330MW 亚临界锅炉末级过热器爆管原因分析及防治措施

2021-11-07 06:47苏申
魅力中国 2021年40期
关键词:末级过热器温水

苏申

(华电新疆发电有限公司昌吉分公司,新疆 昌吉 831100)

前言:A 公司1 号锅炉采用SG-1180/17.5-M4004,由上海锅炉厂出厂,属于330MW 亚临界自然循环汽包炉,锅炉可平衡通风、四角切向燃烧,应用了全钢构架悬吊结构,支持干式固态连续排渣。针对A 公司锅炉出现的末级过热器爆管原因及防治措施分析,不仅有助于帮助该公司有效解决问题,对行业发展也存在积极影响。

一、案例详情

A 公司1 号机组主汽温度为541℃、主汽压力为15.8MPa、负荷为290MW,炉膛负压自-60Pa 瞬间上升到+356Pa,主汽压力以及汽包水位均存在下降的县乡,送风机以及给水流量等均呈增大趋势,负责人员立即委派人员去往锅炉处进行检查,检查出数十处位置存在泄露声响,四管已经由于泄露导致报警,在详细记录情况后回报给总负责人。负责人员随即发出停机消缺申请,并命令控制调节负荷以及主汽压力,同时触发汽包水位高保护动作,机组解列[1]。

二、原因及防治措施

末级过热气主要设置于后烟井延长处的水平烟道中,总计89 片,其中每片内都应用了四根蛇形的套管,以并联的形式组合而成。套管外部的直径为Φ51mm,应用材料是SA213-T91 以及12Cr1MoVG 等,套管之间选取的为由不锈钢材质的板形工具制作成的管夹定位,同时以高度为基准,设置了3 处横向定位,中间利用U 型圆钢和每个管屏加以连接,进而确保各管屏之间的横向节距能够一致。

(一)原因分析

1.检查情况分析

(1)泄露情况

停炉冷却操作完成后通过检查,发现过热器内存在4 根管出现了泄露状况,多根管子出现出列,同时对着锅炉正前方产生程度不同的弯曲状况,其中一根管子弯曲变形状况较为严重(如图1)。

通过检查45 排5 管的爆口处存在显著的,因吹损减薄产生强度缺失导致的泄露痕迹[2]。爆口的边缘处较为尖锐,且张开面积较大,长度也较长,边缘和管子实际厚度差异较大,爆口内壁存在厚度较大得氧化皮,并伴有脱落现象。

45 排6 管变形明显,爆口处出现显著塑性变形,导致爆口处薄度大幅减少,边缘呈现较为粗糙,且开口面积较大,内壁产生厚度较大的氧化皮,并伴有明显的龟裂、脱落现象。45 排7 管及其爆口位置,出现显著的因吹损减薄强度缺乏导致泄露的痕迹,爆口边缘为尖刀状。

通过对爆口外观以及形状的观察以及研究,45 排5 管、7 管,以及46排7 管存在显著因吹损减薄导致的泄露痕迹,爆口附近发现吹损特征,且边缘似尖刀状,通过对上述检查分析,可以明确45 排6 管即为原始爆口。

(2)现场情况

针对过热器89 排的管屏位置展开查验,发现45 排外并没出现管排变形以及其他类似管子吹灰器吹损等问题。针对45 排和其临近管排加以查验,发现另外22 根管出现损伤问题,通过蠕胀测量卡具针对过热器实施查验,发现45 排6 管外其他管子及管排不存在其他问题。对1 号锅炉的过热器图纸进行检查,明确此次事故和损伤的管段,属于SA213-T23 型、Φ51×7mm 规格。

通过合金分析仪对泄露管材质进行分析,发现和SA213-T23 符合。同时,针对过热器45、47 排等的下部弯管,以及入口集箱等展开内窥检查,发现46、47 排管下部弯管部位存在氧化皮堆积情况,入口集箱中以及45排入口处方向的集箱管孔处没有明显异物。通过射线针对过热器内部总计88 排中的616 个弯管,面向火面下部的位置展开氧化皮堆积检测,没有发现氧化皮堆积问题。

(3)历史情况

2018 年进行A 级检修,未发现再热器、过热器异常,末级过热器检查,发现防磨护瓦存在脱落问题,已经及时安装修复,末级再热器检查,发现相同情况,已经及时安装修复。

2019 年3 月进行检查,再热器管外观存在灰尘堆积,发现结焦现象,已经清理。再热器管外观未发现明显的膨胀、变形问题,各管排间距离差异较大,个别防磨护瓦产生脱落问题。针对末级再热器66 排管进行了护瓦的加设操作。

2019 年9 月1 日至9 月3 日进行机组调停检查,发现过热器迎火面首排弯头位置存在两处防磨护瓦出现脱落问题,脱落处测量壁厚为5.3mm,已经修复。末级过热器存在灰尘堆积量较大的问题,再热管排出现轻微的积灰以及结焦问题。

2020 年6 月3 日至6 月9 日进行停机检修的过程中,发现末级过热器管排迎火面首个下部弯管,产生减薄超标问题的有28 根,进行弯管更换,但并未涉及45 排。

(4)运行情况

1 号机组运行时长累计超6 万小时。通过对以往运行状况的分析,了解到机组负荷上升期间,存在二级减温水投退频率较大的情况,且投运量相对较大,短时间高频率的进行二级减温水投运,是诱发氧化皮产生的主要因素,此次泄露问题产生前后,二级减温水投运的实际状况如图(如图2)。

2.原因总结

基于氧化皮堆积测试以及光谱验证等操作,能够明确并非是由于运行超温、材料使用差异、管壁吹损等原因引起的爆管。通过针对爆管处及爆口形状、外观等的分析,明确45 排5 管、7 管以及46 排7 管,产生泄露问题的主要原因为吹损减薄强度缺乏,进而导致爆管,45 排6 管,经初步分析,原因为过热导致爆管。

