稠油单井回掺热水降黏集输工艺优化研究

2021-08-18 01:31严忠倪丰平周鹤张玉敏李志敏
油气田地面工程 2021年8期
关键词:集输单井稠油

严忠 倪丰平 周鹤 张玉敏 李志敏

1中国石油新疆油田分公司实验检测研究院

2新疆维吾尔自治区油气田环保节能工程研究中心

3中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区

4中国石油集团渤海钻探工程有限公司第三钻井分公司

新疆油田浅层稠油一般采用注蒸汽开发方式,其稠油井口—计量站的含水稠油以往采用蒸汽伴热集输工艺,即高压蒸汽在计量站减压进井口出油管线的伴热管线,造成高品位能源的浪费较大。新疆油田某区块油藏埋藏较深,属于低渗透、稠油等低品位难采储量,地面集输存在的主要问题有原油黏度较大,集输困难,成本较高,稠油降黏成为降低集输能耗的关键[1-2]。如果采用蒸汽伴热工艺,需要另外建设锅炉,投资和运行成本高,热损耗也高。为此,针对该区块中深层稠油冷采开发方式,本文通过实验研究,提出了单井掺水集输技术,并进行了推广应用。

1 实验研究

1.1 理论基础

稠油单井掺水集输技术主要是基于原油“反相点”理论,利用回掺采出水适当提高单井采出稠油输送的含水率和温度,实现稠油不加热、不加药掺水集输。这项技术利用原油处理站经过热化学脱水沉降后脱出的含油污水,通过掺水支线管道输送至油区各计量站掺水分配器橇内,再通过橇内分水器分配至井口,解决稠油单井集输问题[3]。

1.2 原油物性分析

该区块油藏包含梧桐沟组P3wt22和P3wt21油藏。20 ℃时地面原油密度变化范围0.925~0.959 g/cm3;50 ℃时原油黏度变化范围448.46~2 282.50 mPa·s,平均1 540.77~2 814.98 mPa·s;含蜡量变化范围3.1%~3.4%;凝固点变化范围-0.2~3.8 ℃;初馏点变化范围180~197 ℃。

1.3 地层水性质

根据该区块2 个油藏的26 口井、39 井次采出液进行了地层水分析资料统计,地层水密度约为1.007 g/cm3,矿化度7 922.98~8 496.24 mg/L,pH值平均为7.3~7.6,地层水型为NaHCO3型。

1.4 转相点实验

经过对该区块2个油藏的地面原油油样在不同含水率时黏温曲线变化分析可知:不加入任何药剂时,原油在含水率为60%时出现变相点,黏度均降至1 000 mPa·s 以下[4],具体结果见图1。从图1可以看出,温度60 ℃以上时黏度均在1 000 mPa·s 以下,因此掺水温度提高到60 ℃较为适宜。

图1 含水原油转相点实验Fig.1 Phase transition point test of water-bearing crude oil

2 现场试验

2.1 原油处理和单井掺水系统工艺

该区块回掺热水集输系统采用二级布站,即油井—计量站—联合站。站内稠油处理采用两段热化学沉降脱水工艺。掺水工艺流程(图2)为:2 000 m3沉降罐脱出的污水自压进入500 m3储水罐,再经过掺水泵增压后进入相变加热炉加热,升温至60 ℃掺至采油井口[5]。

图2 联合站原油脱水处理工艺Fig.2 Crude oil dehydration treatment process at the multi-purpose station

由上述工艺看出,原油处理工艺为两段热化学沉降脱水工艺;集输工艺为井口回掺热水集输工艺;破乳剂加药工艺为掺水泵出口及二段进口两处投加破乳剂。现场试验前,对原油脱水工艺中的三相分离器进行了更换,分离后含水率<60%的原油进入相变炉,按照研究结果掺水温度应提升至60 ℃,但经工艺单元参数优化,掺水温度由35 ℃提温至55 ℃即可保证一段沉降的脱水效果,因减少了对来液中过多水的加热,降低了天然气消耗。

