马70断块区二次开发部署研究及实施效果评价

2021-09-17 09:53王勃皓
油气·石油与天然气科学 2021年4期
关键词:砂体采收率二次开发

摘要:为深挖老区潜力,促进老区老油田的稳产上产,以缓解油气生产压力大、生产被动的局面。本次研究兴隆台采油厂马70断块区开发难点,针对技术难点,积极调整研究思路,制定相应的技术研究对策,实施精准挖潜,有效调整,实现区块的全面二次开发,提高最终采收率。

关键字:老区潜力,二次开发,采收率

1、区块背景

1.1区块开发效果差,急需改善,以缓解油气生产被动局面

马70断块区1974年投入开发,目前年产油0.17万吨,采油速度只有0.02%,综合含水却高达96.7%,采出程度13.6%,可采储量采出程度仅36%,按现有开发方式很难达到标定采收率37%,开发效果很差。急需对老区进行再评价再认识,深挖老区潜力,促进老区老油田的稳产上产,以缓解油气生产压力大、生产被动的局面。

1.2井况差,井筒完好率低,现有井网无法满足综合调整的需要

马70断块区累计完钻井33口,其中归兴采管理的井有23口,这其中已报废的井就有14口,目前井况相对完好,能够维持生产的有9口,其中正常开井连续生产的只有3口。按9口井计算该块井网密度只有2口/km2,井网控制程度低。

2、需要解决的技术难点

2.1构造复杂,解释精度要求高,解释难度大

辽河坳陷处于渤海湾盆地边缘,地质构造运动频繁、强度大,特别是沙河街时期,早期沉降,晚期抬升,构造格局和构造形态均有较大变化。在该块开发历史上,在1997年和2003年进行了两次构造落实的工作,主要依靠钻井资料进行小层对比,以静态认识为基础,编绘了相应的构造图。由于钻井井数少且分布不均衡,使得构造落实程度不够。

2.2砂体空间变化快,预测难度大

马70断块区沙河街时期沉积模式主要为水下辫状河道沉积,受构造运动控制,在长期的地质历史时期中,河道横向摆动变化快。尽管在纵向上叠加连片,但单砂体厚度变化大。特别是无钻井资料的地区,砂体如何分布,砂体空间展布形态等利用以往的钻井静态方法难以实现有效的预测。

2.3油水关系复杂,精准定位剩余油难度大

马70断块区由多个四级小断块组成,既有注水开发的也有依靠天然能量开发的。注水开发的马56块为水驱后期的开发区块,综合含水已高达90%以上,剩余油分布受构造和储层分布研究不够深入和细致而认识不清。依靠天然能量开发的断块,纵向上无统一油水界面,油水关系复杂。这些都给精准定位剩余油带来很大的难度。

3、主要研究内容和成果

针对技术难点,积极调整研究思路,制定相应的技术研究对策。以重新落实构造为切入点,动静结合,进行精细构造解释,着重解决动静互相矛盾的问题;以小层沉积相研究为支撑,通过岩电组合综合分析,落实小层砂体空间形态和展布范围,明确有利相带分布位置;以精确定位剩余油富集部位为研究目的,将构造与砂体的研究成果同开发生产动态紧密结合,摸清剩余油分布规律,实施精准挖潜,有效调整,实现区块的全面二次开发,提高最终采收率。

3.1利用三維地震精细构造解释技术,精确落实区块的构造形态

针对以往单纯依靠钻井资料进行小层对比认识构造存在的落实程度不高,精度不够的问题,此次研究引进三维地震构造精细解释技术,在地震工作站上,利用先进的Landmark解释软件,将三维地震资料精细解释与传统地层对比相结合,根据前期对于构造的认识进一步落实马南断块的构造特征。为保证解释的精确性,研究中采用近年新采集的城市三维地震处理资料,并将本区内完钻的33口井的历史分层数据进行重新对比复核调整修正,以此确保解释基础的准确性,规避多解性。重点解决过去静态构造与开发动态相矛盾的地方。

3.2因块施策,动静结合,精准定位剩余油分布范围

通过精细构造研究,将本研究区划分了8个四级小断块,每个小断块开发阶段不同,开发方式不同,对油气水分布规律、主控因素的研究采取不同的技术对策,对于注水开发处于开了发阶段中后期的马56块,主要依靠动态法进行分析研究,重点分析注采井组对应关系,对注水井全部吸水剖面资料进行吸入状况统计分析,明确单井相对吸水量,落实水驱储量动用程度,研究油井产液变化规律,在编绘注采井组连通图的基础上,明确油水井之间小层注采对应连通情况,从而对单层产液量进行科学劈分,编绘了主要含油层段S1下Ⅵ-S1下Ⅻ的小层水淹图。

4、实施效果分析

通过前期综合研究后,在构造有利,储层发育,剩余油集中的马56块、马70块分别按200米井距,近正方形井网,以形成注采网,后期实现注水的有效开发为目的,部署调整井7口,其中马56块3口,马70块4口,取得了良好的开发效果,投产后平均单井初期日产油80.2 吨,日产气23119方。

区块马70断块区开井数由2口上升到目前7口井,日产油由1t/d上升到最高71t/d,目前56吨,采油速度由0.02%上升到1.65%,综合含水由96.7%下降到45.68%,取得了良好的效果。阶段累增油18531吨,累产气581.8万方。

5、结论

通过项目实施取得以下体会认识:

1、兴隆台油田整体上处于开发后期,但油田外围依然存在开发效果较差的区块,通过对这类断块的精细挖潜,可获得较好的效果。

2、地质体的精细刻画是调整部署成功的关键,特别是对早期认识模糊的10-20m小断层的识别,小层的沉积相、砂体展布分析对井位部署尤为关键。

3、马70断块区的调整成功,为油田同类断块的开发调整提供了指导。下部将对油田内大断块结合部,单独出油井点等区域进行精细地质刻画,寻找剩余油富集区域。

参考文献:

[1]胡文瑞.中国石油二次开发技术综述[J].特种油气藏,2007,14(6):1-4.

[2] 尹小梅.低效稠油油藏开发效果影响因素分析及水平井优化[J].断块油气田,2012(S1):25-27.

[3] 李鑫.稠油油藏水平井生产特点及效果影响因素分析[J].断块油气田,2012(S1):36-39.

作者简介:王勃皓,男,1991-1-2出生,2013-7毕业于辽宁石油化工大学石油与天然气工程学院,获工学学士学位。目前于辽河油田兴隆台采油厂工作,担任工艺一室副主任,从事勘探与生产工作。

兴隆台采油厂工艺研究所  辽宁  盘锦  124011

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