某330 MW循环流化床锅炉石膏脱水困难原因分析及预防措施

2022-03-18 04:32林增雷李凡林高新强
山东电力高等专科学校学报 2022年1期
关键词:吸收塔石灰石烟道

林增雷,李凡林,张 春,高新强

(顾桥电厂,安徽 淮南 232100)

关键字:石膏含水率;脱水;浓度;浆液置换

0 引言

我国建成投产的火电厂所采用的烟气脱硫系统,90%以上采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺[1-2]。石灰石-石膏湿法脱硫系统在运行过程中控制不好,容易出现石膏含水率大的问题[3]。石膏品质较差时,石膏综合利用价值低,影响石膏的销售;石膏含水率过高时,经常流出石膏库,雨天石膏随雨水流淌,给电厂的环保带来一定的压力[4]。某电厂在吸收塔运行过程中,两台机组出现石膏脱水困难、石膏含水率过高的问题,经取样化验,石膏含水率高达24.39%,石膏成稀泥状。本文针对上述问题,分析石膏含水率高的原因,进行了处理,并提出了预防措施,改善了石膏品质。

1 设备概况

1.1 锅炉及其脱硫设备简介

锅炉为自然循环、循环流化床燃烧方式、单汽包锅炉。锅炉整体支吊在锅炉钢架上,主要由1个膜式水冷壁炉膛,3台汽冷式旋风分离器、汽冷包墙包覆的尾部竖井烟道和布置有SCR(Selective Catalytic Reduction,简称SCR)的后烟道组成。锅炉尾部竖井为前后双烟道结构。烟道上部由膜式包墙过热器组成,中间包墙将尾部竖井烟道一分为二。前烟道布置有3组低温再热器,后烟道布置有4组低温过热器。

锅炉尾部竖井包墙向下,前后烟道合并,装设有烟气调节挡板,并布置有两组高温省煤器。因SCR改造,增加SCR烟道,由高温省煤器出口转折向上将烟气引入SCR烟道,SCR烟道布置有SCR催化剂,向下布置有一组低温省煤器和回转式空气预热器。

每台锅炉设置一套石灰石-石膏湿法脱硫装置,吸收塔直径为12 m,高度为36.8 m,浆池容积为996 m3。吸收塔内配有3层喷淋层和1层托盘,每组喷淋层由带连接支管的母管制浆液分布管道和喷嘴组成。每个吸收塔配3台浆液循环泵,吸收塔的石膏浆液通过石膏排出泵进入石膏水力旋流站浓缩,浓缩后的石膏浆液进入真空皮带脱水机,石膏浆液经脱水处理后进入石膏库存放待运。

1.2 石膏脱水率的标准

根据运行经验,该厂湿法脱硫石膏的含水率一般控制在10%~15%,石膏品质良好。

2 石膏脱水困难原因分析

2.1 粉尘含量

电除尘部分电场短路,出力不正常,吸收塔入口烟气中粉尘含量较大。烟气中的飞灰进入吸收塔浆液,在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂中Ca2+的溶解速率。同时,飞灰中不断溶出的一些重金属如Hg、Mg、Cd,以及脱硫剂中Ca2+与HSO3-的反应,“封闭”了吸收剂的活性,造成石膏成稀泥状。

2.2 氧化风量

氧化风量不足时,石灰石浆液和SO2反应后,生成的亚硫酸钙不能全部转化为二水硫酸钙。亚硫酸钙的氧化率较低,脱硫石膏中就混有大量的亚硫酸钙。亚硫酸钙难以脱水吸干,会导致石膏成稀泥状。

2.3 脱硫浆液pH值

近期脱硫浆液pH值显示异常,pH值控制不理想。脱硫浆液中pH值过高,造成石膏结晶不良,导致脱硫效率下降。pH值过低容易造成石膏不成型,应根据浆液pH值的大小及时增加或者减少石灰石供浆量,保持pH值在4.50~5.00运行。

2.4 石灰石品质

石灰石的品质是影响脱硫运行的一个重要因素,其中碳酸钙含量及成品的细度是关键,杂质增多或碳酸钙含量下降都会使脱硫浆液品质恶化,碳酸钙细度越细反应效果就越好。当碳酸钙含量及成品的细度发生较大变化时,其反应活性降低。SO2难以控制时,运行人员通过大量供浆控制SO2,此时塔内浆液中碳酸钙含量增大。石灰石颗粒易黏结在一起,导致石膏脱水困难。另外,如果石灰石原料中夹带黏土、泥沙等杂质,这些杂质状态不稳定,也会在一定程度上造成脱水困难。

