张庄矿超细尾砂脱水处理优化研究

2022-04-09 05:41杨梁宇牛孝文
现代矿业 2022年3期
关键词:尾砂旋流器絮凝剂

杨梁宇 吴 红 王 琦 潘 猛 牛孝文

(安徽马钢张庄矿业有限责任公司)

矿产资源是我们生存与发展必不可少的基础资源,随着世界经济的迅速发展,一方面开采矿石品位降低,矿产资源日渐枯竭;另一方面环境污染日益严重,成为制约社会经济可持续发展的瓶颈。截止2019 年初,矿山尾矿累计总量达170 亿t 以上,其中金属尾矿超过90%[1-2],尾矿处理成为制约矿山企业高质量发展的主要因素之一。因此,提高尾矿的综合利用率成为矿山企业需要解决的迫切问题。

张庄矿为低品位大型磁铁矿床[3],采矿规模450 万t/a,选矿规模500 万t/a,采用无尾充填[4-5]外销生产模式。张庄矿选矿厂总尾浓度6.5%,-0.074 mm 含量68%,总尾经50 m 浓缩大井浓缩,形成浓度20%的总尾底流,3/4 尾砂用于井下充填,1/4 尾砂浓缩大井底流采用水力旋流器处理后,旋流器沉砂进入0.3 mm 直线筛[6]分级脱水工艺,筛上形成含水率19%的细粒级尾砂。旋流器溢流及直线筛筛下形成浓度18%,-0.074 mm 含量79%的超细尾砂。超细尾砂通过15 m 深锥浓密机形成浓度62%的超细尾砂,物料进入TT 系列特种陶瓷过滤机,最终形成含水率16%的超细尾砂产品外销[7],外销主要用于新型墙体材料。该墙体材料具有强度较高、色泽均一等优点,对传统烧结砖有很强的取代作用,利废节能[8],对矿山企业可持续发展提供了发展方向。

1 超细尾砂性质

1.1 超细尾砂化学多元素分析

超细尾砂由尾矿旋流器溢流部分与直线脱水筛筛下部分组成,其化学多元素及铁物相分析结果见表1、表2。

由表1、表2 可知,超细尾砂为酸性高硅尾矿,SiO2含量70.53%,其他主要组成为TFe、Al2O3、CaO、MgO;铁元素主要以硅酸铁为主,赤褐铁矿、碳酸铁、磁铁矿次之;磁铁矿含量0.86%,磁选工艺流程对磁性铁指标控制较好。

1.2 超细尾砂密度及粒级组成

超细尾砂密度为2.88 t/m3,超细尾砂粒级组成见表3。

由表3 可知,旋流器溢流-0.074 mm 含量100%,-0.045 mm 含量98.00%;脱水筛筛下-0.074 mm 含量50.13%,-0.045 mm 含量26.41%;超细尾砂-0.074mm 含量78.57%,-0.045 mm 含量66.18%。由于原矿开采品位降低,尾砂量增大,井下充填压力增大,同时超细尾砂不易回收利用,故针对超细尾砂进行了新工艺利用研究。尾砂生产工艺流程见图1。

2 浓密机应用优化研究

2.1 自然沉降

对超细尾砂矿浆进行自然沉降试验[9],用量筒取1 L 矿浆静置0.5 h,观察不到明显的固液两相分离,上层浑浊,无上清液出现;随着时间的推移,在自然沉降3 h 后,固液两相出现分离,上层清澈,达到溢流水水质要求。自然沉降试验表明,通过自然沉降需较长时间才能达到溢流水水质要求,不符合生产要求,需采用絮凝沉降工艺。

2.2 pH值调整

试验采用量筒量取1 L 矿浆,加入絮凝剂后上下翻转数次,静置0.2 h,观察固液分离界面。试验组单纯添加絮凝剂固液分离界面不明显,上层较浑浊,对照组用石灰将弱酸性矿浆pH 值调为中性,再添加絮凝剂,固液分离界面明显,澄清液出现。继续加入石灰,pH 值调为碱性,再添加絮凝剂,固液分离界面明显。考虑实际生产设备和成本因素,做絮凝剂对比试验时,pH值均调为中性。

2.3 絮凝剂选择

絮凝剂对比试验选用SNF6000V、NF-625S、SNF-625V、A1530、NMS1838、XR1822 共6 种絮凝剂[10-11]。先将各种絮凝剂分别配制为0.1%的溶液,将各种絮凝剂按照8,10,12 g/t 的用量分别加入浓度为18%的原始超细尾砂矿浆中,试验结果见图2。

