赵成根, 李根利, 张 程, 游 庆, 袁世辉
(1.河北省生态环境监测中心,河北 石家庄 050030; 2.中钞长城贵金属有限公司,四川 成都 611130)
印钞废水是一种较难处理的有机工业废水,色度大,颜色深,且可生化性差[1]。印钞厂综合废水主要包括擦版废液、造纸白水和日常生活污水三部分[2]。擦版废液排放量小,成分复杂,含有油墨、有机溶剂等污染物。造纸白水产生量较大,主要成分是含细小植物纤维的有机物,以及部分化学药剂。印钞废水处理工艺主要为化学预处理、生物处理和深度处理等三个阶段。化学预处理阶段主要去除水中胶体、重金属等物质,为后续处理提供良好的生物生长条件。生物处理阶段是利用微生物自身的代谢功能降解水中的污染物。深度处理阶段主要是去除对环境有害、生化性差的物质,出水满足回用水的标准要求。对印钞废水处理工艺的相关研究已很多。金建华等[3]研究发现,利用水解酸化-生物接触氧化法处理印钞废水和厂区内生活污水混合废水时,可有效改善废水的可生化性,出水达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准要求。胡志华[4]研究发现,采用膜生物反应器(Membrance Bio-Reactor,MBR)工艺处理印钞废水脱氮除磷的效果较好,化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)去除率达到85%以上。何霄嘉等[5]通过对擦板废液超滤浓缩液离心出水原有工艺改进发现,增加Fenton氧化—混凝工艺可以将可生化性提高1.6倍,COD去除率接近80%。
目前,成都印钞有限公司废水处理站采用化学预处理+生物处理的方式对印钞厂内综合废水进行处理,处理后的部分废水回用于厂区,其余废水排入市政污水管网。回用水采用中空纤维有机膜MBR技术处理,但由于废水中含有大量的植物纤维,引起中空纤维膜缠绕,出现断丝、堵塞、膜通量降低、使用寿命缩短等实际问题。鉴于此,本文采用陶瓷平板膜MBR技术处理该厂区印钞厂综合废水,结合陶瓷平板膜高通量、清洗周期短、寿命长、机械强度高、耐酸碱等特点,考察陶瓷平板膜MBR工艺稳定运行能力及对污染物的去除效果,为陶瓷平板膜MBR技术高效处理该类废水,以达到回用要求提供技术依据。
此次试验中试装置为一体化可移动的废水处理装置,可实现整体运输,便于安装。材质为碳钢结构,尺寸为6.2 m × 2.4 m × 3.6 m,处理规模为200 m3/d,主要包括MBR反应池、污泥池、过滤水槽、进水系统、曝气系统、加药系统、反洗系统、PLC控制系统等,处理工艺流程如图1所示。
图1 中试实验工艺流程
试验采用的膜组件为某企业新型陶瓷平板膜,性能如表1所示,膜片400片,共200 m2。
表1 陶瓷平板膜组件性能
印钞废水处理站处理工艺流程见图2。
图2 印钞废水处理站工艺流程
本实验陶瓷平板膜MBR反应池进水为印钞废水处理站CASS池进水,水质指标如表2所示。
表2 MBR反应池进水水质
中试过程中MBR采取恒定膜通量运行模式,膜通量保持0.42 m3/(m2·d);运行方式为膜抽吸540 s,反冲洗60 s,反冲洗流量是抽吸流量的2倍(2Q);鼓风机曝气流量为59.5 m3/h。
通过测定MBR池出水水质中COD、NH3-N、浊度指标,验证陶瓷平板膜MBR工艺在印钞废水处理中的应用效果。同时通过观察跨膜压差(Trans-Membrance Pressure,TMP)变化情况,确定陶瓷平板膜在线化学清洗周期等参数。