针对过热器管的内部以及集箱,通过内窥检查的方式,发现了程度存在差异的氧化皮脱落问题,特别是45 排5 管以及6 管,氧化皮的厚度较大,并伴有严重脱落。由此判断过热保管的原因是,过热器内部的氧化皮堆积,或者集箱中间留有异物,管中的介质流量减少,致使温度过高,进而导致管子爆裂。过热器及集箱内部未发现异物,并不能完全否定存在由于爆管冲击,是得堵塞物排出,或者异物滞留在联想内部的可能性。

为了实现对过热器管温度的控制,在机组启动停止和日常运行的期间,进行幅度较为显著的变动或者投运减温水,导致管壁温度起伏过大,导致氧化皮提前脱落。通过对同类机组爆管信息进行分析和现场查验发现,45排及46 排主要设置在各集箱之间的三通中部,这个三通的上部位置存放的是二级减温水,和二级减温器的喷口之间的距离大概为7.3m,针对集箱内部而言,三通下部属于凹面,比两边的集箱位置低,减温水出现雾化异常情况时,较容易基于该位置流入2 管和3 管内部,导致这一处管子的内壁温度变化明显,导致严重的氧化皮脱落问题产生。

(二)问题分析

因运行时间的增长,个别金属部件会出现材质破损、老化的问题,需要采取有针对性的措施,包括针对高温联箱和受热面管的内部进行全方位的查验,并对材质的损坏趋势进行研究,对发现的问题,研究和选取有效、安全的措施和方法加以解决。

同时,机组负荷工作期间多频次上升下降,负荷升降期间出现主汽温度瞬间升高的状况,高频次、大幅度进行二级减温水投运,出现短时间内多次进行大量投运的问题。

(三)具体措施

抢修期间对过热器爆口以及入口集箱周边两边的管排下部弯管,利用内窥镜以及射线拍片进行前检查,并没有发现异物与氧化皮堆积较多的状况,由于现下存在供热压力较大的状况,针对过热器45 排展开封堵操作,等到停机检查维修期间采取恢复操作[3]。

基于检查状况,对过热器内的22 根管段进行了更换操作,换管期间需完全依照规定操作,进行热处理以及焊接相关操作,同时,针对新产生的焊接口展开了100%射线检测,确保合格。

在此次检修期间,强化了针对换管期间展开的技术监督强度,同时,完全依照规定内容,展开砂轮片割管等操作,并严令禁止使用电焊进行烧割操作,严禁金属等其他不明物体进入过热器管的内部。

根据规定要求,全方位落实换管焊接操作之前的各项准备工作,所应用的管材,均需要利用光谱验证,确保其满足使用需求。坡口制作期间需要将管口完全封闭堵住,坡口制作完成以后,应对管内的金属及各类异物展开全方位的清理。

对锅炉负荷的升降速度展开有效控制,以降低热冲击,对锅炉启用和停机期间,管壁温度的上升和下降进行有效控制,同时严禁短时间内进行大幅度的温度上升及降低操作。

创建长期高效的锅炉监督视察机制,具体运行期间需要针对气温和管壁的温度展开强化控制及监督视察,并重视提高炉膛吹灰强度,以实现降低过热器壁温的目的。强化锅炉变工况燃烧的调节控制能力,降低烟温的偏差,进而防止由于局部温度过高导致相关问题产生。

对锅炉负荷上升期间的二级减温水投运的量进行严格的把控,防止负荷上升期间,二级减温水过度投运,从而导致因管壁温度突然大幅下降,末级过热器中出现较多的氧化皮。末级过热器内的T23 管材长期运行会导致管内产生较多的氧化皮,运行期间管壁温度变化幅度过大,且速度较快,导致氧化皮集中脱落,是致使爆管问题产生的主要原因。锅炉进行初始点火启动操作期间,因温度上升速度较快等原因,也会导致氧化皮脱落,进而引发爆管问题产生,为了减少此类事故的出现,应重视严控锅炉负荷升降速度,尽可能不要进行过热器二级减温水大幅度投退操作。

后期待机组停机,进行检查维修操作期间,应重视强化对过热器出口及入口集箱内部的查验强度,对其中存在的各类异物进行全面清理,防止由于异物堵塞导致泄露问题产生,进而导致机组在未提前计划的情况下出现停机的情况。

在开展工作后的防暴防磨检查操作期间,应重视基于机组的具体状况,针对各个存在疑点的部位展开进一步的查验操作,尽可能实现举一反三,针对已经产生的变形、鼓包等问题,应在发现的第一时间采取有效手段进行处理,避免导致其他问题产生。

在高温区域管壁上,加设多个温度测量点,以确保对运行期间高温区域管壁温度的变化进行实时、准确的掌控,同时,也可以及时、有效的了解异常超温问题的出现,有助于尽快解决,为锅炉工作提供安全保障。

另外,倘若水压试验后启动,也应重视确保启动时间充足,保证管内的积水因高温受热完全蒸发,之后才可以开展汽机冲转操作,可降低由于高温受热导致管壁温度波动幅度较大的问题产生。

检修过程中,应注意对过热器减温器的喷嘴进行仔细检查,并保证减温水可以进行正常的雾化操作。

结论:通过上述分析可得,330MW亚临界锅炉末级过热器出现爆管问题,会对锅炉的正常运行造成较大影响,同时,会对相关单位、人员的安全造成较大威胁,有必要提起高度重视,通过有效检查、多方面分析和探究等方式,了解爆管的具体原因,并采取有针对性的措施,加以解决和防治,有助于更好地保证生产质量及生产安全。

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