南水北调解台站液压闸门自动化控制改造技术探讨

2021-10-25 09:18:34李尚志蒋兴勇
治淮 2021年7期
关键词:控制柜开度闸门

戴 康 李尚志 蒋兴勇 荐 威

(南水北调东线江苏水源有限责任公司徐州分公司 徐州 221000)

1 工程概况

南水北调解台站是南水北调东线工程的第八级抽水泵站。工程位于江苏省徐州市贾汪区境内的不牢河输水线上,毗邻解台船闸。工程建成后,将与刘山站、蔺家坝站联合运行,共同实现出骆马湖125m3/s,入下级湖75m3/s 的调水目标,同时发挥枢纽原有的排泄徐州地区和微山湖湖西片756 m2涝水的排涝效益。

解台站工程主体工程包括泵站、节制闸等工程。解台泵站设计调水流量125m3/s,设计扬程5.84m,安装5 台套2900ZLQ32-6 型立式轴流泵(含备机1台),配TL2800-40/3250 型同步电动机。水泵叶轮直径2900mm,单机设计流量31.5m3/s,单机功率2800kW,总装机容量14000kW。泵站为堤身式块基型结构,站身共分两块底板,中块两孔一联,边块三孔一联。采用肘形进水流道,平直管出水流道,快速门加小拍门断流。站上设工作门、事故门各5台套,均采用QPPY Ⅱ-2×160kN 液压启闭机启闭;站下进水流道配平面钢质检修门2 套共4 扇,电动葫芦起吊。站下游有拦污栅桥和拦污栅,配HQ-A型回转式清污机10 台套,SPW 型皮带输送机输送污物。解台节制闸设计排涝流量500m3/s,为钢筋混凝土胸墙式结构,共3 孔,每孔净宽10m,设钢质平板门,采用QPPY Ⅱ-2×160kN 液压启闭机启闭。

2 运行管理中存在的问题

(1)所有闸门在控制过程中,当任意一孔闸门的控制出现问题时,其他闸门无法正常开启,从而对泵站的运行存在严重的不安全隐患。

(2)闸门的开度无法正常显示,数据采集不稳定,经常报错,导致闸门无法正常启闭,从而严重影响泵站机组的正常运行。

(3)现场原有液压启闭机闸门开度设备已损坏,开度数据无法正常传输,开度数据无法校准,从而对整个液压控制系统存在严重制约。

(4)节制闸闸门跨度大,左右油缸的同步存在问题,当左右油缸工作过程中出现误差,无法纠正过来,从而会左右失衡导致闸门倾斜,卡在门槽里面。

(5)油缸控制系统很单一,控制柜设备已老化,其中一些元器件已老化,运行不灵敏,中间继电器经常误动,与实际不符合。

(6)控制柜由于服务年限较长,柜内PLC 老旧,触摸屏为黑白显示,老化严重,系统陈旧,操作不灵活,数据显示不清晰,数据处理与实际存在误差,存在一定的安全隐患。

(7)当现场自动化出现问题以后,系统无灵活的解决方案,只能强制手动操作。

3 液压闸门自动化控制改造措施

根据运行管理中存在的问题,对解台站液压闸门现地控制及自动化系统改造设计更新,完善闸门控制系统,确保系统的安全运行。

3.1 节制闸门纠偏改造措施

采用HLW-I 精度拉线位移开度传感器,信号采集核心元件为进口器件精度为mm 的开度采集设备,信号直接传输至纠偏仪进行处理,满足液压设备的使用需求,不受其他设备的影响,提高了设备控制准确度。通过拉线位移开度传感器将左右两边液压缸的行程记录下来,传给纠偏仪,通过仪表的信号处理单元对左右两边液压缸的行程进行比较,将比较的结果显示到仪表上面,通过输出继电器将信号传到电气自动化控制回路,控制液压系统的纠偏电磁阀,从而控制进回油系统。当左右行程恢复到规定值以内时,纠偏继电器停止输出,从而纠偏电磁阀停止工作,使两边液压缸行程同步,闸门能安全稳定的正常运行。

3.2 快速闸门控制改造措施

配套设计采用HLW-I 精度拉线位移开度传感器,信号采集核心元件为进口开度传感器,输出信号为4~20mA,精度为14 位的数据采集设备,信号直接传输至PLC 进行处理,满足液压设备的使用需求,不受其他设备的影响,提高了设备控制准确度。通过拉线位移开度传感器将液压缸的行程记录下来,传给现地控制PLC,PLC 处理单元对采集的信号进行比较计算,将比较的结果显示到触摸屏上面,输出继电器将信号传到电气自动化控制回路,从而来控制液压系统,保证闸门能安全稳定的正常运行。设备拓扑图见图1。

图1 设备拓扑图

3.3 控制柜改造措施

控制柜具体改造措施分为两个部分:一是在原有控制柜的功能基础上,更换PLC 可编程控制器,增加液压启闭机的纠偏功能,在原有功能的基础上,合理进行程序开发,使之更符合现场的使用要求;在新的PLC 系统中,保留原有的通信方式,以便和现有的监控组态软件进行通信,将现场检测到的所有数据传送到监控室的计算机上。二是增加独立的手动控制按键系统,当PLC 系统出现故障时,能够保证系统正常运行,使用时靠转换开关进行切换控制。

3.3.1 柜内PLC 的升级改造

更换PLC,使用原同型号的PLC,该PLC 是施耐德各系统PLC 中的高档产品,该PLC 功能强大,性能优越,稳定可靠,完全能够满足现场的实际需求。

3.3.2 增加液压纠偏功能

设备上增加可控制的电磁阀在液压系统的回路上,使用纠偏控制仪采集闸门两侧开度传感器的信号。具体纠偏过程是:在闸门运行时,开度传感器将采集到的信号通过雷格码的形式传送到纠偏控制仪,由纠偏控制仪对开度传感器采集到的信号进行跟踪、计算和控制,并将开度传感器采集到的信号转换成4~20MA 模拟量传送给PLC,PLC 根据闸门两边的开度传感器采集的数据,实时计算闸门两边运行的距离,当两边运行的距离相差超过设定的值时,纠偏控制仪输出控制信号,PLC 接收到控制信号,并根据测量计算的数据,对闸门进行纠偏,控制相应的电磁阀暂时关闭,待距离相差小于一定数值后,纠偏控制仪停止输出纠偏控制信号,PLC 重新让电磁阀导通,从而完成了纠偏的操作。

3.3.3 增加独立手动操作系统

根据柜体内的可供安装的空间,单独做一个操作板,将转换开关和按键都安装操作板上,再将操作板固定在现有的控制柜内,操作按键选用自锁带灯的按键,并联在每个需要进行控制的回路上,并增加使用转换开关进行操作方式的切换控制,以保证使用时的安全可靠性。

4 结语

解台站液压闸门自动化控制改造,具有控制简单、操作方便、性能卓越、工作可靠等特点,减轻了运行管理人员的管理难度,保障了设备安全运行,满足液压闸门自动化控制的要求

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