常艳琴,王金峰,韩合成,辛 丹,范亚妮,张宇琪
(金川集团公司化工新材料有限责任公司,甘肃 金昌737100)
大多数整流装置采用水-水冷却,整流装置冷却用循环纯水,简称主水;利用冷却纯水装置以间壁导热方式冷却纯水的外循环冷却水,简称副水。循环水流程示意图见图1。
图1 整流循环水流程示意图
纯水冷却装置主要由高位水箱、纯水泵、气水分离器、离子交换器、热交换器及其连接管路组成。由整流装置来的载热纯水经汽水分离器,通过纯水泵加压,进入热交换器冷却(其中一部分经离子交换器净化后回到气水分离器,然后输回整流装置。
副水吸收热量后通过回水母管回到循环水泵房冷却塔,冷却后进入水池,由循环冷却水泵通过供水母管输至热交换器。
主水循环系统存在的主要问题是主水电导率偏高,电化学腐蚀导致整流柜各处水嘴腐蚀严重,造成整流柜渗漏水,危及整流机组安全。
(1)电化学腐蚀产生的原因。整流柜柜内目排、水包均采用无氧紫铜加工而成,管接头是采用无氧紫铜棒加工而成,由于电位差的存在,在高压直流电的作用下,电化学腐蚀不可避免。运行中腐蚀产生的金属离子进入冷却水,导致水质变差,电离和电解的能力逐渐加强,便会出现强电解和电离,强电离和电解又加速水质的恶化,如此循环反复,加速了腐蚀。
(2)电化学腐蚀带来的隐患。由于管接头的尖端放电和同种金属间不存在电位差的特点,在电化学腐蚀的作用下,整流柜的水冷母线进、出口水嘴及整流元件冷却水包的水嘴腐蚀最为严重。
由于腐蚀,导致水管连接处出现松动,造成渗漏水,严重时冷却水管脱落,水到处喷溅,导致冷却水压力降低,母线超温、整流柜各部绝缘性能降低,引起机组被迫停运或跳闸,并且极易引起整流柜内部短路故障,严重时将会导致整流柜烧损。由于水嘴腐蚀在运行过程中无法检查发现,运行一段时间后,将会频繁出现渗漏水情况,需频繁停运机组处理,并随时延长,渗漏水次数呈急剧增加之势,机组安全受到严重威胁,供电难以保证。
自2009年11月系统开车以来,主水循环系统一直稳定运行。2017年1月29日由于冷却水管堵塞,导致整流变压器桥臂过热,系统跳车。事故发生后,组织人员清理冷却水管,
副水在纯水冷却装置的热交换器中易结垢,水—水热交换器为波纹平板式,结构堵塞,导致副水流量减小,并且水垢敷在波纹板表面,影响换热效果,造成主水冷却效果差,水温较高。
(1)副水结垢的原因。副水一般采用软化后的工业水,水的硬度较高,并且采用冷却塔冷却,雨水、粉尘等对副水均造成污染。有时为了增强冷却散热,水池采用不封闭或半封闭的方式。特别是在干旱、少雨、多风的季节,更为严重。配套的软化水设施只是定期补充一定的软化水,相对于水池来说,可谓杯水车薪。副水的硬度往往逐渐升高,不好控制。副水硬度高,则容易结垢。
(2)副水结垢带来的隐患。副水在热交换器中结垢,导致副水流量减少,换热效果降低,造成主水温度高。因此需定期对热交换器进行清洗除垢。但是热交换器的波纹板采用胶垫密封,在拆洗恢复安装后,易出现主、副水间窜水的问题,主水向副水窜水,可能造成主水迅速流失,整流柜间超温跳闸;副水向主水窜水,将造成主水污染,水质变差,树脂快速失效,电化学腐蚀加剧。
针对整流主水、副水循环系统存在的问题,对整流系统冷却水进行了改造。
本次改造计划新增设1台纯水罐(容积22 m3)、2台纯水泵、1台板式换热器(167.74 m2),3台自动阀(1台DN250,2台DN200);系统改造后的纯水、循环水走向见图2。
图2 改造后的纯水、循环水走向图
纯水系统正常时,纯水经纯水泵打到板换(低进高出),经过板换降温后(纯水用循环水降温)进入整流厂房内部给整流机组进行降温,经过换热后的纯水经纯水出水管上3#自动阀(纯水系统正常时,3#自动阀常开)回到纯水罐。
当纯水系统出现故障后,整流机组的纯水冷却切换到循环水冷却,即从原循环水出水管出来经过1#自动阀,通过纯水进水管进入到整流厂房内部给整流机组进行冷却降温,降温后的水从纯水出水管出来经2#自动阀进入循环水回水管,最后从循环水出水管出来回到循环水总网。
(1)循环水上水压力范围为:0.25~0.30 MPa;
(2)循环水上水压力与回水压力的差值要小于0.15 MPa;当二者压力差值大于0.15 MPa时,将整流机组纯水冷却切换至循环水冷却,拆除板式换热器中的管道过滤器并对其进行清洗;
(3)纯水上水冷却后的温度不能高于25℃;
(4)系统正常运行时,1#、2#自动阀关闭,3#自动阀打开;
(5)纯水上水压力小于0.15 MPa时,1#、2#自动阀打开,3#自动阀关闭,整流机组的冷却水由纯水冷却切换到循环水冷却;
(6)纯水罐的液位控制在60%~80%;液位低于60%时,打开电解工序纯水泵出口管道处的手动阀进行补水,补水完成后要排干净管道内的水;液位高于80%会造成溢流;
(7)纯水泵出口压力不能低于0.15 MPa,正常生产时维持在0.3 MPa左右;
无论整流机组的主水循环系统还是副水循环系统,对于整流机组的安全运行均十分重要。因此在整流机组的日常维护和管理中,均应引起足够重视,避免循环水系统故障而危及整流机组安全。整流机组循环水冷却改造投入运行半年来,既能充分保证整流装置正常运行,又减少了整流装置无法降温而被迫降电流运行甚至停产的次数,还能降低生产成本,保护环境,具有良好的经济效益和社会效益。