀和小液位控制阀处于备用关闭状态。
电站正常运行时,SG的液位控制是由数字控制计算机X(以下简称DCC-X)上的蒸发器液位控制程序(以下简称SGLC)根据一系列输入信号,如宽/窄量程液位信号、SG给水及蒸发器流量、SG热功率等)自动控制的,数字控制计算机Y(以下简称DCC-Y)上的SGLC作为备用。
SGLC的目的是在稳态或瞬态工况,如反应堆线性降功率逻辑触发(以下简称SETBACK)、汽机甩负荷或脱扣等下控制SG液位,使之尽可能接近液位设定值。
电站正常运行时,当SG液位发生异常波动后,主控室操纵员(以下简称操纵员)应当根据SG液位变化趋势的快/慢来做出响应。
假如SG液位变化趋势是缓慢的,操纵员认为距离SG液位相关的保护动作仍然有足够的裕量,应立即检查SG的液位变化趋势是单个SG变化还是四个SG同步变化、给水流量和蒸汽流量是否匹配、SGLC液位控制阀的要求开度信号响应是否正确、SG的压力变化、主系统的压力变化、上充流量的变化等。若有异常报警,则还应当根据报警响应规程进行相应的检查。假如有了一个初步的结论之后,一方面,操纵员应当在主控室采取相应的干预手段以防止参数的进一步恶化;另一方面,应当派就地值班员根据操纵员的判断去现场进行相应的检查。
假如SG液位变化趋势是迅速的,操纵员可能来不及进行先期干预,SG液位相关的自动保护动作就已经发生了。这种情况下应立即执行《降功率响应及诊断应急运行规程》(以下简称EOP-001),并根据故障诊断的结果执行相应规程。
SG给水系统故障包括给水管线破裂和给水泵运行异常。
2.1.1 给水管线破裂
公共给水管线出现较大破口。
故障现象:
(1)所有SG液位下降,SG给水流量下降;
(2)假如破口在主给水泵入口且无法隔离,则主给水泵会因为净正吸入压头不够,运行参数快速恶化,并有可能跳泵;假如破口在主给水泵的出口,则主给水泵出口流量上升以补偿破口流量的损失,主给水泵的运行电流、轴承温度和振动将会上升;
(3)凝结水上水流量增加以维持除氧器的液位,假如破口在主给水泵入口且无法隔离,则除氧器液位将会快速下降,并导致主给水泵跳泵;
(4)汽轮机厂房或主给水阀站附近可以发现大量蒸汽。
先期干预:立即手动停堆。
高压加热器传热管破裂。
故障现象:
(1)SG液位、SG给水流量以及主给水泵出口流量和泵运行参数的变化、凝结水系统的响应同公共给水管线破口时的现象相同;
(2)高加会有高液位报警,急疏阀可能开启并有相应报警,高加到除氧器疏水流量增加,如果破口较大,高加会由于高液位自动隔离。
先期干预:
立即手动触发SETBACK到96%满功率(以下简称FP)以下,假如高加没有自动隔离,则手动打开高加旁路阀,关闭出现泄漏的那一列高加的进出口隔离阀,并根据高加自动隔离的报警响应规程执行剩余的步骤。
非对称给水管线破裂。
故障现象:
(1)发生泄漏的SG液位较其他三个SG液位下降明显,故障SG给水流量会由于破口位置的不同而不同(假如破口位于给水流量计下游,则给水流量会明显增大;若破口位于给水流量计上游,则给水流量会很小);
(2)主给水泵出口流量上升,凝结水上水流量上升;
(3)假如破口位于反应堆厂房内,反应堆厂房的压力会升高,而且会有水分探测器报警;
(4)主给水阀站或辅助厂房屋顶发现蒸汽。
先期干预:
在快速自动降功率逻辑以及非对称给水管线破裂逻辑触发之前,应当立即手动停堆,并关闭大小液位控制阀前的电动隔离阀,隔离故障SG。
2.1.2 主给水泵运行异常
单台运行主给水泵故障或跳闸。
故障现象:
(1)所有SG液位下降,SG给水流量下降;
(2)主控出现主给水泵故障报警或是主给水泵断路器跳闸报警。
先期干预:
(1)若是主给水泵故障导致泵出力不足,则一方面应当手动触发SETBACK至89%FP,另一面关闭备用泵的出口电动阀,而后手动启动备用泵,让其在再循环模式下运行,功率达到89%FP后即可进行泵的切换操作;
(2)若是主给水泵故障跳闸,则应当确认备用给水泵自动启动,如果备用主给水泵没有自动启动,操纵员应立即尝试手动启动备用主给水泵,确认给水流量恢复,SG液位上升。否则,手动触发SETBACK到50%FP左右,同时手动启动两台辅助给水泵。
运行主给水泵的再循环阀故障开启。
故障原因:
(1)主给水泵的出口流量计故障或仪表阀关闭而使出口流量计未投运,这导致再循环流量控制器认为主给水泵的出口流量降至零,故要求再循开启环阀;
(2)再循环流量控制器由于失电导致黑屏或是显示异常,再循环阀由于是反向控制而导致其全开;
