王林
云南华电鲁地拉水电有限公司 云南 昆明 650000
500kV鲁昆乙线线路全长215km。线路保护配置了2套不同厂家的集成辅助保护的光纤纵联电流差动保护,主一、主二分别为南瑞继保公司的PCS-931N5YZ型及北京四方公司的CSC-103AYN型保护装置,每套保护装置均采用两路复用光纤通道。500kV鲁昆乙线电厂侧新增了高抗刀闸及融冰刀闸。
本次启动±800kV昆北换流站需对500kV鲁昆乙线充电,检查500kV鲁昆乙线PT充电正常,PT二次电压幅值、相序正确,检查500kV鲁昆乙线线路高抗充电正常。对500kV鲁昆乙线及鲁昆乙线线路高抗保护、测量、计量、录波、安稳、行波等装置进行带负荷和极性测试,检查相关保护装置差流正常;500kV鲁地拉电厂从±800kV昆北换流站侧充500kV鲁昆乙线,在500kV鲁地拉电厂检查500kV鲁昆乙线线路PT充电正常,PT二次电压幅值、相序正确,鲁昆乙线CT极性正确,差动保护无异常(冲击5次)。对500kV鲁昆乙线的相关保护、计量、测量、安稳、行波、录波装置进行带负荷和极性测试,检查相关保护装置差流正常[1]。
500kV鲁昆乙线线路及其附属设备。
500kV鲁昆乙线高抗刀闸及其附属设备。
500kV鲁昆乙线融冰刀闸及其附属设备。
500kV鲁昆乙线间隔开关设备及其附属设备。
启动试验前待启动设备应满足《中国南方电网电力调度管理规程》相关规定[2],并且满足以下各项工作要求:
本次待启动一、二次设备施工完成,已按有关规程、规定经运行单位验收合格,临时安全措施已拆除,与带电设备之间的隔离措施已做好,所有施工人员已全部撤离现场,启委会确认已具备启动条件。
500kV鲁昆乙线线路参数测试完成且合格,输电线路两侧经过一次核相工作,其相序正确,线路全线绝缘检测合格。
启动前鲁地拉电厂站内一次设备交接试验已完成并经过验收合格。
电流回路的接线已根据调继[2007]2号文的要求完成。
待启动范围内的所有CT二次绕组均能进行带负荷测试极性工作,无法用负荷电流、励磁涌流等进行带负荷测试的绕组应在启动结束前向调度申请退出相关保护,待极性校验正确后方可投入,运维单位做好记录备案。
录波装置、保信子站、行波装置等已完成主机加固并满足网络安全要求。站端保信子站、智能录波器与调度端保信主(分)站联调完毕。
所有启动范围内的继电保护和安全自动装置二次回路接线准确无误。保护完成了整组传动试验。
500kV鲁昆乙线线路保护的光纤通道与对侧通道联调完毕。
所有待启动回路的电流互感器已做一次通流试验,确认除极性外回路正常,可以真实反应一次电流值。
启动前现场核对主接线图与现场设备一致。
启动开始前,参加启动调试的有关人员应熟悉厂站设备、启动方案及相关的运行规程规定。与启动有关的运行维护单位应根据启委会批准的启动方案,提前准备操作票。
启动前现场应与相关调度核对新设备启动试运行方案,以保证启动试运行方案一致。
启动前一次、二次设备运行方式满足要求,按继电保护临时措施植入临时定值。
在启动指挥部的统一领导下,按职责分工认真操作。
(1)500kV鲁地拉电厂:合上500kV鲁昆乙线54136刀闸。
(2)500kV鲁地拉电厂:合上500kV第一串54121、54122、54132、54131刀闸。
(3)±800kV昆北换流站:合上500kV第七串50722、50721、50711、50712刀闸。
(4)±800kV昆北换流站:控制500kV母线电压不超过540kV,合上500kV鲁昆乙线5071开关,对500kV鲁昆乙线第1次充电,检查设备充电正常,保持15分钟。
