净水厂达设计规模水量下的运行工艺校核研究

2022-02-10 08:37史伟曹辉卫平
中国设备工程 2022年2期
关键词:平流供水量混合器

史伟,曹辉,卫平

(1.芜湖华衍水务工程有限公司;2.江北华衍水务有限公司,安徽 芜湖 241000)

国家《室外给水设计标准》(GB50013—2018)已自2019年8月1日起正式实施,新版《标准》对净水厂工艺提出了更高的要求。基于此背景下,净水厂需结合已建水厂未来供水量趋势对净水工艺进行校核。

1 水厂工艺及运行概况

A水厂位于城区北部,设计总规模35万m3/d,其中一期工程15万m3/d,20世纪前竣工投产;二期工程20万m3/d于新建投产。水厂取水水源为长江,主要负责城中、城东及城北开发区用水的供水任务。目前,水厂采用取水、配水井、静态混合器、折板絮凝反应池、平流沉淀池、V型滤池、液氯消毒、供水等常规处理工艺,A水厂工艺流程图如下图1。现阶段水厂对外供水量约为25~30万m3/d,从近年供水趋势看,年供水量增加约5%,预计3~5年即将达到设计供水规模35万m3/d。基于水量增长的背景下,急需对水厂一期全工艺流程进行校核,并提出可行的优化或改造建议。

图1 A水厂工艺流程图

2 取水系统

目前,水厂取水头部共设置8个进水口,其中4个进水口尺寸为2m×2m,4个进水口尺寸为2m×1.5m,进水口面积为28m2,栅条宽度10mm,格栅间距50mm,经计算,当水厂供水量35万m3/d时,取水量达到Q=35×(1+5%)×(1+5%)=38.59万m3/d(考虑取水浑水管漏损率5%、水处理自用水率5%)时,取水头部过栅流速0.353m/s,对照《室外给水设计标准》(GB50013-2018)(下文简称标准)“5.3.18-2河床式取水构筑物无冰絮时宜为0.2~0.6m/s”,满足标准设计要求。

水厂取水自流管和浑水管分别为DN1600钢管和DN1400钢管,各设有2根。根据标准5.3.21“进水自流管或虹吸管的设计流速不宜小于0.6m/s。必要时,应有清除淤积物的措施。虹吸管宜采用钢管。”经校核,取水量达到38.59万m3/d时,原水自流管管道流速1.17m/s,事故时管道流速1.63m/s;原水输水管道流速1.52m/s,事故时管道流速1.03m/s,满足标准规定的不淤流速同时,也能保证水厂的取水需求。

3 厂区水处理系统

3.1 配水井

水厂设有1座配水井(分为2格),配水井的功能主要为向2座絮凝沉淀池配水,进水管为2×DN1400。出水管2根,其中1根DN1400至一期反应池,距离约100m、1根DN1600至二期反应池,距离约45m。配水井配水堰堰长分别为34.9m和46.3m,当水厂设计水量35万m3/d,配水井配水堰设置能够满足一、二期系统的均匀配水,堰上水头约为88mm。但是,由于配水井出水水位与絮凝池进水设计水位差为1.30m,当水厂供水能力达到35万m3/d时,配水井堰口会出现淹没流,分析原因是由于当进水流量达到35万m3/d时,配水井至反应池之间管道及水头损失增加,设计过程中,1.30m的水位差取值偏小,导致配水井出水堰水头抬高,表1为计算后的配水井至絮凝池水头损失复核计算表。

表1 配水井至絮凝池水头损失复核计算表

从上述分析可见,当水厂按设计流量35万m3/d运行时,配水井出水水位与絮凝池进水水位1.30m的水位差无法满足要求,会导致配水井淹没流出流,因此建议当供水量上升到35万m3/d前将静态混合器改为机械混合池,或采用改造静态混合器的方法进一步降低水头损失,保证取水水量和水压的需要。

