高含硫气井排水采气工艺适应性研究

2021-11-09 09:52:03吕国强
油气·石油与天然气科学 2021年1期
关键词:适应性

吕国强

摘要:在高含硫气田中,为了保证边底水线稳定开展以及气井水淹治理效果,可以采用排水采氣手段,然而并非所有工艺均适用于统一气田中,需要科学选择。对此,本文分析了排水采气的条件、介绍了不同排水工艺的适应性,并针对最优工艺的选择进行了分析。

关键词:高含硫气井;排水采气;适应性

前言:我国气田中,天然气中硫化氢体积分数较大,可能超出1%以上。此种气田主要分布在四川盆地。比如PG油田,磁层为侏罗系、二三叠系、石炭系与志留系,其气藏埋深最高位6200m,硫化氢体积分数达到15.2%,主体压力超出52Mpa,二氧化碳的体积分数达到8.6%。

1 排水采气的条件分析

PG主体气藏水体的规模达到18.10×108m³,其水体倍数达到4.53,水体能量不足,开展气藏生产活动时,可以选择排水采气手段[1]。

气藏水汽比呈现逐年上升趋势,投产初期水气比仅能够达到0.13/104,在2014年则达到了0.97/104,反映出地层水开始不断侵入气区,另外促使气井生产工作中,井筒出现能量损失问题,使得生产难度增加,不断出现水淹问题。

水侵类型主要是典型空隙与典型裂缝两种类型,极易造成气藏水侵,选择堵水工业会造成堵气问题,严重影响气藏生产水平,并且气层中也会积蓄地层水,进而无法有效排出基质气。同时,完成控水与堵水作业之后,无法有效控制净水侵量。所以在汽水边界的气井应该积极开展排水作业,减少边水不断进入气藏中。

P103-1井与P103-2井生产数据以及连井波阻抗剖面显示,两个井具有良好连通性,将P103-1井关闭之后,P103-2井以及其他临近井的边水突进速度加快,关井前,P103-1井水量达到150m³/d,已经满足排水采气要求,排水可以促使该井能够恢复产能,同时还能够促使邻井的开采效果得到充分优化。

2 排水采气工艺适应性分析

2.1生产管柱

第一,工艺原理。在气井低于临界携液流稳定生产过程中,气体无法将积液带到井口位置,在出水量持续增加过程中,产气量下降。需要科学选择排水采气工艺,将井筒积液全部排出,可以提高水稳产。因此,为了确保气井稳产,应该确保气井产气量始终高于临界携液量。选择管柱排水工艺主要是为了保证携液生产稳定性,借助各个型号管柱可以实现稳产目标。

第二,技术优势。该技术施工便捷、适应性强,在结垢、出砂、腐蚀等复杂条件下均具有良好适应性。

第三,技术局限。该技术无法在产水量大的气井中进行应用。并且在深度方面也有一定限制,在老井中管柱更换工作不够便捷,生产工作还会受到管柱直径影响。

第四,技术适应性。管柱工艺通常在产水量较小的气井中应用较为广泛,同时PG气田中气井主要是高产水量气井,最高能够达到310m³/d。同时钻深基本上超出6000m,以该工艺的适用条件分析,管柱排水法适用性不足。

2.2泡沫排水采气

第一,工艺原理。泡沫排泄过程主要是化学剂加入井底,并与井底积液混合形成气泡,在不断增加表面活性剂的同时,起泡剂可降低水的表面张力。在井筒气体流动作用下,化学剂流态也出现变化,充分强化气井携液质量,向井口携带积液。

第二,技术优势。该工艺反应速度快,成本低,在凝析水、间喷出水以及其他低压气井中具有广泛应用[2]。

第三,适用条件。该技术在结垢、出砂、腐蚀等复杂条件与定向井中具有良好适应性。井底温度低于1290℃、排液量低于180m³/d,排深低于6000m条件下具有良好适应性。

第四,工作适应性。四川盆地地区,泡排工艺在中低含硫井与无硫井中经济效益较为突出。PG气田的地层温度在128℃左右,埋藏深度在6000m左右,地层的水矿化度最低为10000mg/L,最高为50000mg/L。在边部出水井方面,开采初期以及中期产水量均在180m³/d以下,因此,可以选择泡排工艺。然而,PG气田井底设置了永久性封隔器,不连通有关,无法顺利加注泡排剂。

2.3连续气举排水采气

第一,工艺原理。借助下图气举装置,从井口向井底不断压缩气体,并通过气举阀使其向油管流入,减少液体密度,通过气体把井筒中积液带到进口位置。

第二,技术优势,在地质条件复杂、定向井中具有良好适用性,流体介质与井深结构不会对工艺使用造成影响,设备管理便捷,操作流程简单。技术成熟,已经形成气举+增压+排泡、半闭式、闭式等排水技术。

第三,技术局限性。若是地层压力较低,则气举效果无法达到预期,对高压气源具有较大需求。

第四,工艺适应性。PG气田中主要是边部气井需要进行排水采气,同时井组是气井树妖分布形式,压力较高,高压气源较为稳定,选择该工艺时,无需进行压气站建设,有效减少投资费用。同时,该工艺在流体性质、批量范围等影响下能够保持良好应用效果,可以克服高含硫气井中高温与侵蚀等问题。

3 排水采气工艺选择

通过对PG气田井身结构以及地质条件等方面分析,排水采气工艺具有良好适应性[3]。然而应为PG气田井底普遍设置封隔器,因此常规气举工艺存在一定限制,分析国外相关工艺发现,高含硫气井油管穿孔方式应用效果突出,主要是对封隔器以上设计深度的油管,借助射孔枪进行穿孔,具有气举阀作用,构建全新油套循环体系,与地面设备能够配合开展气举排水作业,相比于常规气举工艺,其主要特点就是不需要井下设备、不动管柱、风险小以及成本低等。而GP气田就是典型中高含硫、超深、高温气藏,在选择排水工艺过程中,需要对井下设备的耐高温与抗硫性能等进行充分考虑,因此该工艺在PG气田中具有良好适应性。

结语:综上所述,本文主要对连续气举、泡沫排水以及其他排水工艺进行分析,对相关工艺的应用优势以及适应性等进行了阐述。最终结合PG气田实例,发现油管穿孔气举工艺的适应性最为突出,具有不需要井下设备、不动管柱、风险小以及成本低等特点。

参考文献:

[1]彭杨, 叶长青, 孙风景,等. 高含硫气井罐装电潜泵系统排水采气工艺[J]. 天然气工业, 2018, 38(02):67-73.

[2]陈永浩. 高含硫气井泡沫排水采气技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2019, 39(16):217-219+221.

[3]陈贝贝, 韩江南. 探究高含硫气井泡沫排水采气技术[J]. 中国化工贸易, 2019, 11(31):97-97.

中石化中原油田分公司石油工程技术研究院,河南,濮阳,457000

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