吴威 李勇 唐伟 李罗文
摘要:主要介绍了一种新型偏航驱动孔的焊接修复工艺,包括焊接工艺试验、风场验证等一系列过程。
关键词:风机;球墨铸铁焊接;驱动孔修复
中图分类号:TM315 文献标识码:A 文章编号:1674-957X(2021)01-0133-02
1 概况
偏航系统是风机重要组成部分,是风机对风的重要装置,确保风机一直保持在迎风位置,以保证风机能够持续处于最优发电状态,偏航系统的工作方式一般通过偏航驱动小齿轮带动偏航轴承内齿,进而完成风力发电机组的偏航工作,偏航驱动装置安装在机舱铸件驱动孔内,在风况较差的情况下,风机会进行频繁的偏航,当环境处于大风状态下,频繁的偏航,会对机舱铸件产生冲击,进而造成驱动孔的变形,导致齿轮无法正常啮合,使偏航系统处于不安全状态。在出现变形问题后,一般会采用更换铸件的方案,考虑机舱铸件更换需要大型吊车进行更换,费用较高,且耗时较长,因此本文讨论一种在风机顶部机舱内进行焊接修复驱动孔的方案,以提高修复速度,并节约维修成本。
2 焊接试验
机舱铸件材质为球墨铸铁件,由于其含碳量比较高,焊接性能较差,且在风机顶部无法进行预热,因此在车间采用冷焊的方式对铸件修复进行焊接验证,以模拟在风机内部的焊接效果,并确定相关焊材选择及焊接工艺参数,以便能够应用到风机现场。由于球墨铸铁的特性,因此在焊材选择上,采用Z308手工焊条作为过渡层,并配合A102以及A202不锈钢手工焊条进行覆盖,既保证铸件的可焊性,又保证部件的韧性及表面耐磨性。
2.1 模拟现场焊接
模拟试验采用废弃机舱铸件,材质为QT400-18AL,驱动孔位置有稍许变形,主要目的为通过该焊接试验验证采用上述三种焊条,并模拟在风机内部可执行条件下进行焊接,检测焊接是否会出现裂纹或其他缺陷。
试验环境:废弃部件存放车间;气温:32℃;空气湿度较大。
准备工作:準备直流电焊机,然后将3.2mm Z308焊条、3.2mmA102焊条、3.2mmA202焊条,放入保温桶进行烘干、预热。
实施方案:
①将驱动孔位置灰尘、油污清理干净,然后使用角磨机将驱动孔需焊接位置打磨平整。②首先焊接过渡层,采用Z308进行焊接,为避免焊接过程中可能出现气孔缺陷,焊接采用由下而上的方案进行,焊接速度要求均匀,避免出现温度过高或过低的情况,导致焊接时出现裂纹。③在完成一层堆焊之后,使用小锤均匀敲击表面,清除堆焊表面焊渣,减少焊缝应力。④在原堆焊层上进行中心层堆焊,并逐层向外堆积,焊接方式按照过渡层堆焊方案进行,堆焊层厚以实际所需为准,本次堆焊厚度8~10mm,每层堆焊后,采用小锤清除表面焊渣,并减少焊接应力。⑤将焊条更换为A102,堆焊表面层,堆焊厚度约3~6mm,并在堆焊完成后,采用小锤清除表面焊渣,减少焊接应力。⑥采用A202,堆焊表面层,堆焊厚度约3~6mm,并在堆焊完成后,清除表面焊渣。⑦完成堆焊以后,静待焊接部位冷却至常温,约2~3h,根据焊接模拟实验要求,堆焊完成后,不允许采用强制冷却方案,必要时可根据需求进行保温处理;由于进行该试验时气温较高,且尽量模拟现场状况,因此本次不进行保温处理。⑧待整体焊接部位冷却到室温后,采用角磨机打磨焊接表面,要求打磨平整,焊接表面光滑过渡。⑨采用着色探伤剂,对焊接后的表面进行探伤,确认探伤结果无裂纹。
模拟现场焊接结论:采用Z308进行焊接,配合A102、A202焊条增加表面强度及耐磨性,能够对球墨铸铁形成有效焊接,且不产生裂纹、夹渣等影响质量的缺陷。
2.2 焊接工艺验证
通过采用同材质的焊接试块,通过上述模拟试验焊接方法进行试块焊接,并在焊接后进行各项力学性能试验,以检验采用上述焊接方法所能够达到的力学性能,并与母材进行对比,确认焊接工艺是否可行。
