焦油加工系统沥青输送泵动力密封装置的国产化技术攻关

2022-05-11 15:38梁毅凌
山西化工 2022年2期
关键词:焦油叶轮填料

梁毅凌

(山西焦化集团有限公司,山西 洪洞 041606)

1 技术背景

山西焦化集团有限公司焦油加工厂焦油蒸馏装置引进法国IRH 公司技术,于2005 年9 月建成投产,焦油加工能力设计为30 万t/a(设计无水焦油加工负荷38 t/h)。

该装置引进美国ITT Vogel 沥青输送泵2 台,该设备是焦油蒸馏的主要设备,用途是将初馏单元汽提塔内的中温沥青(密度1 120 kg/m3,温度380 ℃~400 ℃),输送至改质沥青装置,该设备的运行直接影响焦油加工装置的安全稳定生产。

美国ITT Vogel 沥青输送泵为卧式离心泵,泵体采用蒸汽保温及冷却水夹套,密封形式采用填料成型环密封,该密封形式结构简单,维修难度不大且使用周期较长,相比较国内其它的机械密封结构(带循环液冷却泵站),具有稳定性较强,维护成本较低的优势。

从装置投产之日起,该设备已连续运行14 年。2019 年检查发现该设备泵轴、叶轮、副叶轮、轴套磨损严重,致使填料密封泄漏频繁,日均更换填料密封1 次~3 次,系统稳定运行非常困难,同时,由于现场沥青泄漏严重,存在高温沥青烟气易着火的安全隐患。

由于美国ITT Vogel 沥青输送泵已停产,备件无法采购。经了解,目前ITT 工业集团的机械密封结构高质泵,一套机械密封费用约为15 万元,单台设备采购价格约为150 万元(包含易损件1 套),备件费用较高。

同时,经考察调研国内相关设备厂家及焦油加工生产单位,发现其高温沥青泵的使用效果均不佳(国内主要为带循环液冷却泵站的机械密封结构),机械密封检修也较为频繁。

为此,放弃采购ITT 工业集团的机械密封结构高质泵和国内高温沥青泵,开展了沥青输送泵动力密封技术攻关,本次研究的方向为泵体采用保温/冷却夹套,同时结合泵类设备动力密封思路进行研究实施。

2 详细技术内容

2.1 基本原理

动力密封由副叶轮、副叶片(又叫背叶片)、固定导叶和停车密封装置等组成。副叶片的作用是减低泵腔的压力,达到平衡轴向力和防止颗粒进入密封装置的目的。

2.2 零部件选材

原ITT 泵的主要零部件材质为德国牌号,口环、键、轴、轴套材质为1.4462,叶轮、副叶轮、泵盖、连接体等材质为1.4517。考虑到工艺工况,通过查找中外钢材牌号对比,部件材质采用成分与国外相近的材质。

2.3 实施范围

本次研究改造沥青输送泵为2 台,包含泵座、电机(电机采用佳木斯电机Y180M-4,22 kW,防爆等级ExdⅡBT4,防护等级IP55,50Hz)、主要传动易损件(包括泵轴、叶轮、轴套、一级副叶轮、连接段、二级副叶轮),电气控制系统利用原有变频控制系统。

3 主要创新点

在本次研究改造中,如第172 页图1 所示,将动力密封总成替换离心泵常规的机械密封总成。设备运转时,离心泵工作叶轮与起密封作用的副叶轮同轴旋转,工作叶轮泄漏出来的液体流到副叶轮后,通过副叶轮作用产生的压力,与泄漏液体的压力在副叶轮顶端与密封总成内端面处达到平衡,从而使泄漏液体起到密封作用。在停泵时,副叶轮动力密封不起作用,泵内液体压力较小,泄漏到副叶轮的液体通过成型环密封进行密封。

图1 动力密封示意图

4 实施效果

P212B 沥青输送泵于2020 年8 月8 日投入运行,截至2021 年6 月16 日连续运行7 465 h,设备各项运转指标均正常,满足焦油加工装置满负荷运行(现无水焦油加工负荷提高至39.5 t/h,比原设计加工量提高1.5 t/h)。沥青输送泵剖面简图,如图2所示。

图2 沥青输送泵剖面简图

5 解决的关键技术问题

将动力密封总成替换离心泵常规的机械密封总成,在停泵时,副叶轮动力密封不起作用,泵内液体压力较小,泄漏到副叶轮的液体通过停车密封进行密封。

6 经济效益分析

通过此次技术改造,有效降低了设备维修率及备件采购费用。原美国ITT Vogel 沥青输送泵(填料成型环密封)资产原值约为220 万元/台,每年易损部件费用需要约25 万元/台。

按照现有国产化沥青输送泵采购价格约为25 万元/台,每年易损部件费用约5 万元/台测算,在设备采购方面,节约资金195 万元/台,按照设备运行模式(一开一备),年可节约备件费用约20 万元。

同时,在稳定焦油加工负荷方面,焦油加工量比设计可提高1.5 t/h,每年可增加无水焦油加工量约12 600 t(排除年检修时间15 d 计算)。

7 社会效益分析

通过技术攻关,消除了现场沥青泄漏积存易燃的安全隐患,解决了沥青烟气的现场安全环保隐患,降低了操作工的劳动强度,优化了作业环境,有效保护了职工的人身安全,减少了职业病的发生。同时,提高了设备的长周期稳定运行,降低了设备维修频次。据统计,国产化前2019 年1~8 月份泄漏频繁时,每天更换填料密封达1~3 次,8 个月仅填料密封备件费用就达8 万元。

设备的国产化技术攻关,解决了困扰公司焦油加工装置安全稳定生产的技术瓶颈,满足生产工艺对该设备的迫切需求,节约了大量维修资金,带动焦油加工行业技术水平的提升。

8 推广应用情况及前景

国内在煤焦化工生产系统中,在进口设备及其零部件的使用方面,由于存在设备部件供货周期时间长、产品升级采购困难、采购价格高等诸多因素,给生产装置正常运转和成本管理带来了极大的影响。

本次新型动力密封高温沥青泵,相比较其它高温泵的优点在于采用动力密封,取消了复杂的机械密封+循环油站冷却系统,降低操作难度,延长泵的使用周期,动力密封泵的易损件较少,从而降低了设备的检修成本和运行成本。

该动力密封在高温沥青输送泵国产化技术研究的成功运用,为同类型的高温泵的选型提供技术支撑,尤其在国内相关煤化工装置的高温泵的应用方面,具有较强的推广应用价值。

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