2.2 试验结果

根据原油转相点室内实验,该区块地面原油在含水率60%时出现转相点,黏度降至1 000 mPa·s以下。针对油田不同产量油井,近期在现场进行了掺水量优化试验。通过对某集输干线内70 余口油井进行生产数据分析后,最终选定4 个计量站的4口单井作为优化掺水量现场试验井。试验井生产数据见表1。

表1 试验井生产数据Tab.1 Production data of experimental well

对以上4 口油井降低7%~10%掺水量后,每隔半个小时观测一次井口回压数值,试验结果如表2和图3 所示。

表2 降低掺水试验前后各项指标对比Tab.2 Comparison of indicators before and after the experiment of reducing water mixing volume

图3 降低掺水后井口回压曲线Fig.3 Wellhead back-pressure curve after reducing water mixing volume

通过试验结果可知,单井掺水量降低7%~10%,井口回压升高0.1 MPa 左右。根据现场实际生产运行情况以及试验结果,对不同产量的采油井给出优化后经济掺水量(表3)。

表3 不同产量油井经济掺水量建议Tab.3 Suggestion of economic water mixing volume for oil wells with different production rates

2.2.1 稠油黏度变化机理

利用SARA 薄层色谱对J6377、J3385、吉103样品进行组分分析,结果显示:三种样品原油胶质、沥青质含量均较高,胶质含量在26.98%以上,沥青质含量在13.15%以上,且含量逐渐增大(表4)。

表4 稠油组分分析Tab.4 Analysis of heavy oil components 质量分数/%

如图4 所示,对于较低黏度稠油,温度达到35 ℃以上时,黏度变化已不明显;对于高黏度稠油,温度达到65 ℃以上时,黏度变化已不明显。

图4 不同稠油黏度随温度变化关系Fig.4 Relationship between the viscosity of different heavy oils and the temperature

2.2.2 不同黏度稠油的最佳集输工艺

如图5 所示,原油黏度在2 000~4 000 mPa·s区域的稠油,含水率达到75%时黏度均降至600 mPa·s 以下,可实现集输要求。含水率继续升高,黏度降低不明显。

图5 稠油黏度2 000~4 000 mPa·s(50 ℃)时含水率与黏度关系曲线Fig.5 Curve of the relationship between water content and viscosity when the viscosity of heavyoil is at 2000~4000mPa·s(50 ℃)

对于高黏采出液,含水率在80%以上时,原油黏度仍达到了7 380 mPa·s以上,远大于可集输黏度要求;单独掺水时,单井回压和系统压力高,无法实现集输(图6)。采用掺水+降黏措施,系统压力由0.78 MPa 降低至0.4 MPa,油井密闭集输率由77.3%提高至90.8%,实现原油集输(图7)。

图6 8 000 mPa·s以上稠油含水率与黏度变化曲线Fig.6 Curves of water cut and viscosity change when heavy oil is above 8 000 mPa·s

图7 加降黏剂前后油井密闭集输情况Fig.7 Closed gathering and transportation of oil wells before and after adding viscosity reducer

3 结论

回掺热水集输工艺运行近4年,解决了冷采稠油地面集输的问题,但随着产能建设规模的不断扩大,回掺水集输效果的影响因素较多,如采出液液量、采出液含水率、原油黏度、管材、管长以及掺水温度和掺水压力。其中,掺水温度和掺水压力对掺水集输效果影响最为明显[6-7]。

(1)对4 000 mPa·s以下的稠油直接掺热水可实现集输,对8 000 mPa·s 以上的稠油采取掺热水+化学降黏实现集输。

(2)通过对稠油不同温度下稠油含水率及黏度关系的分析研究,确定了最佳掺水量和最佳掺水温度,形成经济有效掺水集输示范区。

(3)随着井口产油量的增加,掺水量呈现一定的上升趋势。部分油井含水较高,其掺水量较小。

(4)原油黏度<3 000 mPa·s,单就黏度而言,对掺水量影响不明显。集输距离变化不大的情况下,黏度较大的油井,其掺水量有所增加。

(5)集油支线流型为高含水期的多相流型,可能存在段塞现象。

该区块单井掺水集输技术已推广到其他3个稠油区块,截至目前,新疆油田已有4 个稠油区块1 000余口井实施掺水集输工艺,单井年节约费用5万元,预计年节省费用约5 000万元。

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