孙如珂
(山东科技大学,济南 250031)
某火力发电厂一期2×330 MW机组锅炉为东方锅炉厂设计、生产的亚临界、单炉膛、中间一次再热自然循环固态排渣汽包炉,采用π型布置,型号为DG1025/18.2-II4。锅炉配备4套中储式制粉系统,制粉系统采用低速钢球磨、中间储仓式、乏气送粉。锅炉采用四角切圆燃烧,每个角从下到上布置A~F共6层燃烧器,对应A~F共6层给粉机。汽包的正常水位线在汽包中心线以下100 mm(即0位),锅炉在正常运行中,维持汽包水位在-50~50 mm的范围内[1]。汽包水位设置有报警保护,高Ⅰ值为+100 mm、 高Ⅱ值为+150 mm、高Ⅲ值为+300 mm、低Ⅰ值为-100 mm、 低Ⅱ值为-150 mm、低Ⅲ值为-300 mm。汽包水位高Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ值和低Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ值报警可靠,当发生汽包水位高Ⅲ值(+300 mm)或汽包水位低Ⅲ值(-300 mm)报警保护时,锅炉主燃料跳闸(Main Fuel Trip,MFT)。
2015年4月10日11:47:51,2#机组负荷296.63 MW, 炉膛压强为-123 Pa,汽包水位为-14 mm,A、B、C、D、E这5层给粉机在投,汽泵转速调节在“自动”运行方式。11:48:00,炉膛压强升至679 Pa;11:48:26,汽包水位由正常水位降至-266 mm后快速上涨;11:50:08,锅炉MFT动作。首出原因为汽包水位高。
1.1.1 锅炉燃烧调整情况
11:47:53,2#机运行监盘人员发现炉膛负压由-123 Pa 突升至+674 Pa,同时A3、B3、C3、D1、E3、C2、D3、A2、B2、A1、A4、B1、B4、E1共14台 给 粉机因失火陆续跳闸,且炉膛燃烧不稳,监盘人员紧急投入AB1、AB3、AB2、AB4油枪后,油枪着火正常。11:49:03运行监盘人员陆续将跳闸给粉机投入运行,锅炉负压恢复正常,燃烧趋于稳定。
1.1.2 汽包水位调整情况
11:48:14,运行监盘人员发现汽包水位低Ⅰ值光字牌报警。11:48:26,汽包水位降至-266 mm后,开始快速回升。11:50:00,运行人手动降低小机指令,11:50:08,小机指令由83.4%降至78.35%时,汽包水位高Ⅲ值报警,锅炉MFT动作。
1.2.1 调阅DCS历史曲线及询问当值运行人员锅炉燃烧情况
调阅分布式控制系统(Distributed Control System, DCS)运行操作记录无异常操作。11:47:53,锅炉送风在手动控制方式,其中A侧为变频方式、B侧为入口挡板方式,两侧指令分别为49%、76%;引风在自动控制方式,A、B两侧控制指令为63%,锅炉风量为73%、炉膛压强为-120 Pa。11:48:00,炉膛压强快速上升至 679 Pa。11:47:57—11:48:05,8 s时 间 内A3、B3、C3、D1、E3、C2、D3、A2、B2、A1、A4、B1、B4、E1共14台给粉机先后因失火跳闸,但联锁动作正常。
1.2.2 调阅DCS汽包水位调节历史数据
11:48:01,小机DCS转速指令正常,汽包水位为 -8 mm。11:48:15,汽包水位快速下降至-136 mm。同时,给水自动控制因汽包水位实际值与设定值偏差大(120 mm)而切为手动。11:48:26,汽包水位降至 -266 mm后,开始快速回升。11:49:34,汽包水位恢复至0 mm。11:49:47,汽包水位高Ⅰ值报警。11:49:52,汽包水位高Ⅱ值报警(150 mm),事故放水门联开。11:50:00,汽包水位达到233 mm,运行人员开始降低小机指令。11:50:08,给水指令由83.4%降至78.35%时,给水流量为1 132 t·h-1,蒸汽流量为703 t·h-1,给水流量高于蒸汽流量429 t·h-1,汽包水位高Ⅲ值保护动作。
1.2.3 调阅DCS锅炉吹灰历史数据
4月7—9日炉膛吹灰器、过再区域吹灰器吹灰正常。4月10日11:48:01,2#锅炉正在进行过热器吹灰,吹灰器L08、R6在吹灰状态,其操作记录分别如图1和图2所示。这两只吹灰器近3日均进行了正常吹灰,且无异常。就地通过观察孔检查炉膛结焦情况,发现炉内水冷壁无结焦现象。
