垃圾渗滤液处理系统遇到的问题及解决措施

2021-07-23 02:02陈海燕唐艳云
绿色环保建材 2021年7期
关键词:产水反渗透膜硝化

陈海燕 唐艳云

1.广东顺控发展股份有限公司;2.广东顺控环境投资有限公司

我司垃圾渗滤液的处理工艺跟大部分早期的成熟处理工艺一样,其处理流程如图1。

图1

我司自调试至运行三年来遇到的问题及采取的应对措施总结如下。

(1)臭气控制。由于垃圾渗滤液味道很大,格栅机、初沉池、调节池、厌氧池都是全封闭,在各个池子设置臭气或沼气收集管道。反硝化池厌氧池出水口溢流管道处设有80cm×80cm的观察孔。每个厌氧池有两个水封口,并设高低压保护器。

①由于格栅机密封不严,进垃圾渗滤液时,臭气会从焊接不严密的缝隙外溢。采取措施:将密封不好的地方重新烧焊,将格栅机盖板增加软垫,密封性能更好。

②厌氧池容易破水封,刚开始运行时,厌氧池的沼气通过厌氧池和垃圾库的压力差排至垃圾库,由于管道较长,超过150m,而厌氧池的水封高度只有25cm,偶尔出现破水封的现象,影响周围环境,并且存在严重的安全隐患。我们采取不再将沼气排至垃圾库,还是采用备用方案,点火炬,将火炬运行的调整为,在沼气管道压力在1300Pa 时启火炬,300Pa 时停火炬。运行3 年来,再无出现破水封的现象。

③臭气和沼气管道上增加排水管,因为气体中会带有大量的水,在管道中析出后如果不外排,会将管道塞满。排出的污水经管道收集排至就近的污水池。

④臭气收集管道上增加可调节开度的阀门,可以根据实际情况,了解阀门,避免没有臭气的地方阀门开度大,浪费资源。

⑤厌氧池溢流出水管道未伸入反硝化池中,出水管道的污水味道很大,扩散到大气中,将管道延长到反硝化池中后,臭气问题得到解决。但是出现因为大气压的原理,出现过厌氧池的污水溢流管污水流不出来的情况,在出水管道上钻了2mm 的小孔,保持溢流管道内外相通,气压平衡后溢流正常。

(2)调节池污泥量控制。随着运行时间延长,调节池沉降的泥慢慢增加,堵塞进厌氧池的滤框。采取的措施:在厌氧进水备用泵处增加管道到格栅机处,在格栅机不进渗滤液时,将调节池的污水抽到初沉池沉降处理,厌氧进水滤框堵塞时,开离心脱水机脱初沉池的泥,泥量比平时有明显的增加。采取这一措施后,滤框的清理频次减少,硝化池进超滤的滤袋的清理次数也有较大幅度下降。经长期运行发现,厌氧过滤器清理频繁时,超滤滤袋也常常会需要经常清理。

(3)进水氨氮含量超过设计负荷(见表1)。

表1

幸运的是,虽然进水氨氮高,但进水量也较设计能力有大幅下降,设计3 条线,900t 的处理能力,夏季污水量大时,我们开2条线,曝气泵全开,也勉强能维持运行。

(4)停超滤时,未设计硝化池污水回流反硝化池,反硝化作用无法进行。采取措施:从冷却循环泵处引一条管道延长至反硝化池,并加装流量计和阀门以控制进反硝化池的流量合理。事实上,最好的办法是,从超滤进水泵处加自动控制阀门,在不产水时,不进超滤膜,直接回流至反硝化池,从冷却循环泵处引支管,在冬季冷却循环泵不需要开启时,由于循环量大,浪费能源,对硝化池的水温控制也有微小的影响。

