湿法制酸工艺中熔盐泵的故障分析

2022-05-11 15:38张庆亮
山西化工 2022年2期
关键词:压盖泵体熔盐

张庆亮,王 鑫

(山西潞安煤基清洁能源有限责任公司,山西 长治 046200)

1 概述

熔盐是化工生产中常见的无机热载体,具有较好的热稳定性和流动性、无腐蚀性、比热容大、换热效率高、不燃不爆等特点,所以广泛应用于化工生产中。潞安煤基清洁能源有限责任公司硫回收装置采用奥地利P&P 公司SOP 湿法制酸工艺生产浓硫酸。该工艺采用三元熔盐为热载体,吸收转化工序的反应热用于预热工艺气,实现余热利用,节能降耗。三元熔盐是由硝酸钾(KNO3),亚硝酸钠(NaNO2)和硝酸钠(NaNO3)按53∶40∶7 比例配制而成,平均分子量89.2,熔点142℃,150℃时密度1 976 kg/m3,熔盐具有较好的热稳定性和流动性,且有无腐蚀性、比热容大、换热效率高、不燃等特点,是高温能量传递的首选介质。

熔盐系统的稳定是SOP 湿法制酸装置运行的必要条件。使用过程中,熔盐系统出现过熔盐阀失灵、换热器堵塞、管道泄漏、熔盐泵振动大、熔点升高等问题。技术人员采取一系列措施解决了问题,保证了SOP 湿法制酸装置平稳运行。

2 熔盐泵性能参数

制造厂:江苏双达泵阀集团有限公司,结构形式:立式液下离心泵,型号:SLG80-200,温度:240℃,出口压力:0.75 MPa,额定扬程:40 m,使用介质:熔盐,泵轴材料:双相不锈钢2205,额定功率:45 kW,额定转速:2 950 r/min。

3 熔盐泵结构

SLG 型高温液下泵(熔盐泵)是立式泵,主要由泵体、泵盖、叶轮、泵轴、接管、出液管、轴承体、电机架、轴承座、底座、联轴器、立式电机等组成,结构如图1所示。泵底座以下称之液下部分,安装时被插入熔盐罐(槽)中,泵体、叶轮、泵盖都浸在液面之下,泵运转时叶轮就能把溶盐抽送出去。轴承体内装有两个滚动轴承,由稀油冷却润滑,稀油通过一个特殊结构循环经过轴承回到油室内,轴承体内设有冷却夹套,以降低润滑油和轴承的温度。轴承体下面的轴承座设有冷却夹套,以阻止液下部分的热量向轴承体传导。由于这样双重冷却保证了泵在高温下正常工作。

图1 熔盐泵结构(单位:mm)

4 存在的问题

2020 年3 月30 日制酸单元熔盐泵P461B 泵运行出现异响,对泵轴承转动声音检查无异常,对泵轴承箱油位检查正常,检查泵填料压盖螺栓有松动现象,随即对填料压盖进行紧固检查,紧固过程中螺栓从填料函中松脱,填料压盖脱落,停泵后对泵进行盘车正常,且盘车较为平顺,考虑到泵填料起密封作用,结合前期问题处理经验,怀疑故障原因为填料压盖与轴套碰撞摩擦问题,对填料压盖进行拆除并进行5%频率启动,观察运转存在转动阻滞现象,异响依然存在,随即进行拆检。

2021 年7 月28 日熔盐泵B 泵轴承处运行过程中存在摩擦声,对泵振值测量发现振幅存在间断上涨趋势(振幅1.9 mm/s~44.9 mm/s)随即轴承箱出现冒烟、轴承箱温度上涨现象(冒烟前温度44.2 ℃,冒烟后每秒上涨0.1 ℃/s),泵出口远传压力表压力指示开始下降,检查泵发现泵联轴器仍处于转动状态,填料函与轴承箱处轴不转动,判断为泵轴在轴承箱处发生断裂,制酸反应器催化剂床层超温,制酸装置紧急停车。同类泵参数及故障拆检情况对比,如表1所示