(5)±800kV昆北换流站:检查500kV鲁昆乙线线路PT充电正常,PT二次电压幅值、相序正确,并与500kV#2M母线PT进行核相,检查500kV鲁昆乙线相关装置电压测量值正常(保护、测控、计量、录波等)。检查500kV鲁昆乙线高抗保护极性正确,差流正常。
(6)500kV鲁地拉电厂:500kV鲁昆乙线冲击电流进行录波分析,检查500kV鲁昆乙线线路PT充电正常,PT二次电压幅值、相序正确;并分别与500kV#2M母线PT进行核相;检查500kV鲁昆乙线相关装置电压测量值正常(保护、测控、计量、录波等)。核对500kV鲁昆乙线高抗保护极性正确,差流正常。
(7)±800kV昆北换流站:断开500kV鲁昆乙线5071开关。
(8)±800kV昆北换流站:控制500kV母线电压不超过540kV,合上500kV第七串联络5072开关,对500kV鲁昆乙线路进行第2次充电,检查设备充电正常,保持15分钟。
(9)±800kV昆北换流站:检查500kV鲁昆乙线路PT充电正常,PT二次电压幅值、相序正确,并与500kV#1M母线PT进行二次核相,检查500kV鲁昆乙线相关装置电压测量值正常(保护、测控、计量、录波等)。
(10)500kV鲁地拉电厂:对500kV鲁昆乙线冲击电流进行录波分析,检查500kV鲁昆乙线线路PT充电正常,PT二次电压幅值、相序正确,并分别与500kV#2M母线PT进行核相;检查500kV鲁昆乙线相关装置电压测量值正常(保护、测控、计量、录波等)。
(11)±800kV昆北换流站:断开500kV第七串联络5072开关。
(12)±800kV昆北换流站:控制500kV母线电压不超过540kV,合上500kV第七串联络5072开关,对500kV鲁昆乙线路进行第3次充电(每次充电时间间隔大于5分钟)。
(13)500kV鲁地拉电厂:检查设备充电正常。
(14)±800kV昆北换流站:断开500kV第七串联络5072开关。
(15)±800kV昆北换流站:控制500kV母线电压不超过540kV,合上500kV第七串联络5072开关,对500kV鲁昆乙线路进行第4次充电。
(16)500kV鲁地拉电厂:检查设备充电正常。
(17)±800kV昆北换流站:断开500kV第七串联络5072开关。
(18)±800kV昆北换流站:控制500kV母线电压不超过540kV,合上500kV鲁昆乙线5071开关,对500kV鲁昆乙线路进行第5次充电,检查设备充电正常。
(19)500kV鲁地拉电厂:检查设备充电正常。
(20)500kV龙开口电厂:退出500kV龙昆甲线龙开口电厂侧重合闸。
(21)500kV鲁地拉电厂:断开500kV第二串联络5422开关、500kV鲁昆甲线5421开关,500kV鲁昆甲线短时停电。
(22)南网总调:龙开口、鲁地拉电厂各开2台机,控制两厂总出力不超过460MW,其中龙开口电厂440MW,鲁地拉电厂20MW运行。
(23)500kV鲁地拉电厂:注意潮流控制,开展调度员潮流计算,确保合环后线路潮流小于开关充电保护定值:690MVA,检查500kV鲁昆乙线5413开关同期角度小于10度。用500kV鲁昆乙线5413开关同期合环,检查鲁昆乙线路保护、短引线保护及测量、计量、录波、行波、安稳等装置极性正确,差流正常。
本文对变速器进行差速器耐久性试验,检测零部件使用寿命情况。试验测试过程中,变速器出现异响,立即停止试验,拆箱检测后,发现差速器壳体破损,行星齿轮轴断裂。行星齿轮轴材料为42CrMo,材料执行标准GB/T 3077《合金结构钢》。为保证行星齿轮轴的耐磨性和疲劳强度,本文零件热处理工艺:淬火+回火+表面气体渗氮。
(24)±800kV昆北换流站:检查鲁昆乙线路保护及测量、计量、录波、行波、安稳等装置极性正确,差流正常。
