陈浩
(唐山钢铁集团有限责任公司,河北 唐山 063000)
唐山钢铁集团有限责任公司(全文简称唐钢)不锈钢1580热轧板坯库无人天车系统(简称智能天车系统)是唐钢充分解读“工业4.0”和“中国制造2025”战略部署后,结合冶金行业特色,进行的智能制造工程研究与应用。
唐山不锈钢1580 mm热轧车间板坯库占地面积11000 m2余,用于存放连铸车间浇筑的成品板坯以及外采板坯。热送辊道将连铸来料板坯运送至加热炉,首段辊道与连铸侧辊道交接,末段辊道与入炉辊道交接。返回辊道主要是将加热炉无法送到轧线的板坯送到库区。库内有一部过跨车,一个板坯修磨区、一个保温区。垛位是库区存放板坯的地方,每一垛包含多列,每列码放多层板坯(最多不超过20块)。
库区分两跨共4部天车,每跨两部天车。东跨两部天车与热送辊道配合实现板坯的上下线作业。西跨有车辆装卸需求。库区内剁位板坯的调换亦由天车调运完成。
传统的天车操作由人工完成,工作内容单调,劳动强度大,导致生产效率低下,故障率高。天车无人化系统能够实现板坯自动查找、自动吊放、无人驾驶作业。无人天车与智能库区管理系统结合从根本上改变了以往的作业模式,极大地提高了生产效率,有效降低故障率,对于降低成本,减少安全事故具有重要意义。
本项目采用西门子S7-300 PLC及附属设备对天车运行进行精确控制,通过无线AP设备与L2级以及地面PLC进行通讯,实现天车自动运行(无人驾驶)。以下就天车一级基础控制、L2级(库区管理系统)、无线网络通讯分别进行简要介绍。
天车一级基础控制系统以S7-300 CPU为中心,与上位监控计算机组成ETHER NET网,与分布式I/O,和传动系统构成Profibus-DP控制系统,实现整个系统的网络化工作模式。具体组成如下:
1)电源模板PS307,为S7-300机架提供电源。
2)CPU模板CPU315-2 DP,逻辑控制中心,实现各种控制功能。
3)通讯模板CP342-5 DP,用于远程站之间的DP网通讯。
4)通讯模板CP341,用于与编码电缆等设备的通讯。
5)以太网通讯处理器CP343-1,用于S7-300主站到以太网的连接。
6)机架PLC_UR2,用于安装模板。
7)功能模板SM338,用于接入天车主钩、小车位置检测传感器信号。
8)模拟量输入模板,用于连接温度传感器,称重传感器信号。
9)数字量输入模板,用于连接操作开关和接近开关等开关量传感器。
10)数字量输出模板,用于继电器、接触器等负载,输出接口与负载之间设置无源接点隔离[1]。
天车小车距离检测选用了SICK公司型号为DME4000-111激光测距传感器。天车大车距离检测选用了编码电缆位移传感器。天车主钩高度检测选用SICK公司的绝对值编码器。
无人天车系统能够实现自动吊板坯、放板坯以及自动无人驾驶,完成这些功能必须对天车及其附属设备进行精确的控制。在天车运行时,对天车横向位置、纵向位置、垂直方向位置进行协调控制,还应具备安全高度控制、停止距离、速度控制等功能。
库区智能管理系统由天车智能调度系统(CIDS)、天车管理控制系统(CMCS)、无人天车控制系统(UCCS)、便携式人机界面、中控室HMI、数据分析系统(PDA)等构成。
智能天车管理系统的优势在于:
1)在系统安全方面:智能天车系统在人员安全方面:提出了天车规避行人通道以及行人通道红绿灯控制,模拟视觉系统;在设备安全方面:天车间防撞、夹钳的防摆控制等功能来保护天车设备。
2)在天车操作方面:智能天车系统基于无人驾驶技术建立的,吊运过程标准、规范、可重复。优于基于手动操作的定位系统。
3)在作业流程方面:智能天车系统作业是完全规范化、标准化的,可以制定从入库到出库的流程,理顺物流(现场上线的生产计划采用时间顺序同期倒排的策略,大大降低倒卷作业);传统的天车系统作业是人工的,很难做到规范化,很难实现统一标准的物流流程。
4)在智能化方面:智能天车系统是集专家团队的智慧于一身,主要体现在天车智能分配、多部天车智能协调、多任务智能排序以及库区智能动态调整等各个方面。
无人天车网络系统主要有三种网络形式构成,包括ProfiBus—DP、工业以太网及无线网。
如图1所示,天车PLC与天车变频器之间采用采用Profibus-DP通讯,通讯介质采用西门子DP双绞电缆。天车PLC与L2级采用无线以太网通讯。手持终端与L2级采用无线以太网通讯。无线AP经过功率分配器通过馈线与天线连接。无人天车系统L2通过防火墙与MES采用以太网通讯,通讯介质采用普通超五类网线或光纤。天车PLC与编码电缆通过CP341-RS485总线通讯。
图1
无人天车系统实现了高强度、高效率、低故障率、低错误率、全天候运行,节省了人工、时间以及维修成本,在一定程度上取代或延伸人的部分脑力劳动,成为了传统钢铁企业的向智能化转型升级的代表性技术。