表1 同类泵参数及故障拆检情况对比

针对同类故障问题我们也询问了采用类似系统的阳煤太化新材料,盘锦等厂的熔盐泵运行情况,在阳煤太化熔盐系统投用初期因济南华威泵选型无泵体伴热,曾出现过叶轮脱落问题,更换泵后,运行暂未暴露出太多问题,经网上查找资料发现,类比其他厂检修拆卸情况,熔盐泵中间衬套及轴套磨损问题是制约熔盐泵稳定运行的关键因素。

5 原因分析

对比分析发现,我厂熔盐泵与桂林水泵厂的故障类似,结合昆明电缆股份有限公司对于高温熔盐泵运行中出现的问题分析:导致熔盐泵轴套磨损严重,滑动轴承轴承寿命太短的主要原因为轴不对中或对中不良、填料太紧引起过度摩擦致泵振动、润滑液体中含有未知的腐蚀性物质或杂质等。熔盐泵P461A 更换新泵前运行数据表,如第244 页表2 所示。

表2 熔盐泵P461A 更换新泵前运行数据表

5.1 不对中或对中不良

分析原因:熔盐泵轴径向定位的两个轴承座分别设计在中筒和底筒上,造成安装中筒、底筒和熔盐泵轴时对三者的同轴度要求非常高,使三者的加工精度、定位精度和装配精度要求都很高,加之熔盐泵轴属于细长轴,任何一个环节不到位,都易造成泵轴弯曲,进而导致泵的异常损坏。

解决措施:将熔盐泵轴径向定位的两个轴承座,从原来的中筒和底筒上改为都设在底筒上,以降低加工精度、定位精度和装配精度要求。

5.2 过度摩擦导致泵震动大

分析原因:滑动轴承材质选取问题;填料紧固过紧。

解决措施:根据熔盐泵轴的转速,摩擦副的摩擦因素,以及滑动轴承的高温工作环境和工作介质,滑动轴承的材料选用球墨铸铁。针对滑动轴承材料改造已与厂家进行技术沟通,厂家技术人员将就中间轴、衬套进行尝试改造;在确保不漏介质的情况下根据运行情况调整填料压紧度。

5.3 滑动轴承润滑不到位(介质冲洗润滑)

分析原因:熔盐中有杂质导致润滑输送管堵塞;滑动轴承润滑输送管不通畅。

解决措施:对熔盐介质定期分析熔点;加大熔盐泵体伴热,确保泵体温度,防止润滑输送管畅通。

6 新改熔盐泵运行效果

针对以上问题与设备厂家对熔盐泵P461 泵体进行了改造,更换后运行数据,如第244 页表3 所示。改造项目如下:

表3 熔盐泵P461 更换新泵后运行数据表

1)泵轴整体加粗;

2)中间衬套及下部衬套材质改为硬质合金,增强耐磨性;

3)冷却水管及蒸汽伴热管都相应加粗,增大介质流量;

4)增大了轴承箱容积,轴承箱内冷却水改为双管路,同时给润滑油及泵轴进行冷却;

5)对泵体下部衬套及夹套伴热管进行了优化;

熔盐泵P461A 更换新泵前运行数据表:

6.1 电机振值

径向最高达到7.3 mm/s,径向平均振值3.4 mm/s,轴向平均振值3.8 mm/s;

6.2 泵体振值

径向振值最高达到3.1 mm/s,径向平均振值1.9 mm/s,轴向平均振值1.5 mm/s。

熔盐泵P461A 更换新泵运行测量数据表:

6.3 电机振值

径向振值最高达到5.2 mm/s,径向平均振值2.5 mm/s,轴向平均振值1.2 mm/s;

泵体振值:

径向振值最高达到2.3 mm/s,径向平均振值1.2 mm/s,轴向平均振值1.4 mm/s。

改造后对泵电机、轴承箱及填料函温度监测均在正常范围内,振动明显比改造更换前降低,提高了泵的持续稳定运行能力,证明本次熔盐泵P461 改造更换较为成功,达到了预期要求。

7 结语

熔盐泵是SOP 湿法制酸运行中的关键设备,一旦损坏将会使整个硫回收装置停车,而硫回收装置全面停车会造成一周时间经济损失,但更重要的是酸性气无法处理直接排放大气,造成环境污染。所以要特别重视熔盐泵日常维护保养,要对可能发生的问题提前做好应急处置措施,在实践中不断总结经验,更好的服务生产。

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