(25)500kV鲁地拉电厂:断开500kV鲁昆乙线5413开关。
(26)±800kV昆北换流站:断开500kV鲁昆乙线5071开关。
(27)±800kV昆北换流站:控制500kV母线电压不超过540kV,合上500kV第七串联络5072开关,对500kV鲁昆乙线线路充电。
(28)500kV鲁地拉电厂:注意潮流控制,开展调度员潮流计算,确保合环后线路潮流小于开关充电保护定值:690MVA,检查500kV鲁昆乙线5412开关同期角度小于10度。用500kV第一串联络5412开关同期合环,检查鲁昆乙线路保护、短引线保护及测量、计量、录波、行波、安稳等装置极性正确,差流正常。
(29)南网总调:龙开口、鲁地拉电厂各开2台机,控制两厂总出力不超过1100MW,龙开口电厂550MW,鲁地拉电厂550MW,确保鲁昆乙线潮流小于开关充电保护定值:690MVA。
(31)500kV鲁地拉电厂:用500kV鲁昆乙线5413开关同期合环,检查500kV鲁昆乙线线路保护、500kV鲁昆乙线短引线保护差流正常。
(32)±800kV昆北换流站:用500kV鲁昆乙线5071开关同期合环,检查500kV鲁昆乙线线路保护差流正常。
(33)500kV鲁地拉电厂:用500kV鲁昆甲线5421开关同期合环、用500kV第二串联络5422开关同期合环。
(34)500kV龙开口电厂:投入500kV龙昆甲线龙开口电厂侧重合闸。
(35)±800kV昆北换流站:退出5071、5072开关的充电保护(调整压板和控制字确保退出),并按正式定值单恢复5071、5072开关保护正常运行定值,临时措施定值单作废,5071、5072开关重合闸暂不投入。
(36)500kV鲁地拉电厂:退出5412、5413开关的充电保护(调整压板和控制字确保退出),并按正式定值单恢复5412、5413开关保护正常运行定值,临时措施定值单作废,5412、5413开关重合闸暂不投入。
(37)南网总调:龙开口、鲁地拉电厂出力按计划曲线执行。
(1)±800kV昆北换流站:500kV鲁昆乙线运行24小时后,按正式定值单要求投入5071、5072开关重合闸。
(2)500kV鲁地拉电厂:500kV鲁昆乙线运行24小时后,按正式定值单要求投入5412、5413开关重合闸。
(3)启动结束。
在待启动范围内所有保护正常投入的基础上,执行以下保护临时措施:
±800kV昆北换流站:执行编号为“(总调)启-2020-昆北站-26”临时措施定值单,投入5071、5072开关充电过流保护(调整压板和控制字确保投入),退出5071、5072开关重合闸,控制开关潮流不超过690MVA。
500kV鲁地拉电厂:执行编号为“(总调)启-2020-鲁地拉厂-02”临时措施定值单,投入5412、5413开关充电过流保护(调整压板和控制字确保投入),退出5412、5413开关重合闸。控制开关潮流不超过690MVA。
500kV鲁昆乙线三相短路的故障极限切除时间为0.18s。
临时措施执行期间,500kV鲁昆乙线两侧故障短路电流均大于1260A时,故障极限切除时间(开关不失灵)为0.18s,短路电流小于1260A时,故障可能需手动切除,经方式核算,满足系统稳定要求。
临时措施执行期间,500kV龙鲁线、龙昆甲线故障可能导致鲁地拉电厂、龙开口电厂全停,相关单位做好风险控制措施。
启动前各站值班员应确认上述一、二次设备在规定位置。
高电压、远距离输电线路启动试运行涉及电网安全及潮流分配,需要跨区域厂网多单位的密切协调配合。并且操作、测试项目多,关联专业技术众多。鲁昆乙线在启动指挥部的统一领导下,各专业编制完善的启动试运行方案并落地实施,线路启动试运行工作圆满完成,为国家经济发展继续源源不断地输送清洁能源。