(5)格栅机的处理能力不够,格栅机装得高度不够,几乎是紧贴流到初沉池的管道,下流管道太短,格栅机出水流速慢,抬高格栅机后正常,格栅机的通量增加。

(6)反渗透膜的选型:调试产水含盐量高,设计时,参考了一般垃圾渗滤液的进水含盐量,一般用电导率标识,电导率一般在10000μS∕cm左右,因此选了节能型的抗污染低压反渗透膜,根据计算,产水水质可以满足设计的排水要求。实际上,我司进水的电导率超过25000μS∕cm,节能型的抗污染低压反渗透膜脱盐率不够,产水盐分达不到排放标准。经跟膜厂家沟通,参照其他垃圾发电厂的运行经验,将反渗透膜更换为海淡膜后,产水水质合格。由于海淡膜要求的较高的运行压力,所以将进水泵做了更换,进水泵从27m 扬程增加到98m 扬程,产水水质大幅度改善,产水电导率从3000μS∕cm减少500μS∕cm~600μS∕cm。

(7)膜系统未设置阻垢剂添加装置,增加阻垢剂的添加装置并添加膜专用阻垢剂后,膜的清洗频次由每7~15天∕次延长到1个月∕次。运行成本:增加了阻垢剂的成本,但也节省了膜清洗用水,节省了化学清洗用药剂成本。膜的使用寿命理论上应该更长,运行人员的工作量减少。

(8)纳滤和反渗透膜的清洗水用自来水改用反渗透的产水,自来水中的余氯会氧化纳滤和反渗透膜,反渗透的产水盐分含量跟自来水比较,稍高,但产水中不含余氯,对膜不会造成损伤。从合格水泵处引一条管到清洗水箱,用产水冲洗膜,即节省了自来水费用,又避免损伤膜。

(9)反渗透进水管道在进高压泵前段易渗水,原来从进水泵到高压泵段所有的管道管都是PVC 管,在管道连接处,经常漏水,膜车间常常湿滑。通过技改将进反渗透高压泵前的管道改为不锈钢管,不锈钢管采用焊接的方式,之后膜车间滴水的情况未发生,膜车间干爽,整洁。

(10)为防止污水中的钙镁离子污染纳滤膜,进纳滤前,需要将污水 pH 调整到 6.5~7。我们将pH 值设置为 6.5~7,而实际检测的结果在4.0~7.1 之间波动,经分析我们认为,纳滤进水罐加酸设在进水管道上,在线检测pH 的位置在罐子的底部,检测结果经常滞后,还有水箱由于没有搅拌装置,水质不均质。采取措施:在纳滤进水箱上增加循环泵后(主要起到搅拌的作用),水箱的pH在线检测结果在6.5~7.1之间波动。

(11)火炬双电源,火炬是污水处理系统最重要的设备,火炬运行异常将导致沼气异常排放,影响环保。我们将火炬的电源配置了双电源,在一个变压器故障时,可以自动切换为另外一路电源,以保证火炬的正常运行。另外沼气管道也设有备用沼气管道,另设备用火炬。

(12)脱泥系统的调整:①由于排泥池没有设搅拌装置,硝化池的污泥排到池子后经过几个小时会出现上下分层的现象,有时候脱泥有大量的污泥,有时候没有泥,都是清水。最好的办法是加装搅拌器,但是不具备条件。我们调整了排泥时间,由每班排泥调整为边脱泥边排泥,让污泥在池子里不要停留太长的时间,污泥脱水运行的稳定性得到改善。②PAM的选型,我司初沉池的污泥和硝化池的污泥是分开脱泥的,对PAM的选型提出更高的要求,即要能脱硝化池污泥,又要能脱初沉池的污泥。经过大量的选型,选出3家国产的PAM,脱初沉池的污泥和硝化池的污泥都有较好的效果,比进口品牌的效果还更好,价格也更低。

(13)超滤膜运行由6支调整为5支。运行6支时,易发生超滤膜堵塞的情况,咨询膜厂家意见,建议运行5支膜,减少运行阻力,增加循环流量。5支膜运行,产水量14m3∕小时~18m3∕小时之间,产水量满足要求,运行24小时用清水冲洗一次,运行稳定。

(14)阀门管道结垢问题:垃圾渗滤液由于含盐分高,阀门或设备长期不运行,会出现卡涩和报废的可能,需要经常切换设备,点动不常用的设备,阀门经常要做一做开关的动作,进水管道、厌氧循环管道,超越管道要需做备用管道或3~4 年需要更换,阀门、流量计要定期除垢。

(15)另外其他的技改项列表如表2。

表2

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