2.5 石膏脱水系统

经过检查发现滤布冲洗水较小及喷嘴有堵塞现象,滤液水箱液位计异常导致真空管密封不严,石膏旋流器沉砂嘴磨损严重。上述问题均会导致石膏脱水系统工作不正常,滤带上石膏和水难以分离,滤饼表面上还有一层水就开始卸料,导致石膏成稀泥状。

2.6 吸收塔内浆液分析

吸收塔内浆液化验数据如表1所示。

表1 吸收塔内浆液化验数据

实际运行过程中,废水处理系统无法满足系统正常运行要求。由表1可见,吸收塔浆液中Cl-、Mg2+含量偏高,导致塔内浆液Cl-、Mg2+富集,酸不溶物超出标准,使浆液品质恶化,造成石膏品质变差。

2.7 入炉煤质

该锅炉入炉煤质化验情况如表2所示。

表2 煤质化验表

由表2可见,实际煤的硫分较小,与设计硫分基本一致。

7月2日至7日,1号和2号机组的负荷一直在173~229 MW范围内波动,吸收塔入口SO2一直在884~1 132 mg/m3范围内波动,与入炉煤的硫分吻合。

2.8 工艺水水质

7月2日,周边降雨量较大,水质浑浊,添加助凝剂阳离子聚丙烯酰胺(PAM)10%溶液,改善水质。PAM随来水进入脱硫塔内,使浆液的石膏晶体不待长大就被吸附形成凝胶状,导致石膏脱水能力急剧下降。

通过上述分析,确定石膏成稀泥状的主要原因为汛期降雨量较大,淮河来水水质较差,该厂水预处理系统出力不足。为控制水质需增大加药量,造成未完全反应的药品进入脱硫塔,浆液的石膏晶体不待长大就被吸附形成凝胶状,致使石膏脱水能力急剧下降,造成石膏含水率过高。

3 处理过程

1)1号和2号机组同时启动两台氧化风机增加氧化风量,降低亚硫酸钙的浓度,保持吸收塔3台浆液循环泵运行,维持pH值在4.50~5.00范围内,提高吸收塔运行液位,增大液气比,降低石膏过饱和度。

2)石膏脱水系统连续运行,降低吸收塔浆液密度,减少吸收塔内有害离子Cl-、Mg2+的浓度。

3)每日对石膏、吸收塔浆液、石灰石浆液等进行取样化验,连续监测吸收塔浆液密度、pH值、石灰石品质、石膏含水率等指标,指标异常时及时调整。

4)检查真空皮带脱水机真空盒及真空管道的密封性,清理真空泵吸入口滤网,更换石膏旋流站旋流子沉沙嘴,调整旋流站入口压力、流量,化验旋流子底流及溢流浆液含固量,使用高压冲洗水枪冲洗滤布,确保石膏脱水系统正常运行。

5)增加车辆拉运频次,稀泥状石膏拉运期间采取覆盖塑料薄膜、增加临时围堰等措施,保证拉运期间无散落。

6)对1号和2号吸收塔浆液进行置换。

通过采取以上措施,两台吸收塔脱水石膏含水率下降,石膏浆液恢复正常。

4 预防措施

为防止发生类似的问题,采取以下预防措施:

1)加大化验分析力度,严密监视吸收塔浆液各项指标。

2)对水预处理系统进行改造检修,提高水的处理能力。

3)关注水质情况,加药量增加时脱硫专业技术人员提前做好预防措施。

4)控制吸收塔内有害离子含量低于标准值。

5)浆液箱低液位运行时,需及时置换浆液。

6)石膏库周边增设围堰,避免类似问题发生时污染周边环境卫生。

7)加强电除尘器各个电场的检查调整,确保高压柜投入,合理设置二次电压和二次电流,减少电场火化率,确保电除尘器出力正常。

8)改造脱硫废水处理系统,加强废水排放,将吸收塔内Cl-含量控制在20 000 mg/l以内。

9)向吸收塔地坑适当添加合格的石膏,提高吸收塔浆液中的石膏晶种含量。

10)定期检查氧化风机电流,若电流升高,氧化风管可能结垢严重,需及时对氧化风管进行清垢处理;及时启动备用氧化风机,两台氧化风机运行,增加氧化风量。

11)加强对石灰石及石灰石浆液的化验,保证石灰石品质、浆液细度在规定范围内。

12)定期检查真空盒压力、滤液水箱液位计,发现问题及时处理;定期调整旋流器压力、化验旋流器溢流、底流石膏浆液含固量,检查沉沙嘴磨损情况,确保石膏脱水系统工作正常。

5 结语

石膏脱水困难是湿法脱硫的共性问题,主要是Cl-、Mg2+浓度过高,浆液品质恶化的影响,需从外部介质、废水处理及设备运行状况等多方面进行分析调整,合理控制系统主要运行参数,确保石膏品质。

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