洪龙华
(福建漳州力天环境工程有限公司,福建 漳州 363000)
喷水织机作为我国当前纺织业中应用广泛的制造设备之一,虽然具有产量高、质量好、织造费用低等特点,但是却需要消耗大量的新鲜水资源。织造过程中会使用润滑脂和浆料,废水具有水量大、成分复杂、难以生物降解等特点,出水中重铬酸盐指数(CODCr)、悬浮物(SS)含量较高,如果不能有效对喷水织机废水进行处理和循环利用,会导致巨大的水环境污染和资源浪费。随着水源的日益紧张和各地水质排放标准的日趋严格,纺织行业污水的回用与企业的生存和发展息息相关。因此纺织废水的处理和中水回用势在必行[1]。
某企业处理后的出水大部分回用,少部分达标排放,回用率在80%—90%。
设计水量2000m3/d,24h 连续处理。废水主要来自引纬废水、纺织油剂和上浆废水。废水中主要污染物有浆料、油脂、细小纤维及其他杂物,属中度污染水质,8%—10%的喷水织机出水被织物带走,3%—5%的喷水织机出水蒸发到空气中,增加了车间的湿度,其余的大部分喷水织机出水通过地沟流入废水处理站[2]。喷水织机进水水质情况见表1。
表1 喷水织机进水水质
回用水标准参考《喷水织机行业中水回用水质标准》(T/JX 001—2018)中的高回用率水质标准,喷水织机中水回用水质情况见表2。
表2 喷水织机中水回用水质标准
外排水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中一级标准,水质情况见表3。
表3 排放标准
改造后的工艺流程见图1。
图1 工艺流程图
工艺流程如下:
(1)废水经管网收集排入格栅渠,去除较大悬浮物、漂浮物,出水进入调节池。
(2)调节池进行水质水量的调节,为防止池内悬浮物沉积,设置风机进行间歇曝气,池内设水泵,将废水泵入混凝气浮池进行预处理。
(3)废水中主要污染物为CODCr、SS、油类及氨氮等,可在混凝气浮工序中去除,去除效果明显。混凝气浮工艺与混凝沉淀工艺相比具有明显优势,混凝气浮工艺药剂的使用量只有混凝沉淀工艺的56%,而且处理时间更短、占地面积更小[3]。
经测气浮进水pH 值为6.5—7.0,故无需投加碱源。通过小试实验结果对比发现,该类废水只投加聚合氯化铝(PAC)亦可达到相同的去除效果,不仅可节省企业的药剂成本,而且也可减少药剂中其他盐分造成的二次污染。
在混凝反应阶段,采用高效水力搅拌装置代替常规机械搅拌,不仅为企业降低了投资费用,而且节省了设备电耗。
(4)气浮出水进入多级过滤工序。气浮出水仍含有细小胶体和悬浮物,若长期回用,会对管路和设备造成污染,故须对气浮出水进行进一步处理。因石英砂过滤具有运行成本低、过滤高效、操作方便等特点,故采用石英砂过滤罐(滤速10m/h,粒径1.0—4.0mm,填充高度1.2m)作为气浮出水的第一道净化单元。因袋式过滤器具有滤袋清洗后可重复使用、过滤精度高、通量大、运行成本低等特点,故采用袋式过滤器(两级串联过滤,滤径5μm)作为二级净化单元,以进一步去除水中细小悬浮物、胶质颗粒等,深度净化水质。
(5)袋式过滤出水进入消毒池。因次氯酸钠(NaClO)具有杀菌谱广、迅速、效果明显可靠、价格低等优点,故采用NaClO 作为消毒剂。但因其对织物有漂白作用,故需控制好投加量(设置在线余氯检测仪)。
(6)消毒池出水流入回用水池。
(7)污泥池内污泥通过污泥泵泵至污泥脱水机,先采用絮凝剂对污泥进行调理,再利用叠螺机对污泥进行脱水,脱水后的泥饼含水率约为80%,可方便外运处置。
企业原先采用混凝沉淀法处理废水后将其直接回用,常出现回用管路及设备内壁结垢严重问题,导致机台污染。这是由于混凝沉淀出水中仍含有细小胶体、悬浮物、油类及微生物等污染物,这些污染物会不断在管路及设备内壁沉积、黏结,还会发生电化学还原反应。技改前,企业平均每年因机台污染需停机清洗2—3 次(见图2),直接造成了经济损失。
图2 技改前连续运行半年的喷水织机配水桶的内部结构情况
技改后,企业的回用管路及设备内壁结垢情况得到了很大改善(见图3),机台可连续运行,为企业创造了更多的经济效益。
图3 技改后连续运行一年的喷水织机配水桶的内部结构情况
系统于2019 年1 月开始进水调试,运行期间,各单元基本稳定。运行期间对主要单元进出、水进行取样检测,结果见表4。
从表4 可以看出,主要污染物CODCr、NH3-N、油类及SS 去除率分别为63.9%、17.7%、94.0%、86.8%,出水不仅可达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级标准,也能满足企业回用水质要求。
表4 主要单元处理效果
改造后废水处理站的运行成本主要包括电费、药剂费和人工费:
(1)电费:每天耗电约680kW·h,按0.7 元/kW·h计算,每天电费为476 元,折合为0.24 元/m3·水。
(2)药剂费:主要是PAC 和NaClO 两种药剂,日耗药剂费为780 元,折合为0.39 元/m3·水。
(3)人工费:废水处理站定员1 人,工资6000 元/月,折合为0.10 元/m3·水。
(4)运行成本合计为0.73 元/m3·水。
(1)喷水织机废水处理采用混凝气浮—多级过滤—NaClO 消毒组合工艺,出水水质稳定,可达《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级标准,同时可满足企业的回用要求。
(2)该工艺节省碱与聚丙烯酰胺(PAM)的药剂成本,系统运行成本平均在0.76 元/m3·水,远低于当地自来水水费,废水不仅可达标排放,而且可回用,为企业取得了较好的经济效益和环境效益。
(3)采用多级过滤组合工艺有效降低了水体浊度、细小悬浮物、胶体等污染物浓度,进一步提升了回用水质。
(4)采用NaClO 作为消毒剂,在投加时要尽量采用自动控制,以确保杀菌效果,同时防止投加过量影响产品质量。
(1)企业目前主要使用淀粉类浆料,若后续因发展需要提高丙烯酸类和聚乙烯醇(PVA)的使用比例,废水处理站进水水质将发生变化(成分复杂、浓度高、难降解),现有污水处理工艺可能满足不了排放和回用要求。建议新项目在规划设计阶段预留生化工艺用地,可设在气浮池之后,利用微生物高效、经济、稳定等特点降低CODCr、NH3-N 等污染物浓度,为后端工艺处理提供保障。
(2)随着出水不断被循环使用,水中的有机物浓度、电导率、硬度等也会逐渐升高,严重时甚至不能满足排放和回用要求。建议有条件的企业对废水进行深度处理,根据需求可配置树脂软化设备去除硬度,配置电渗析或反渗透设备去除电导率等。