试验环境:焊接车间;气温:33℃。
准备工作:准备铸件同材质焊接试块2件,尺寸220*
180*80;将两件试块对接打磨出V形缺口,准备直流电焊机、Z308/A102/A202手工焊条(3.2mm),并将焊条放入烘箱进行烘干、保温。
实施方案:
①将两件试块进行铣削加工,使试块对接处于理想V形坡口位置,并按照前期试验方案,依次采用Z308/A102/A202进行焊接。②堆焊后,将前后两个端面铣平,将试块加工为标准焊接式样,检查试块表面是否存在焊接缺陷,并通过超声波探伤设备进行探伤,确认焊缝内部是否存在缺陷。③根据偏航驱动孔受力特性,因此针对焊接试块进行抗拉、冲击、屈服强度试验,并根据试验需求,在焊接试块上进行取样。④对完成取样的焊接试块,分别进行抗拉、冲击、屈服等性能验证。
焊接工艺验证结论:通过对试块的焊接,焊后未出现裂纹,抗拉强度与母材相比偏弱,断裂于焊缝融合区,考虑原因为Z308焊材强度较低所致。但由于驱动孔位置主要为抗压、抗扭,而焊接试样屈服强度相对较高,因此认为,该焊接能够满足现场需求。
3 现场焊接及修复验证
现场焊接选择某风电场其中一台风机出现偏航驱动孔破损的情况,该孔由于偏航小齿轮嵌入,导致破损较为严重,因此针对该孔的修复及验证,有较大的参照意义。
3.1 焊接实施
焊接验证环境:风机顶部机舱铸件内;气温:35℃;空气湿度较大。
准备工作:将所需电焊机、烘筒、焊条、以及修磨设备通过电动葫芦运送到机舱内,并按照需求连接电焊机,并将手工焊条放入烘筒进行烘干保温。
①清理:首先使用抹布及清洗剂,将破损位置清理干净,并使用角磨机打磨平整,打磨后要求表面平滑过渡,且表面无油污等影响焊接质量的杂质。
②按照模拟现场试验方法,使用电焊机及烘干后的焊条对驱动孔进行焊接修复,按照Z308/A102/A202顺序依次焊接,将缺陷位置焊接完毕,焊接总厚度略高于原驱动孔表面,以便后续进行内孔修磨。
3.2 修磨验证
驱动孔的修磨,应保证端面的平面度以及端面与内孔之间的垂直度,因风机顶部采用机械加工方案较为复杂,且机械加工设备较重,因此本次修磨计划采用手工修磨方案实施,并验证修磨效果,能否达到安装需求。
①修磨内孔,内孔修复以未变形驱动面为基准,使用手动工具打磨内孔面,在内孔面选择一点,并按照5~10mm进行分度,并采用靠尺及塞尺检查内孔修磨状态,要求在未變形基准面上,修复后的表面无超过0.05mm的凸起或凹陷。整圈修磨完毕后,采用内孔校检工装检查内孔面是否打磨均匀。为避免打磨过度,每次打磨厚度应尽量保持在较小状态,并及时采用检查工具校验修磨后的表面。②修磨端面,待内孔修复完毕后,按照原分度尺寸,先采用靠尺检查内孔与端面的垂直度,要求端面平整,0.05mm塞尺不过,若出现超差,则采用手动工具打磨端面,要求整圈打磨平整。③打磨完成后,将端面涂抹红丹粉,并在整圈进行涂抹,涂抹后采用端面校检工装检查端面平面度,确认修磨后的表面高点以及低点,通过逐步打磨及校验,提高驱动孔端面平面度,并最终以校检工装沾染红丹粉颜色比例为准,要求着色比例不低于95%。
3.3 表面探伤
待修磨完成之后,通过着色探伤剂进行表面摊上,探伤表面无裂纹,确认焊接修复的可靠性。
4 修复后验证
该驱动孔修复完毕后,重新安装偏航驱动,并顺利完成偏航齿侧间隙的调整,风机已经有效恢复正常运行。
5 总结
通过相关试验以及风场验证可知,采用球墨铸铁的铸件,可以通过冷焊的方式进行施工,并取得良好的焊接效果。且在不采用机加工方案的情况下,通过手工修磨能够达到良好的修复效果。对于降低风机检修成本,提高检修效率,具有较大意义。
参考文献:
[1]杨炎钢.浅谈风机机舱偏航驱动孔的修复[J].内燃机与配件,2017.