由图2 可见,在pH 值为中性的矿浆中添加适量絮凝剂后,超细尾砂的沉降效果得到明显改善;絮凝剂用量8 g/t时,NF-625S、SNF-625V 的絮凝沉降效果较好;当絮凝剂用量增加到10,12 g/t 时,XR1822、SNF-625V 的絮凝沉降效果较好;随着絮凝剂用量的增加,使用XR1822 超细尾砂的沉降速率变化明显,使用SNF-625V 超细尾砂的沉降速率增速大幅变缓,SNF-625V 用量10 g/t 的沉降效果与用量12 g/t 的沉降效果相差不大;虽然XR1822 的沉降效果更佳,但SNF-625V 絮凝剂来源广泛,价格便宜;考虑经济实用,确定选择SNF-625V,用量为10 g/t。

2.4 深锥浓密机的应用

张庄矿选矿厂现阶段处理矿石约1.8 万t/d,经前期3段抛尾工序后,总尾砂量产率约33.7%,总尾尾砂经50 m 大井浓缩池沉降后,总尾尾砂3/4进入井下采空区进行充填作业,1/4进入新工艺,经脱水作业后外销。1/4 的浓缩尾砂经尾矿旋流器分级后,沉砂再次经直线脱水筛,筛上中粒级尾砂产率2.1%,超细尾砂由旋流器溢流和直线脱水筛筛下组成,产率6.4%,因此,超细尾砂干量为1 152 t/d。由旋流器溢流和直线脱水筛筛下组成的超细尾砂浓度约18%,根据超细尾砂性质、产能与沉降浓密试验结果,最终确定投资新建15 m深锥浓密机厂房。

新工艺为通过新型高分子耐磨管道将浓度18%的超细尾砂原浆给入新建15 m 深锥浓密机。依据试验结果保持15 m 深锥浓密机耙架压力为160~165 kPa,可获得浓度约62%的超细尾砂底流,同时保证深锥溢流水中杂质含量低于200 mg/L,保证选厂环水水质要求,结果表明15 m 深锥浓密机可满足超细尾砂量的处理要求。新工艺流程见图3。

3 陶瓷过滤机的应用及优化

3.1 过滤脱水试验

试验用TT-96 型特种陶瓷过滤机面积6 m2,真空度-0.098 MPa,将15 m 深锥浓密机底流矿浆给入试验机,经陶瓷板过滤后滤饼含水率低于19%。在卸料时滤饼成块状落下,铲运较为方便,过滤后的水质符合循环用水要求,可循环利用。

3.2 陶瓷过滤机安装及改进

依据每日产能,设计完成3 台TT-96 型特种陶瓷过滤机安装,陶瓷过滤机正常工作转速1.2 r/min,真空度-0.098 MPa,超细尾砂外销产品台时量60 t/h,但产品含水率大于19%,水分过高对外销会产生一定影响,因此将产品含水率降至16%较为合适。因超细尾砂粒级细,对滤板清洗带来一定难度,且过滤水极易被污染,过滤机滤芯每0.5 h 需更换1 次。通过增加沉淀池等方式使过滤水水质提高,过滤水污染问题大幅缓解,滤芯更换频率由0.5 h 延长为3 h,保证了陶瓷过滤机的高效平稳运行。

通过生产现场调查发现,由于陶瓷过滤机过滤软管过长,陶瓷过滤机产生的负压容易将软管压扁而产生堵塞,造成过滤效果不佳;同时陶瓷过滤机滤板清洗不彻底,造成陶瓷过滤机带料效果不佳,造成陶瓷过滤机产品滤饼水分较大。为此,将陶瓷过滤机软管部分切割更换为特种不锈钢管,保证软管长度不超过0.4 m,可避免被产生的负压压扁,保证过滤中的负压稳定;同时进行了陶瓷过滤机清洗用硝酸用量对比试验,确定了更好的硝酸清洗剂添加制度,通过合理配比和延长清洗时间使过滤机清洗彻底,最终外销产品含水率降至16%。

3.3 新材料产线

为了进一步释放张庄矿选厂超细尾砂产能,满足张庄矿现场生产需求,成立了新材料产线。新材料产线通过对含水率16%超细尾砂的加工,最终形成新型墙体材料产品。生产现场根据深锥压力和新材料产线需求,不定时将62%浓度的超细尾砂通过高分子耐磨管将矿浆远距离输送至新材料产线。新产线的建立,彻底解决了深锥压力波动、外销拉运不及时等问题,保证了超细尾砂产线的高效稳定运行。

4 结 语

(1)张庄矿通过试验及现场优化,深锥浓密机和TT 系列特种陶瓷过滤机新工艺很好地应用于-0.074 mm 含量78.6%的酸性高硅超细尾砂中。通过TT 系列特种陶瓷过滤机生产的含水率16%的产品可作为生产新型墙体材料的原料外销,对矿山企业可持续发展提供了新方向。

(2)张庄矿属于大型无尾矿库新型矿山,随着原矿品位的降低,井下充填压力较大,随着超细尾砂脱水处理工艺的建立,为细尾矿综合处理提供了新思路,极大地缓解了采充压力,保障了生产的有序进行。新材料产线建立后,可根据需求灵活输料,为超细尾砂脱水处理新工艺稳定高效运行提供了保障。

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