(3)再循环阀由于失气或是电/气转换器故障导致阀门全开。
故障现象:
(1)所有SG液位下降,SG给水流量下降;
(2)故障泵的出口流量比另一台运行泵要明显减少,而且故障泵有再循环流量;
(3)主控室会出现再循环阀故障的报警。
先期干预:
立即手动SETBACK到90%FP或更低,同时手动启动两台辅助给水泵,确认所有SG液位恢复到设定值。
2.2.1 处于控制的大液位控制阀发生卡涩
故障现象:
如果阀门卡死在比要求开度大的位置,则单个SG液位上升,而且该SG的液位控制阀要求开度明显小于其他SG,但其给水流量明显大于其他SG且保持不变;如果阀门卡死在比要求开度小的位置,现象则相反。
先期干预:
(1)对于第一种情况,则应当直接通过液位控制阀切换手柄进行切换,确保SG液位在切换过程中不会上升至2.96米。
(2)对于第二种情况,则应当先将故障液位控制阀的电动隔离阀置于“开”位置,然后通过液位控制阀切换手柄进行切换,确保SG液位在切换过程中不会降得过低导致快速降功率逻辑(以下简称STEPBACK)触发。
2.2.2 处于控制的大液位控制阀突然全关
故障原因:失气、失电、电/气转换器故障、SGLC控制信号输出失效。
故障现象:
单个SG液位下降,而且该SG的液位控制阀要求开度明显大于其他SG,其给水流量接近为0kg/s。
先期干预:
(1)如果SG液位变化缓慢,应及时切换大液位控制阀,并观察给水流量是否恢复,假如给水流量没有恢复,则很有可能是给水流量计和液位控制阀之间的管线存在大破口,应立即停堆;
(2)如果SG液位变化太快,STEPBACK或是非对称给水管线破裂逻辑已经触发,则应执行EOP-001,而后根据就地值班员的汇报来决定进入《失去蒸汽发生器给水应急运行规程》或是通过控制器手动开启小液位控制阀,恢复SG液位后,退出非对称给水管线破裂逻辑。
2.2.3 小液位控制阀突然开启
故障原因:失气、失电、电/气转换器故障。
故障现象:单个SG液位上升,其给水流量较其他三个SG偏大,而且大液位控制阀的要求开度较其他三个SG减小,出现小液位控制阀故障的报警。
先期干预:立即关闭小液位控制阀上游的电动隔离阀,确认给水流量下降,SG液位恢复正常。
故障现象:
(1)单个SG液位上升,其给水流量较其他三个SG偏小,大液位控制阀的要求开度较其他三个SG减小;
(2)主系统上充流量增加,稳压器液位有可能下降。先期干预:手动停堆,执行《蒸汽发生器传热管破裂应急运行规程》。
2.4.1 DCC-X和DCC-Y上的SGLC均失效
故障现象:
(1)主控室出现DCC-X/DCC-Y程序失效的相关报警;
(2)SGLC的程序执行灯不再闪烁;
(3)SG液位迅速下降,可能触发STEPBACK或停堆系统动作;
(4)所有SG的大液位控制阀全关,小液位控制阀全开。
先期干预:
(1)尝试手动复位一台DCC上的SGLC;
(2)若停堆系统动作,则执行EOP-001,手动控制小液位控制阀来保证SG液位在合理的范围内。
2.4.2 SG蒸汽流量信号或给水流量信号漂移
本文以SG蒸汽流量信号向下漂移为例来阐述。SG给水流量信号漂移时的故障现象与之相同或相反,先期干预措施也相同,故不再赘述。
故障现象:
(1)单个SG液位下降:由于蒸汽流量读数缓慢减少,质量平衡项会缓慢减小,阀门开度变小,出现正的液位偏差,积分项向正的积累。如果积分项不能补偿质量平衡项,那么SG液位将持续下降;
(2)反应堆功率升高:由于蒸汽流量信号参与反应堆功率控制程序(以下简称RRS)中SG热功率的计算,它的减少将导致SG热功率的减少。而SG热功率又用于校正反应堆功率,故SG校正后的反应堆功率也将下降。在RRS的控制下,又将使校正后的反应堆功率升高;
(3)发电机功率升高:由于反应堆功率升高,使得蒸发器压力上升,蒸发器压力控制程序增加了汽轮机的调门开度,使得发电机功率升高。
先期干预:
立即手动清除质量平衡项,确认蒸发器液位恢复稳定。之后应当尽快将故障蒸汽流量信号输入DCC的端子断开,因为SG蒸汽流量信号仍在参与RRS中SG热功率的计算,可能导致发电机功率的再次波动。
导致SG液位异常的原因有很多,而且在短时间就有可能触发SG液位相关的自动保护动作。在重水堆核电站的运行中也发生了多起由于SG液位异常导致的停堆停机事件。因此,操纵员应当深刻理解SG液位控制的原理,熟悉导致SG液位异常的原因,并且对相应的先期干预做到心中有数,以争取在短时间内能够做出正确的判断,稳定SG液位,或是将机组置于安全的状态,从而确保核安全。