宋文武
摘 要:304不锈钢管件广泛应用于各个领域,某企业使用的304不锈钢折弯管件出现裂纹并导致液体渗漏。本文采取裂纹观察、微观分析、化学分析、金相分析、显微硬度分析等检测方法,较为全面地分析总结了上述304不锈钢管件出现裂纹的原因,并提出相应对策。经过多重检测分析,发现出现裂纹的304不锈钢管件的化学成分不在304成分标准值区间内,拉拔工艺差导致内孔粗糙度较差,硬度偏高,管件材料中包含较多夹杂物,存在质量缺陷,致使管件在折弯部位有裂纹产生,抗腐蚀性能下降,在日常应用中出现渗漏,性质为应力腐蚀裂纹。
关键词:304不锈钢管件;内孔粗糙度;显微硬度;折弯;应力腐蚀;对策分析
某企业使用的不锈钢管件出现裂纹并导致液体渗漏,该企业送我司管件样本进行检测,意图寻找裂纹原因,并询问我司是否可以生产符合他们要求的合格产品。经过我司初步识别,出现裂纹的304不锈钢管件为焊管,并且裂纹主要产生在钢管的折弯部位。看图纸中的工艺设计要求,材料化学成分要符合美标ASTM A312,但并未注明硬度和粗糙度要求。通过我司的研究分析,总结裂纹出现的原因,我司可以生产满足客户要求的合格产品。
1 裂纹观察
从外部对该304不锈钢管件进行观察是我司宏观检测的主要方法,将该管件外部清理干净后发现,裂纹主要集中在管件的折弯部位,且临近焊缝,裂纹附近管件表面颜色偏暗,观察可见较为密集的点状腐蚀凹坑。进行外部观察后,我司对焊接处进行了涡流探伤检测,结果为显示其具备裂纹性缺陷。
2 微观分析
随后我司对304不锈钢管件进行微观检测,将该管件进行对剖后并使用丙酮清理干净后观察内壁情况可见,弯管部位两侧的直管内壁粗糙度不是太好,用粗糙度仪测量,内壁粗糙度在Ra2.0以上,可以判断钢管拉拔工艺为多道次空拉,不是抽芯精拉。同时,对弯管处内壁进行观察后,发现靠近焊接处有较浅的腐蚀痕迹,并出现多处细小裂纹,同时发现点蚀凹坑。观察管件其他内壁部位,未发现裂纹或腐蚀等痕迹。
我司对弯管的焊缝处、裂纹处和其它任意部位进行取样并做显微检测。微观分析结果发现,弯管位置的内壁和外壁两侧都有多处裂纹。外壁一侧裂纹自点蚀凹坑底部起,呈现树枝状内壁一侧裂纹自焊接部位的腐蚀处起,呈现平行斜向,有分叉出现,显示为穿晶裂纹,并贯通内外壁。从分布特点上来看,裂纹集中出现在弯管部位附近,同时,内壁和外壁裂纹均有应力腐蚀裂纹特征。根据金相分析结果,显示夹杂物较多。测量显微硬度,HV350左右,钢管做折弯加工,硬度偏硬。
3 低倍检测
对问题管件作热酸侵蚀处理后,行低倍检测,检测结果显示弯管位置存在大量的细小裂纹,裂纹起源于管件外部的点蚀凹坑底部,表现为树杈状。进一步截取管壁厚截面进行检测可见,上述裂缝从点蚀凹坑底部逐渐向管件内壁扩展。
4 化学成分分析
参照304不锈钢管件材料的化学成分标准(美标ASTM A312),我司对问题管件进行了光谱和碳硫检测分析,发现该管件从化学成分上来看,未完全满足美标ASTM A312标准要求。
5 检测结果分析与应对
对上述企业来样问题管件进行检测后发现,管件裂纹和渗漏均出现在弯管处附近。采取涡流探伤以及酸蚀检查后,检测结果显示该304不锈钢管件弯管部位渗漏处和对侧外壁均有颜色偏暗的腐蝕斑,并且存在大量明显的点状腐蚀凹坑,同时在凹坑底部有多条裂纹,呈现由外壁向内扩展的状态。而从问题管材内壁检测情况来看,内壁粗糙度较差,裂纹主要存在于弯管受应力较高的部位,裂纹表现出斜向平行的分布特点,先经管壁垂直方向扩展,之后成树杈状扩展至外壁。另外,问题管件的内壁、外壁裂纹都存在应力腐蚀特征。
我司对问题管件的化学成分检测结果显示,该管件的化学成分组成不在美标ASTM A312标准区间内,且从抗腐蚀材料构成来看,镍和铬元素水平较低,影响304不锈钢管件质量。这样的304不锈钢管件在日常工作中容易出现应力集中,尤其是折弯部位附近和夹杂物附近更容易出现,导致这一部位成为关键裂纹的起源处。显微硬度结果显示,硬度在HV350左右,硬度高也是产生裂纹和应力腐蚀的一个原因。
在应对方面,加强对304不锈钢管件原材料的质量管理,保证管件生产符合标准,防止不合格材料进入生产环节。此外,因为钢管要做折弯加工,经过沟通,零件使用对强度要求不高,我司建议图纸增加硬度和粗糙度要求,硬度做到HV250-300之间,内孔粗糙度小于Ra1.0。我司可以为客户专门定制适合的不锈钢带,并制定拉拔生产工艺,可以生产出符合要求的钢管。一般材质不符合标准,夹杂物多的材料,基本都是小钢厂冶炼生产的,因为小钢厂冶炼技术和设备落后,管理不规范,容易发生材质不符合标准的情况。我司焊管用不锈钢带都是张家港浦项公司生产,质量管理规范,基本不会出现材质不符合标准的情况。而且我司检测设备齐全,光谱仪,碳硫检测仪,粗糙度仪,万能材料试验机,显微硬度计等检测设备一应俱全,有完备的原材料进料检测手段。产品生产完成后,所有客户要求的指标,我司都会做检测并提供书面检测报告,保证我司产品符合客户要求。
上述企业听取我司建议,修改了图纸要求,并与我司合作多年,钢管未出现不合格的情况,我司一直被这个企业评为A级供应商。
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