西二联合站采出水处理系统扩容优化研究

2021-09-10 11:25:35王冬梅
科学与生活 2021年7期

王冬梅

摘要:随着“二三结合”项目的不断开展,西二联合站来液量也在不断的增加,该站在用采出水处理设备无富裕能力,且存在超期服役、设备失效等问题,采出水处理系统改造迫在眉睫,老区改造最大的难题就是没有足够的建设空间,需要在现有装置平稳运行的前提下进行新建流程的预制工作,待建设完成投运后方可停运现有装置,目前西二联可用空间仅有25mx40m,需要預制处理设计能力为18000m3/d的回注水处理装置。

关键词:采出水处理;联合站;水处理系统扩容优化

1.前言

西二联合站接收港西油田来液,采出水处理量13000m³/d,来液经分离缓冲罐气液分离后,油水进入三具2000m³的沉降罐进行脱水处理,处理后的采出水含油小于300mg/L,悬浮固体含量小于100 mg/L。目前采用的是旋流器+核桃壳过滤罐的处理工艺。港西油田回注水指标要求,含油小于等于40mg/L,悬浮物固体含量小于等于20 mg/L。

由于西二联合站脱水系统需要改造,来液通过四具三相分离器进行油气水三项分离后,分离后的水通过2#、3#2000m³的沉降罐进行沉降,再经回注水系统进行处理。通过实验模拟,预测三相分离器底水含油<1100mg/L,沉降罐底水含油<600mg/L。目前在用采出水处理技术无法满足处理需求。

2.采出水处理技术研究

2.1 管式旋流装置

管式旋流装置同水力旋流器分离原理相同,同样是利用重力、两相密度差实现油水分离,主要就是结构上的区别,取消设备锥段结构,采用管式代替,避免旋流管磨损、降低设备压损、提升除油效率。

(1)管式旋流装置在港西油田的现场实验

6月20至7月24日,旋流设备平均入口含油为160mg/L,出水口含油为83mg/L,平均除油率为48%,压力损失0.22MPa,当进口含油高于150mg/L,除油率高于60%。 除油率没有明显下降,保持平稳状态;来液瞬时保持在6.5-7m³/h,水出口瞬时保持在5.5-6.1m³/h,处理量保持平稳(图1)。

2.2高效节能水处理装置

处理单元:微浮选、碰撞聚结和吸附过滤;

反洗工艺:气垫层筛管框架底板结构、多通道排污结构、空气对流搓洗。

(1)高效节能水处理装置在羊中心站的应用情况

建设规模:高效节能处理装置,共6具,在用4具(2具待修),设计能力100m³/h,3.4X6m,注水指标要求含油≤30mg/L,悬浮物固体含量≤15mg/L;

处理情况:处理液量9000m³/d,设备进口含油≤150mg/L,出口含油≤10mg/L,除油率93%,设备压损0.03MPa;

反洗情况:两天反洗一次,反洗水量100m³/具,每月药洗一次,20kg/具;

滤料情况:设备滤料直径0.8-1.2cm,每年补充滤料5t/具。

2.3一体化采出水处理装置

集紊流气浮除油、溶气增氧脱硫除铁、微涡旋除污降浊、滤层过滤净化、电极化防除垢缓蚀杀菌、加电除氧、滤料体外循环体内涡流搓洗再生和机泵充装滤料等多种功能于一体(图2)。

(1)一体化水处理装置在南一联的应用情况

建设规模:一体化处理设备,共4具,在用3具(一具待修),设计能力100m³/h,2.8X3m,注水指标要求含油≤20mg/L,悬浮物固体含量≤10mg/L;

处理情况:设备进口液量4000m³/d,含油≤50mg/L,出口含油≤10mg/L,除油率80%,设备压损0.02MPa;

反洗情况:一天反洗一次,反洗水量60m³/具;

滤料情况:设备滤料直径0.8-1.2cm,定期补充滤料,约三年更换完成一次滤料更新。

2.4预涂膜处理装置

预涂膜材料是经多种环保型材料合成的高电位粉末制剂,使用时按比例用清水调配(用量根据实际需要可增减)制成预涂液筑膜剂,将预涂液筑膜剂用泵提升至装有过滤罐体内,预涂液筑膜剂在超亲水膜表面会形成一定厚度(1.5mm)的涂层,利用筑膜剂自身独特的微孔结构和颗粒分布特征,制成具有一定孔径的通透性良好的附着滤层——即动态膜,膜制成后自动进入分离过滤状态,待过滤介质中的悬浮物、聚合物、胶质物和游离式乳化油被吸附在动态膜的表面,水与膜置换净水排出,在过滤的同时能有效地吸附和分解废水中的COD,以及氨、氮、磷、等有机物质。超亲水膜表面预涂筑膜剂后,颗粒与过滤介质中的悬浮杂质形成疏松多孔的滤层,使滤层处于和滤液同步的变化中,滤层始终保证具有一定的通透性,避免膜通量的快速衰减,延长过滤周期,使过滤周期的综合经济指标达到最佳状态。

(1)现场实验研究

设备除油率能够到达80%-95%,其中除油率在90%以上的占比60%,处理效果良好,但膜处理装置大都应用于小处理水量,精细处理环境,西二联设备进口来油存在波动,可能超过200mg/L,膜使用年限、反洗频次无法保证,膜装置费用较高,使用维护成本增加(图3)。

2.5陶瓷膜处理装置

技术原理:气浮+陶瓷膜过滤集成设备

处理过程:采出水进入气泡接触区,通过气浮去除大量的油和固体颗粒;浸没式膜被安放在分离器下放;可沉降的固体下沉至底部并被去除

(1)现场实验研究

实验装置设计能力0.6m³/h,由于排污流程设计不合理,导致无法开展连续性实验,进口安装减压水箱,设备进口含油较低,无法体现设备优越性,待进一步实验研究。

3结论

(1)使用旋流除油装置+高效节能水处理装置,处理效果较好,且满足西二联场地要求;

(2)旋流除油装置+一体化采出水处理装置,由于一体化装置滤速问题,为保障水质要求需安装13具装置,占地面积太大,场地无法满足建设需求;

(3)膜处理装置滤芯使用寿命无法考量,维护费用较大;

(4)气浮陶瓷膜装置设备级数少,但需继续研究其适应性。

参考文献:

[1]张旭东.搓洗式核桃壳过滤罐的改进[J].油气田地面工程,2010(6):103

中国石油大港油田分公司第五采油厂 天津 300280