任伟
摘要:该文主要介绍代池坝煤矿煤炭运输系统的改造。通过系统改造,煤炭运输由斜巷串车提升改为斜巷胶带运输,安全效益、经济效益取得较大的提升。
关键词:煤炭运输 改造方案 胶带运输
代池坝煤矿煤炭运输系统长期由23°的斜巷采取2JK-2×2×1.25/30型提升机进行串车提升运输,安全管理难度大,运量与矿井实际产能不匹配,人工成本较高。系统改造后,可以较大的提高生产效率,降低安全风险,同时为矿井后期扩能夯实基础。
1.系统概况
代池坝煤矿核定生产能力45万吨/年,地面标高+535m,生产水平+320m,矿井煤矸運输主要通过+320m—+535m水平的23°主斜井采取2JK-2×2×1.25/30型提升机进行一吨固定式矿车串车提升运输,主斜井煤矸提升能力43.9万吨/年。
2.系统改造研究分析
随着矿井+320m水平的不断开采,煤炭储量不断减少,矿井将进一步向深部延深,矿井斜巷提升运输较大的制约了矿井生产效率,斜巷提升安全风险大,因此系统改造势在必行。
改造中存在的主要问题:一是系统改造期间不能对矿井正常生产造成大的影响,矿井产量不能低于正常生产量的90%;二是改造的胶带斜巷倾角较大,皮带的选型是关键;三是井底煤仓的位置选择以及施工难度问题。为彻底解决上述问题,使运输系统与矿井生产能力以及矿井后期扩能相匹配,经过多方分析论证,最终选择将原有主斜井提升只作为矸石、材料运输,利用已经开采完毕的+320m水平301采区轨道上山,将其改造为+320m水平主运胶带斜井运输煤炭,实现+320m水平胶带煤炭连续运输。
3.系统改造方案
3.1 301采区轨道上山概况
301采区轨道上山垂高215m,倾斜长度508m,坡度为25°,巷道断面6.55㎡。
3.2 系统改造井巷工程
3.2.1 胶带斜井
将原301采区轨道上山下延补作111m斜巷,另在301采区轨道上山上部上延49m斜巷,坡度均为25°,将原轨道上山断面由6.8㎡扩刷至8.2㎡,形成主运胶带斜井。同时在胶带斜井下部布置+320m水平井底煤仓,在胶带斜井上部布置转载煤仓,。
3.2.2 卸载车场
在井底煤仓上部施工绕道并形成卸载站,+320m水平采用机车牵引2.2T底卸式矿车方式进入+320m卸载站,将原煤卸入+320m煤仓中,+320m卸载车场实行双向调车卸煤。
3.2.3 煤仓
(1)井底煤仓:井底煤仓上部标高为316m,煤仓下部标高为278m,煤仓净高38m,直径8m,容量1909m³。
(2)上部转载煤仓:转载煤仓上部标高562m,煤仓下部标高为550,煤仓净高12m,直径8m,容量600m³。
3.3 系统改造设备选型
系统改造后,胶带斜井选用型号为DTC100/40/630S的大倾角皮带机配永磁电机驱动,采用高强度防滑皮带,长度为669m;井底煤仓上部使用型号为XLZ-2.2-00的底卸式矿车卸料站,下部采用型号为K-4往复式给煤机输送煤炭。
3.4 辅助运煤系统
将+320m水平原使用的1.0吨固定式矿车改为2.2吨底卸式矿车运输,提高+320m水平的运输能力。
4.系统改造投资
本次系统改造主要改造了斜巷运输线路、新增了井底及上部煤仓以及卸煤、装煤车场,增加了主运设备以及辅助运输设备等,共计投资2500万元。
5.系统改造效果
(1)矿井斜巷运输能力将从原来的43.9万吨/年提升到70万吨/年以上,稳定增加产能26万吨/年,提高运力59%。
(2)实现斜巷皮带运输,原提升运输系统将人员减少10人,人员费用节省60万元/年。
(3)运行成本更低,胶带输送机运输煤炭比绞车提升低5元/t,年降低成本130万元。
(4)年稳定增加产能20万吨/年,年销售收入增加值5200万元以上(按原煤售价260元/t)。
(5)轨道斜井绞车斜坡提升摘钩环节用人较多,是事故多发点,安全风险高;胶带输送机运输原煤,运行更可靠平稳,用人少,安全更可靠。
(6)系统改造后为矿井后期扩能升级打下了良好的基础。
结束语:
现今煤矿面临巨大的生存挑战,只有深挖内潜找准短板。