1.2.4 调阅2#炉除渣系统DCS历史记录及渣斗观察孔监控录像
调查结果显示,2B侧除渣情况为:4月9日20:00至4月10日锅炉MFT前,2B侧共除渣3次,除渣正常。2A侧除渣情况为:4月9日20:31,2A侧渣斗除渣一次,除渣结束后,渣斗观察孔监控录像不见火;4月10日5:58—6:16,2A侧除渣一次,除渣结束后,渣斗观察孔监控录像不见火;8:35,运行人员开始2A侧除渣,发现不下渣,然后联系灰水检修人员处理;10:25,检修人员打开2A渣斗罩壳后,取出炉内受热面脱落护板两块,如图3所示;11:17,2#炉开始正常除渣;11:30,渣斗观察孔监控录像出现正常火光;11:53,2#炉MFT动作,运行人员接值长令后,2#炉2A侧渣斗停止除渣。
就地检查3台汽包水位变送器无异常,水位变化趋势一致。检查蒸汽流量、给水流量测量回路正常。检查给水自动控制指令正常。检查小机转速与调节指令变化趋势一致,就地检查小机及给水系统设备状态无异常。机组跳闸后,就地检查发现2A侧渣斗泄压阀不通畅,2B渣斗泄压阀动作正常。
经过分析可知:锅炉MFT动作的原因是汽包水位高Ⅲ值报警保护;汽包水位高的原因是火检丧失,14台给粉机短时间(8 s)内切除使锅炉无煤粉燃烧,导致炉膛热负荷降低、汽包水位下降、水位实际值与设定值偏差大(超过120 mm),运行操作人员将给水由自动调节切换为手动调节后,炉膛内热负荷的突降,导致给水流量高于蒸汽流量,使汽包水位快速回升,再加上运行操作人员手动调节小机转速不及时,从而造成汽包水位高Ⅲ值报警[2];火检丧失的原因是2A侧渣斗自4月9日20:31后排渣不畅,导致渣位升高,在4月10日恢复正常除渣时,积攒堆积的热灰渣同时塌落至渣井,集中快速加热了渣井内的冷渣水,从而产生大量水蒸气,水蒸气上升遮挡火检,造成火检丧失;灰渣塌落的原因是炉内受热面护瓦脱落,造成排渣门处局部堵塞,除渣不畅,但运行人员未及时发现异常情况,导致灰渣大量堆积,在除渣恢复正常时,引发上部灰渣松动、塌落。
综上所述,此次事件的诱因是除渣不及时,渣斗内渣位较高,灰渣塌落至渣斗水池内,产生的大量水蒸气上升遮挡火检,因检测不到火而导致部分给粉机切除;锅炉运行人员虽然及时处理稳定了燃烧,但是未及时干预给水,导致给水量大于蒸发量,造成汽包水位上升过快,从而触发汽包水位高Ⅲ值保护动作,机组跳闸[3]。
第一,运行操作人员应急处理不力。在异常情况发生时,水盘监盘人员未能及时做出准确判断并采取果断措施,导致异常情况进一步扩大,从而触发汽包水位高Ⅲ值动作,机组跳闸。第二,当班单元长协调指挥不力。在异常情况发生时,未能组织本班人员正确及时处置。第三,运行值班人员责任心不强。除渣过程中没有发现下渣不畅问题,除渣不彻底导致渣斗渣位上升。第四,运行操作人员应急处理培训不到位,对部分业务水平较低的人员未采取有效的培训,致使工作人员的技能不能满足应急处理需要。第五,运行监督管理不到位,运行专业之间除渣协调不力,事故预想重视程度不足,运行应急处理及运行设备异常管理存在薄弱环节。第六,技术监督指导不足,对炉内受热面护瓦检修质量把关不严,未对除渣运行措施进行梳理完善。
针对上述问题,可采取以下防范措施:第一,加强运行人员业务培训,提高人员操作技能;第二,利用事故预想、反事故演习、月度(季度)考试等方式,对重点岗位、关键人员开展针对性培训,重点培养运行人员在设备异常情况下的分析处理能力,切实提高业务技能水平;第三,完善机组紧急情况下的处理应急措施,强化事故处理协调指挥能力,定期进行仿真机培训,提高运行人员应急判断及快速反应操作能力[4-5];第四,强化灰水运行值班人员的责任心教育,加大除渣过程的监督、检查及考核力度;第五,加强异常除渣工况下运行专业之间协调、措施落实的监督,针对汽包水位波动异常运行工况,提高班组人员对措施掌握的现场考问和反事故应急演练抽查频次,以弥补汽包水位应急调整的短板;第六,加强炉内受热面检修质量监督,梳理完善除渣运行措施,并完善应急处理措施,组织开展汽包异常水位调整应急技能专项培训。
在构建以风、光、电等新能源为主体的新型电力系统的过程中,燃煤发电更多地进行调频调峰起到了电力系统压舱石的作用,因此燃煤发电机组的安全运行尤为重要。汽包锅炉因汽包水位异常引起的机组停运事件较为普遍,本文通过系统分析,剖析了机组运行、检修、人员培训等方面的管理问题,具有普遍的借鉴意义。