COD采用《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》(HJ/T 399—2007)方法检测;氨氮采用《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535—2009)方法检测;浊度采用《水和废水监测分析方法(第四版 增补版)》中便携式浊度计法检测;膜通量通过流量计和膜面积计算得出;跨膜压差采用真空表测定。
图3是陶瓷平板膜MBR工艺对COD的去除效果。从图中可以看出,经过28 d的稳定运行,在MBR池进水COD浓度为47~436 mg/L的条件下,陶瓷平板膜MBR工艺出水COD浓度基本维持在30 mg/L以下,去除率达到60%以上,满足厂区回用水要求(<30 mg/L)。出水水质受进水浓度影响较小,抗冲击能力强,出水稳定。
图3 陶瓷平板膜MBR工艺对COD的去除效果
图4是陶瓷平板膜MBR工艺对NH3-N的去除效果。从图中可以看出,经过28 d的稳定运行,在MBR池进水NH3-N浓度在1.080~6.360 mg/L条件下,陶瓷平板膜MBR工艺出水NH3-N浓度基本维持在0.50 mg/L以下,去除率达到80%以上。出水水质受进水浓度影响较小,抗冲击能力强,出水稳定。
图4 陶瓷平板膜MBR工艺对NH3-N的去除效果
图5是陶瓷平板膜MBR工艺对浊度的去除效果。从图中可以看出,在MBR池进水浊度在4.1~11.4NTU条件下,陶瓷平板膜MBR工艺出水浊度在0.15~0.26NTU之间,去除率达到94%以上,去除效率高,出水稳定。陶瓷平板膜膜平均孔径为0.1 μm,能够有效截留颗粒物,确保出水水质清澈透明。
图5 陶瓷平板膜MBR工艺对浊度的去除效果
跨膜压差的变化主要是由膜污染引起的。陶瓷膜的污染主要来自三个方面:一是陶瓷平板膜的物理化学性质;二是浓差极化;三是过滤液的构成。陶瓷平板膜的属性会对浓差极化产生一定的影响,同时过滤液的温度、浓度等也会加速膜的污染,从而导致跨膜压差的上升。
本研究通过对陶瓷平板膜通量、抽吸/反冲洗时间及流量、曝气量等参数的设置,获得了陶瓷平板膜MBR技术在印钞废水中有效的稳定运行参数。当膜通量保持0.42 m3/(m2·d),运行方式为膜抽吸540 s,反冲洗60 s,反冲洗流量是抽吸流量的2倍(2Q),鼓风机曝气流量为59.5 m3/h,在线清洗药剂为0.1%的次氯酸钠溶液条件下,陶瓷平板膜MBR技术运行比较稳定,跨膜压差如图6所示。
图6 陶瓷平板膜跨膜压差随运行时间的变化
由图6可以看出,稳定运行初期前8天内,陶瓷平板膜跨膜压差在-3.5~-5.0 kPa之间,处于较低水平,可能是因为此段时间内,膜片吸附截留的微粒粒径大于膜片孔径,在曝气冲刷的作用下,去除膜片表面的污染物,TMP几乎无变化;从第9天开始,跨膜压差逐渐跃升至-14 kPa,膜污染随着运行时间逐渐加重,这说明料液中小于孔径的污染物被逐渐吸附,沉积于膜表面,堵塞膜孔。之后保持稳定运行8天,跨膜压差基本无变化,保持在-11 kPa。第21天跨膜压差上升至-16 kPa,使用0.1%次氯酸钠溶液进行了在线化学清洗,清洗后跨膜压差恢复至-11 kPa,随后在膜通量保持恒定的条件下,跨膜压差出现缓慢上升的现象。在设定跨膜压差达到-15 kPa时在线清洗的条件下,可以稳定运行16天;在设定跨膜压差达到-20 kPa时离线清洗的条件下,可以稳定运行37天。
在印钞废水中,陶瓷平板膜MBR技术抗冲击能力强,出水水质稳定,在COD进水浓度在47~436 mg/L条件下,出水基本稳定在30 mg/L以下,NH3-N的去除率达到80%以上,出水浊度小于0.26NTU,去除效率达到94%以上,满足厂区回用水要求。保持恒定膜通量0.42 m3/(m2·d),540 s(抽吸)/60 s(反冲洗,2Q),曝气流量为59.5 m3/h的条件下,在线化学清洗的周期为16天,离线化学清洗的时间为37天,因此在设定的条件下,该工艺适合印钞废水处理。