尿素系统提产优化总结

2022-03-09 02:18张东旭杨建霞
氮肥与合成气 2022年3期
关键词:液氨冷凝器温水

张东旭, 吴 涛, 杨建霞

(兖矿新疆煤化工有限公司, 乌鲁木齐 830000)

兖矿新疆煤化工有限公司60万t醇氨联产项目,其产能规模为30万t/a甲醇、52万t/a尿素,同时副产2.6万t/a硫酸及5万t/a液氧,于2012年投产运营。虽然系统稳定运行近10a,但是产量、氨耗等指标遇到瓶颈。为达到增产降耗的目标,尿素车间聘请有关专家,结合系统实际给出可行性意见并调整工艺指标,最终取得了良好效果。

1 尿素装置工艺简介

二氧化碳气体压缩系统:从前工序净化装置来的二氧化碳,经蒸汽透平离心式压缩机后进入尿素装置高压系统。

液氨给料系统:来自液氨球罐的液氨经输氨泵、高压液氨泵加压进入高压氨加热器,加热后进入高压喷射器,与被吸入的甲铵液混合送入高压甲铵冷凝器上部。

尿素合成系统:尿素合成塔、汽提塔、高压甲铵冷凝器和高压洗涤器组成高压圈,是尿素生产装置的核心部分。二氧化碳与液氨在尿素高压圈装置中合成尿素。

循环吸收系统:来自尿素装置高压圈的尿液进入精馏塔分离,分离后尿液进入尿液槽,气体送到低压甲铵冷凝器冷凝吸收,吸收后的气液混合物溢流到低压甲铵冷凝器液位槽,液体从其液位槽底部导出,经高压甲铵泵加压后,送入高压洗涤器顶部。

蒸发造粒系统:从尿液槽来的尿液,经尿素蒸发系统蒸发后,尿液质量分数达到99.7%,由尿素熔融泵加压送至造粒塔通过喷头将尿液喷出,液滴被塔底进入的空气冷却凝固。落到塔底的尿素颗粒温度约为70 ℃,经由刮料机刮入下料槽,由造粒塔皮带送入成品包装部称重计量后包装入库。按照GB/T 2440—2017 《尿素》标准要求,生产的尿素达到优级品级别。

解吸水解系统:针对尿素生产中的氨水,解吸水解装置将NH3、CO2、尿素与H2O分离,处理合格的H2O返回公用工程回收利用,NH3、CO2和尿素返回尿素装置用于尿素生产[1]。

粉尘回收系统:2017年8月投用该装置后,塔顶粉尘质量浓度由100 mg/m3降至30 mg/m3以下,氨质量浓度在10 mg/m3以下,环保效果良好,达到设计要求。

2 系统问题及可行性优化

系统经过近10a运行,产量、氨耗、蒸汽等指标已经达到极限,且存在低压循环负荷重、压力不稳定等问题。一旦压力超过0.32 MPa,则带动蒸发系统真空阶段性波动。高压洗涤器尾气放空阀开度大,氨尾气排放虽符合国家要求,但仍有可控价值。现针对系统问题提出相关优化调整。

2.1 降低高压洗涤器调温水温度

NH3、CO2、甲铵液在高压洗涤器中反应放热,通过在壳侧用高压调温水(密闭循环水)换热移走反应放出的热量,同时也减少去后系统的物料,以减轻后系统的负荷。过程中,需要调控高压调温水温度。若温度过低,则会过度冷凝,使高压洗涤器列管结晶堵塞,造成系统停车;若温度过高,则吸收效果差,后系统负荷重且氨耗大。对比分析脱硫脱氢的情况,虽然专家建议将高压调温水温度控制在90 ℃左右,但综合考虑安全性及设备情况后决定逐步降低其温度,从119.5 ℃下降至116 ℃。有些企业利用温差实现了高压调温水发电,且取得了一定的经济效益[2-3]。

2.2 提高精馏塔温度,降低低压甲铵冷凝器调温水温度

从汽提塔来的物料中,含有NH3、CO2、H2O、甲铵、尿素等组分,在精馏塔中继续进行尿液提浓,减轻后续蒸发系统的负荷压力,保证蒸发系统的稳定运行。降低低压甲铵冷凝器调温水温度,其原理同于降低高压调温水。将精馏塔温度提高约0.5 K,蒸发系统稳定,温度和真空度波动情况减少。同时,低压循环系统中,减小低压甲铵冷凝器液位槽气相压力阀开度,会降低放空气中的氨损失。

2.3 提高汽包压力,升高合成塔出液温度

在合成塔内反应分两步,化学式为:

(1)

(2)

第二步甲铵分解生成尿素为尿素合成反应的速控步骤,一般在高压甲铵冷凝器中未反应的NH3、CO2在尿素合成塔中进一步反应,为甲铵脱水生成尿素提供热量。可以通过提高汽包压力,使一部分外部热量随物料进入合成塔,为甲铵分解生成尿素提供热量,从而获得较高的转化率。

提高合成塔出液温度(TI8010)至183.5 ℃以上,低压汽包压力随之从0.352 MPa提至0.361 MPa。

2.4 调整高饱器,提高汽提塔效率

高饱器主要作用是汽提分解甲铵,化学式为:

(3)

甲铵分解的和未参加反应的NH3、CO2、H2O等返回高压甲铵冷凝器继续反应。分解所需热量由壳侧2.5 MPa蒸汽提供,蒸汽压力直接影响了汽提塔工作效率,同时也影响后工段的稳定运行。提高壳侧压力,可提高甲铵分解效率,降低低压循环非必要负荷。高饱器压力高会使产品中缩二脲含量上升,从而影响产品质量,因此需兼顾多方确定工艺指标。一般在满负荷下提升到2.010 MPa左右即可。前期氨水槽“冒气”,现场局部有氨味,发现低压循环负荷重、氨耗高等问题。经过车间排查,发现气体出液有“串气”,通过提高汽提塔液位并调整各工艺指标后,氨水槽“冒气”现象得到改善。

调整高压调温水温度、汽包压力、低压调温水温度、精馏塔温度、汽提塔壳侧(高饱器)压力后,同等负荷下系统产量提高,且整个工艺系统更加稳定,尾气放空量减少,现场效果明显改善[4]。

3 经济效益

在满负荷30 000 m3/h情况下,对比系统优化前后的产量及消耗数据(见表1和表2)。

表1 系统优化前产量及消耗对比 t

表2 系统优化后产量及消耗对比 t

新疆昼夜温差大,造成循环水温度变化,导致产量有差异。3月后温度逐渐回升,对系统负荷影响明显(尤其是CO2气体、冷却循环水等)。由表1和表2可知:日产尿素增加5.85 t,氨耗减少0.000 2 t,折合液氨日消耗减少0.380 t。

全年(按300 d计算)系统运行,尿素产量增加1 755 t,节约液氨量为114 t,按尿素价格为1 800元、液氨价格为2 800元计算,则可增加315.9万元收入,节约31.9万元成本。

6 结语

通过优化系统和调整指标,实现了系统更高效的运行,达到节能降耗、提产增收的目标。与此同时,加强行业交流、借鉴,为国产尿素及化工行业的发展不断努力。

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