水泥炉窑自适应低氮煅烧控制思路探析

2021-11-06 04:00崔洪坤
四川水泥 2021年10期
关键词:窑头煤量控制参数

崔洪坤

(合肥水泥研究设计院有限公司, 安徽 合肥 230051)

0 引言

目前,我国水泥熟料生产进入平稳期,年平均18 亿吨左右。但水泥行业产能过剩、劳动强度大、熟料生产过程智能化程度低的现状依然存在。生产控制条件主要由操作员经验得出,过于依赖操作员的能力和经验积累,存在人为因素影响大、科学性差、随机性大等缺点[1],而针对污染物排放特别是NOx 的排放,主要以末端选择性非催化还原(selective noncatalytic reduction,简称SNCR)被动式的治理为主,生产过程和排放过程的结合度较低,人工控制滞后性的缺陷一直存在,造成现有生产过程熟料产质量和污染物排放波动较大、生产成本增加等问题。基于以上问题,需要一种智能的控制方法[2],将水泥生产过程中熟料的产质量和污染物特别是NOx 的排放有机的结合,以主动控制污染物的排放量。为解决以上问题,本文将探析一种融合预分解系统、回转窑系统的智能控制系统主要控制参数和思路[3]。

1 回转窑系统控制思路

回转窑的低NOx 煅烧技术路线如图1 所示。要实现低氮煅烧,硬件系统方面包括设计窑头的低氮燃烧器等,软件方面需要智能控制算法。而智能控制算法的设计需对水泥窑炉生产进行建模,建模的前提就是确定所需要的输入输出变量。根据图1 的技术路线,结合回转窑的生产工艺,回转窑系统主要控制参数如表1 所示。

图1 回转窑低NOx 煅烧技术路线

表1 回转窑系统主要控制参数

回转窑系统的采集点为9 个,控制点3 个。

(1)对于一个日产量固定的水泥厂,生料量一般是相对固定的,但是也会因为某些因素发生改变。一旦生料喂料量改变,喂煤量和一次风机频率等必须要有相对应的动作。

(2)生料三率值是非常重要的参数,直接影响着熟料的煅烧品质,因此必须纳入到智能控制系统的建模范围。针对目前的DCS 系统数据里无法自动获得,只能通过手动输入,所以需要在智能控制系统里设置人工输入口,以便进行建模分析。

(3)CO 含量和NOx 含量在窑尾烟室处有检测,CO 含量的高低,反映了窑内空气供给和煤粉燃烧的状况,窑内生成的NOx 含量直接影响最终排放的NOx 含量。当CO 含量和NOX含量不在正常范围时,需要调整的控制参量为窑头喂煤量、阀门开度比、一次风机频率等。

(4)窑内火焰温度和窑电流直接影响着熟料的最后烧成,这两个参量的变化由窑头喂煤量、阀门开度比进行控制,而窑头喂煤量和阀门开度比的变化又会引起窑尾烟室温度的变化,因此窑尾烟室温度也得纳入到建模系统里。

2 预分解系统控制思路

预分解系统的自适应分级燃烧控制技术路线如图2 所示。要实现低氮煅烧,硬件系统方面就是分析预分解系统与回转窑系统结合的反应特性,改造分解炉风煤料的布置等,软件方面需要智能控制算法。影响分解炉的因素有很多[4],与上述回转窑窑头的变量选取原则一样,结合图2 的技术路线,预分解系统主要控制参数如表2 所示。

图2 预分解系统自适应煅烧燃烧控制技术路线

表2 预分解系统主要控制参数

预分解系统的采集点为6 个,控制点4 个。与窑头的控制思路类似,窑尾数据采集的六个重要参数:分解炉出口温度、窑尾烟室高温CO 气体浓度、分解炉锥部温度,不仅仅与窑尾喂煤量、窑尾分煤量、分料量等有直接关系,还与回转窑系统等其他因素间接相关,因此两个系统控制变量之间需要合理的模型和算法关联。

3 模型建立

针对新型干法水泥回转窑的自动控制与系统[5],结合前期技术储备,初步设计四种建模方法:时间序列、BP 神经网络、LSTM 神经网络、机器学习,建模路线如图3 所示。

图3 水泥炉窑低氮煅烧智能控制系统建模路线

4 控制系统开发

基于上述的理论分析及模型设计,用C 与C++高级语言进行编程实现,并封装成各个模块,然后整合在一起及形成最终的水泥窑炉低氮煅烧智能控制系统,如图4。系统主要包括如下四个方面:智能控制算法;阈值管理;历史数据库;通信配置。

图4 水泥炉窑低氮煅烧智能控制系统

5 结束语

水泥生产过程中,熟料生产是最重要也是最复杂的一个环节,熟料生产虽然自动化程度已经很高,但关键生产环节还是以人工操作为主,质量、排放等控制也存在滞后性等问题。本系统结合对水泥熟料生产过程中NOx 的释放和产生规律,在兼顾常规生产控制的同时,重点对NOx 的过程量进行相关智能控制,以降低熟料生产过程中的NOx 的产生量,给末端治理降低压力和成本。本文仅对关键控制参数和思路进行探析,未来将结合实际对系统进行不断的完善和提高。

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