某型号机车齿轮罩漏油质量问题分析探究

2021-09-10 15:43:55种宁宇
电子乐园·中旬刊 2021年1期
关键词:内燃机车漏油分析

种宁宇

摘要:本文通过对某型号内燃机车试运调试过程中,所出现齿轮罩漏油的问题,从设计结构及零部件质量进行归纳、分析,然后针对问题根源,制定切实可行的解决方案,有效解决齿轮罩漏油的问题。

关键词:内燃机车;齿轮罩;漏油;分析

1问题的提出

2021年,某型号两台内燃机车正线试运280km,1#机车 一、二、三、四位电机端静密封出现渗油,一、五位抱轴箱静密封出现渗油现象,其余正常;2#机车检查发现第6位轮对驱动的电机端出现渗漏油,其余正常。

2问题原因分析

为保证同类型车辆设计或生产过程中,避免出现类似问题,必须分析问题产生的根源,然后着手解决问题的根本。齿轮罩漏油是发生在密封处,那一定是密封效果不良导致的漏油,下面我们就从密封处的设计结构进行分析。

1.牵引电机沟槽尺寸如图1所示:

2.经查图电机端O型圈内径尺寸为Ø369。

3.经查图齿轮罩卡箍尺寸为Ø384±0.2。

根据牵引电机沟槽尺寸Ø、齿轮罩卡箍尺寸Ø384±0.2和O形圈内径尺寸Ø369,按照 GB/T3452.3-2005 《液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸》 校核,得出以下结论:

O形圈预拉伸率为负,无预拉伸;O形圈受挤压后,压缩率为5.3%;O形圈溶胀率为19.5%。不满足标准要求的 O形圈预拉伸率最小为0、压缩率不小于10%、溶胀率不大于15%。

4.齿轮罩拆解

电机端O型圈实物拆解尺寸如表1所示:

从表1中可以看出,O型圈直径、周长均偏大,不满足设计图纸要求,而周长越大,漏油的问题则越多。

综合分析,出现上述问题的根本原因为设计结构有待完善、O型圈尺寸超差等两个方面。

三、解决方案及措施验证

根据原因分析情况,对于齿轮罩漏油问题,采取如下措施,能够有效解决齿轮罩漏油问题,提升齿轮罩密封效果。

1、解决方案及措施

采用360×9.5mm O形圈+1mm橡胶垫来提高密封性能。此时,O形圈预拉伸率为2.2%,压缩率为15.8%,溶胀率为9.1%,符合GB/T3452.3-2005标准要求。

2、措施验证

进行了上述纠正措施的试装试验验证,通过橡胶圈涂抹印泥油,装配下罩时橡胶圈无向上半圈堆积移动的情况,齿轮罩能够合箱,拆解后槽底印迹显示均连续,宽度3mm,表明橡胶圈密封连续。具體数据如表2所示。

四、结论

齿轮罩漏油的主要原因为设计结构存在问题,导致齿轮罩批量存在漏油,设计阶段的计算及方案的评审尤为重要,否则会导致批量问题的出现,造成不必要的损失。

在后期同类型结构设计中,严格控制设计及评审质量,同时严控外购件的质量,减小对生产的影响,从而提升组装效益和整体质量。

参考文献

[1]GB/T3452.3-2005 《液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸》

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