摘要:针对潜山裂缝性油藏注气过程中的气窜问题,依据动态监测所取得的资料,并结合动态生产情况,在综合地质分析的基础上,在注气过程中形成了有效应对气窜的现场调控方法,做到及时调整,精心调控,,建立健全全面动态监测系统,明确了注采对应关系,使注气区块取得了较好的开发效果。
关键字:潜山油藏,气窜,精心调控,动态监测
1、油藏概况
1.1、油气开发现状
兴隆台潜山总体构造形态是以兴隆台潜山为主体的背斜,向南、向北倾没,沿北东向呈条带状展布。油藏顶面埋深2335m,含油幅度2335m,探明含油面积9.77平方公里,探明原油地质储量3537万吨,已全部动用。储集空间和渗流通道主要为构造裂缝、风化裂缝,其次为次生溶蚀孔隙和次生交代孔隙。目前该块已投产各类井63口,其中直井14口,水平井49口。截至目前,油井50口,开井35口,区块日产油616吨,日产水73.8方,日产气23.8万方,累产油459.5万吨,累产气12.2万方,采油速度0.63%,采出程度13.0%。注水井4口,目前全部停注,累注水8.6万方。
1.2、注气井现状
为探索潜山裂缝性油藏增能保压有效开发方式,在國内外调研基础上,提出兴隆台潜山开发方式选用顶部注干气重力稳定驱保压开采,在进行天然气驱之前,先进行注氮气先导试验,获取相关注气参数,为气驱做好技术准备。目前兴古潜山已投注氮气驱井11口,正常注气8口,日注量43.3万方,累注量27589万方。
2、注气过程中存在的问题及动态调控的必要性
2.1、注气过程中存在的问题
注气两年多的时间,气窜是目前发生的最突出的最主要的问题。目前已有18口井检测出氮气,说明气驱前缘已经推进至这些井所处地区。目前这些井日产油649吨,日产气21.5万方,根据最近监测的氮气组分含量进行初步估算,日产气当中含氮气约为4.4万方,占日产气量的20%。其中监测氮气含量大于30%的井达到5口,占到总见气井的28%,发生了气窜。气窜的发生带来了两方面的影响:一是原油产量下降,二是外输气质量下降。
2.2、动态调控的必要性
从气窜井的生产情况上总结规律,发生气窜后,受气体的影响,受效井反应出“四升一降”的特点:受效井的气量、压力、气油比、氮气含量升高,油量降低。一旦发生气窜,不仅影响集输系统的天然气质量,同时影响采出井的产量。因此进行动态调控,有效地控制气窜是提高注气质量的关键。
3、抑制气窜的调控方法
依据动态监测所取得的资料,并结合动态生产情况,在综合地质分析的基础上,在注气过程中形成了有效应对气窜的现场调控方法,做到及时调整,精心调控,保证了注气效果。
3.1、整体方案调整
调控的原则是有效控制气窜,对采出井产量影响最小化。通过各种监测手段,根据气驱先导试验认识,中部注气存在气窜风险,注气方式调整为采用顶部注气为主、辅助下部注气,适当调整注气井段及注气井位。停注兴古7井,新增兴古7-3,兴古8由Ⅱ段注气调到Ⅰ段。注气量的调整为单井的日配注量上段井最高达到12万方/天,下段平均单井配注2.5万方/天。
3.2、单井细节调控
3.2.1、兴古7-H1井气窜动态调整方案
兴古7-H1井受兴古7-H322、兴古7、兴古7-H102三口注气井控制,兴古7-H322井注60天后该井产气量上升,当兴古7井、兴古7-H102注气25天后产气量大幅上升,发生了气窜,日产气由2.6万上升到4.1万,日产油由49.2吨下降到41.2吨,汽油比由270升至4500,氮气含量由3.6%升至37.7%。在停注兴古7、减注H322、减注H102后,H1井气油比基本保持稳定,但油量持续下降。恢复注气后产量回升,一直稳定在日产油5-6吨,效果显著,氮气含量下降至32.8%左右。
3.2.2、兴古7-H2井气窜动态调整方案
兴古7-H2井受兴古7-H322、兴古7-H325、兴古7三口注气井控制,2014年3月20日兴古7-H325井注气15天后该井产气量上升,当年5月下旬兴古7-H325井测吸气指数试验,压力产量有明显的波动,兴古7井注气20天后产气量大幅上升,发生了气窜,日产气由1.3万上升到3.3万,日产油由45吨下降到25吨,汽油比由300升至1100,氮气含量由16%升至35%。在停注兴古7后,气量明显下降,但仍处于持续下降至25吨,H322减注后日产油明显恢复,产量也相对平稳,目前产量稳定在日产油42吨,日产气1.8万方,汽油比438。
3.2.3、兴古7-H206Z井气窜动态调整方案
兴古7-H206Z井受兴古8、兴古7-H306两口注气井控制,兴古7-H306井注气35天后该井产气量缓慢上升,日产油递减趋势减缓,注气见效。兴古8井投注后20天气量明显升高,液量下降,发生气窜。日产气由1.5万上升到2.9万,日产油由48吨下降到32吨,汽油比由300升至970,氮气含量由10%升至34%。及时对兴古7-H306井减注,对兴古8井实施停注后,气量明显下降,液量恢复平稳。目前产量稳定在日产油23.9吨,日产气0.8554万方,汽油比358。
4、结论与认识
1、兴古潜山区块整体已经见到注气的效果,区块整体产量快速递减得到了控制。
2、由于油藏重力分异的作用和气体的气窜特点,坚持顶部大气量保气顶,底部小气量压底水,中部不注气控气窜的“防窜三步走”原则。
3、动态调控需将注采井点对点的调整,注气井的注气速度调整,以及采出井的生产制度调整相结合。
4、适当增加注气井,完善纵叠平错的立体注气井网,当个别注气井因气窜停注后,启注后备注气井,动态调整注气井网,确保潜山整体的压力、气量储备。
5、保证每口注气井的注气量可调,探索不同时期的最佳注气速度。
参考文献:
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[3] 任晓云.多元热流体气窜模式及防窜技术研究[A].2016
作者简介:王勃皓,男,1991-1-2出生,2013-7毕业于辽宁石油化工大学石油与天然气工程学院,获工学学士学位。目前于辽河油田兴隆台采油厂工作,担任工艺一室副主任,从事勘探与生产工作。