笔者公司有126台FA426A型悬锭粗纱机,原机型的上绒套花由移动式吸口吸走,下绒套花落下处对应安装了132只小吸口(每锭1只),将绒套花吸入粗纱机尾部的风箱中,风箱风机功率为3 kW。
2014年公司购置了一种粗纱机下绒套花收集装置,如图1所示。这种机械式集绒装置的最大优点是节约能耗,它用0.8 kW的电机代替3 kW的吸棉风机,每年理论节能126×(3-0.8)×18×360≈1.8×106(kW·h),效益可观,且结实耐用。
1—电机;2—集绒槽;3—集绒带;4—落绒口;5,8—传动轴;6,7—皮带轮。图1 机械式集绒装置
但经过几年使用,用0.8 kW电机带动的该机械式集绒装置故障率高、效果不佳。经多次分析比较,技术人员决定取消0.8 kW电机,巧引其他动力来源。具体方法为:加工2只外径为50 mm铁质皮带轮(如采用尼龙材质,可防止皮带滑溜,预计效果更佳),1只套在粗纱机绒套转动轴上,另1只套在集绒装置传动轴上,再加工1根宽为20 mm、长度适中的平皮带,套上即可,如图2所示。
1—绒套转动轴;2,5—皮带轮;3—平皮带;4—集绒装置传动轴;6—集绒装置皮带轮;7—集绒带。图2 改造后传动示意
这种方案,通过2只皮带轮和1根平皮带,充分利用粗纱机绒套转动轴22 r/min的低转速带动集绒装置达到预期效果,不仅去掉了0.8 kW电机及配套的变速装置,还节省了维修保养的人力物力,年理论节电126×0.8×18×360≈6.5×105(kW·h)(注:该方案申请了实用新型专利,专利名称为粗纱机碎屑清洁装置,专利号为ZL 2017 2 0424184.3)。