3.2 静态混合器

水厂混合的方式采用管式混合器,管式混合器水头损失较大,当水厂进水流量达到35万m3/d,水头损失达1.5~1.6m,设计的配水井至絮凝池水位差无法满足要求。

3.3 折板絮凝、平流沉淀池

水厂一期絮凝反应池设计规模15万m3/d,1座,分2格,单格设计规模为7.5万m3/d,絮凝池采用折板絮凝池,折板为混凝土结构,池长20m,宽16.75m,池高3.6m,池内水深3.3m,絮凝时间19.65min。水厂满负荷时折板絮凝池运行状态稳定,矾花生成良好,设计参数满足标准要求。

水厂一期平流沉淀池设计规模15万m3/d,分2格,单格设计规模为7.5万m3/d,设三道导流墙,每格宽4m,每池内三角堰总长254m,单格池长97m,宽16.75m,池高3.3m,水深3m。对照《室外给水设计标准》(GB50013-2018)9.4.8,平流沉淀池集水槽溢流率不宜超过250m3/m.d,建议后期改造时,加长集水槽条数或指型槽长度至少8m,将实现集水槽溢流率低于246m3/m·d。

根据标准9.4.17,9.4.19对满负荷下工况进行了比较。除沉淀时间外,一期工艺15万m3/d运行时相关指标均满足设计标准,但是,水厂在冬季运行时,需重点关注低温低浊的水质净化,建议水厂适当储备助凝剂提高期间的水处理混凝、沉淀效果,表2为平流沉淀池校核的主要指标。

表2 平流沉淀池校核的主要指标

3.4 气水反冲洗滤池

水厂滤池共26组,均为气水反冲洗滤池,生产运行稳定且反冲洗布水均匀,过滤状态良好,出水浊度稳定,对原水水质变化有较强的适应性。达到了设计规模35万m3/d滤池设计参数满足《室外给水设计标准》(GB50013-2018)要求,水厂滤池出水浊度一般为0.2~0.4NTU,即使在满负荷下也能够满足《国家生活饮用水卫生标准》不高于1NTU的要求。

3.5 清水池

水厂设有2座清水池,水厂清水池总库容为3.84万m3,有效水深均为3.80m。其中一期清水池有效容积15000m3,进出水管为DN1400钢管。二期清水池有效容积23400m3,进水管为DN1600,出水管为DN1400钢管。

经分析达到设计规模时,清水池实际使用调蓄容积为(10932+1558)×1.5=18735m3,最不利时调节比例为11%,参照标准“7.6.4水厂清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的10%~20%确定。”基本能满足水厂调节下限需求(表3)。

表3 清水池达设计水量下的进出水量

4 送水系统

送水泵房为半地下自灌式,内设有5台卧式离心泵,4用1备。送水泵房一期出厂管管道直径DN1400,二期出厂管管道直径DN1800。根据水厂近年供水量统计数据,送水泵房供水日变化系数在1.1~1.2,时变化系数为1.3~1.4,出厂压在0.28~0.4MPa。

当水厂达到35万m3/d满负荷运行时,4台水泵需要全开,部分时段需开启5台水泵。主要原因是外部管网在高峰期保证末端压力时,出厂压力达到0.39MPa,推算水泵在供水高峰时的实际扬程为45m,超过水泵额定工况点扬程,单泵出流量低于额定流量。因此,需新增泵组,并考虑适当增加供水流量和扬程。

5 结语

(1)现状。取水泵房、取水头部、原水自流管、原水输水管均能满足35万m3/d运行要求。(2)配水井配水堰设置能够满足一、二期系统的均匀配水。水厂按设计流量35万m3/d运行时,设计流程中预留的配水井出水水位与絮凝池进水水位1.30m的水位差无法满足要求,从而导致配水井雍水(淹没流)。建议对静态混合装置进行改造。(3)折板絮凝、平流沉淀池设计参数满足《室外给水设计标准》(GB50013-2018)要求,沉淀池出水浊度在3NTU以下。一期沉淀池设计溢流率建议在技改时沉淀池指形槽长度增加8m,指形槽增加后溢流率为246m3/m·d。(4)水厂滤池生产运行稳定,反冲洗布水均匀,过滤状态良好,出水浊度稳定,对原水水质变化有较强的适应性。滤池设计参数满足《室外给水设计标准》(GB50013-2018)要求。(5)清水池调节容积满足标准要求。(6)送水泵房泵组备用率不足,且改造时需考虑提高额定流量和扬程。

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