HYZ750-2B 液力偶合器冷却系统改造的研究与应用

2021-09-05 13:05余建勇毛建伟
设备管理与维修 2021年13期
关键词:液力风冷油温

冉 建,余建勇,毛建伟

(川西钻探公司,四川成都 610051)

0 引言

川西钻探公司有10 个钻井队使用HYZ750-2B 液力偶合器共计30 台,均采用柴油机与偶合器联合水冷系统进行散热。液力偶合器的液力油利用柴油机的冷却水来冷却,冷却效果差,液力油油温经常高达110 ℃,严重影响液力偶合器动力输出,同时也增加了柴油机的散热负荷,影响柴油机的正常运转。

1 改造原因分析

改造前,HYZ750-2B 液力偶合器采用柴油机与偶合器联合水冷系统进行散热((图1))。利用12V190 柴油机的低温循环水来冷却其液力传动油,主要存在以下两个问题。

图1 联合水冷系统原理

(1)因190 系列柴油机一般采用半开式叶轮水泵,在中冷水系统中串联偶合器的散热器后,增加了循环水系统阻力,引起中冷水系统的流量减少,导致柴油机散热效果下降。

(2)经过偶合器的冷却水温度较高,对柴油机的中冷器、机油冷却器冷却效果不好,增加了柴油机的散热负荷,影响柴油机的正常运转。液力偶合器的液力油利用柴油机的冷却水来冷却,冷却效果很差,液力油油温经常高达110 ℃,严重影响液力偶合器动力输出,甚至无法使用。

经计算,柴油机自身的冷却水很难同时满足对柴油机本身及HYZ720-2B 液力偶合器的降温需要。

冷却水循环量Vw可由式(1)求得:

式中 Vw——冷却水循环量,L/s

γw——水的比重,可近似取γw=1000 kg/m3

cw——水的比热,可近似取cw=4.187 kJ/(kg·℃)

柴油机燃油所发出的热量只有35%~45%转变为有效功,有20%~30%的热量被冷却水带走,25%~40%的热量被废气带走。也就是说,冷却柴油机本身就需要水泵的循环量为(G12V190PZLG-3的标定功率为810 kW),则Vw1=Qw1/Δtw1γw1cw1=13.4 L/s。

根据偶合器大小及原散热器估算其散热量约为130 kW,那么所需冷却水的循环量VW2=QW2/ΔtW2γW2cW2=3.5(L/s)。

所需冷却水循环总量VW=VW1+VW2=16.9 L/s。

但是12V190 柴油机的半开式叶轮离心泵排量仅为1000 L/min、即16.7 L/s,小于所需冷却水循环总量16.9 L/s。

2 独立风冷系统的设计

2.1 散热器

(1)偶合器所需冷却空气流量Vf=QW/Δtaγacpηf=17 667 m3/h,取风机空气流量Qf=18 000 m3/h。

(2)风机大小确定。根据油散芯子迎风尺寸及油散结构,并参考风机厂家提供资料,确定风机叶轮直径600 mm,风筒直径为630 mm。

(3)风机风速v=Qf/S=16.04 m/s。

(4)风压P=v2×1600=161 Pa。

2.2 防爆电机

(1)功率。单位时间重量流量为5.64 kg/s,则功率P 为1.49 kW,取系数1.5,则电机功率约2.2 kW。

(2)转速。根据叶片角度、直径、风量、风速、电机功率最终确定电机转速为1460 r/min。

2.3 提高风扇冷却效率的措施

一直以来,通过风扇来加强通风、强化冷却的方法效率不高,一般不超过35%,浪费较大。而影响冷却风扇效率的主要因素包含机械效率、液力效率和容积效率,其中容积效率最容易得到改善。

(1)安装护风罩可提高风扇的风压和风量,引导气流均匀流过散热器芯部,避免气流回流或涡流出现,从而提高冷却效率。

(2)尽量减少护风罩与风扇扇叶的径向间隙,因气流高速通过风扇扇叶时,扇叶前后存在压差,通过扇叶后的气流会通过此间隙回流,从而降低冷却效率。

3 冷却系统的改造

3.1 独立风冷系统联接与安装

为减少工作量,减少对偶合器本体的改变或破坏,新设计的独立风冷系统可安装在改造前水冷散热器的位置。将独立风冷系统放在偶合器上,并确认与四周机件无干涉后紧固底座螺栓,最后将偶合器的出油口、进油口和风冷油冷器的进油口、出油口用高压软管连接,形成循环的油道。

3.2 柴油机低温循环系统的恢复

HYZ750-2B 液力偶合器的散热器进出口是串接在190 柴油机“低温循环系统”回路上中冷器出水口和机油冷却器进水口之间的(图2)。如果进行改造,拆除偶合器的散热器之后,第一要务就是连接好柴油机中冷器与机油冷却器,恢复190 柴油机的“低温循环系统”,保证柴油机的正常运转。连接过程务必做到无渗漏、少弯道,减小水道摩阻,减轻低温水泵的负荷。

图2 偶合器与柴油机冷却水通道的联结示意

4 应用效果

先后将两个队共6 台HYZ750-2B 液力偶合器液力油联合水冷系统改造为独立风冷系统后进行试运转,液力油油温控制在60~70 ℃(环境温度35 ℃),既保障了液力偶合器的使用和动力输出,也减小了柴油机的散热负荷,工况运转更好、更合理(图3)。

图3 改造后的偶合器现场试运行

5 结束语

通过改造,液力偶合器冷却效果得到了较大的改善,减少了故障的发生,提高了可靠性,保障了它的正常使用和动力输出,同时也减小了柴油机的散热负荷,工况运转更好、更合理。为降低独立风冷系统能耗,未来可以通过加装油温感应器来控制风扇电路的通断,让油温达到设定温度时才启动风扇开始降温,这样在冬天或轻负荷偶合器的油温不太高时,独立风冷系统就不会启动,达到节能降耗的目的。

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